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陕化公司提升合成氨装置能效——减污降碳促节能稳产

来源:微智科技网

有网友碰到这样的问题“陕化公司提升合成氨装置能效——减污降碳促节能稳产”。小编为您整理了以下解决方案,希望对您有帮助:

解决方案1:

陕化公司通过精准改造合成氨装置核心设备、优化工艺参数及实施系统节能措施,成功实现能效提升与减污降碳目标,吨合成氨综合能耗降至国内领先水平,年节约标准煤超7万吨,碳减排20余万吨。

一、改造背景:老国企面临能效瓶颈

陕化公司位于陕西省渭南市华州区,是集煤化工、磷化工、精细化工为一体的老国企。随着现代煤化工技术发展,其原有合成氨生产工艺逐渐落后,吨合成氨综合能耗居高不下。合成氨行业作为高耗能、高碳排放领域,企业降本增效需求迫切,需通过稳产促高产、提效促节能实现高质量发展。

陕化公司主生产装置区(资料图片)二、精准定位短板:低温甲醇洗T-1601塔成瓶颈

问题发现

低温甲醇洗是合成氨生产的核心净化单元,T-1601塔作为该工段核心设备,在高负荷运行时出现温度高、塔压差大、轻微液泛等问题。

上述问题导致二氧化碳产品气中硫含量超标,了合成氨、尿素系统的提升空间。

原因分析

陕化公司通过系统标定发现,T-1601塔的设计缺陷是制约安全高效运行的主要因素。

副总工程师樊小明指出:“该塔成为系统高负荷运行的短板,需针对性改造。”

三、对症施策:量身定制新塔盘与工艺优化

设备改造

设计定制:组织实地考察交流,制造商根据安全需求、材质选择、开孔率等条件重新设计塔盘。

安全处理:针对塔内沉积硫化亚铁易自燃的风险,制定工艺处理方案并反复推演,利用年度大修完成全部塔盘更换。

效果验证:新塔盘适配性高,入塔气量稳定提升10%以上,塔压差降低,各层液位稳定,温度点下降,工艺气指标优化。

工艺参数优化

煤浆提浓:气化煤浆浓度稳定在63.8%以上,煤气化能耗下降5%。

有效气组分提升:工艺气有效气组分达83%,减少无效消耗。

系统综合能耗:吨合成氨综合能耗降至1.19吨标准煤,达国内领先水平。

四、改造成效:经济与环保双赢

经济效益

自2022年7月检修恢复开车以来,年效益提升超1.4亿元。

通过200余项技改举措,年节约标准煤4万余吨;预计2023年底年节约量达7万余吨。

环保效益

碳减排20余万吨,锅炉炉渣含碳量降低3.2%,节煤率超2%。

高产低耗成为常态,为绿色低碳发展奠定基础。

五、未来规划:持续挖潜增效

陕化公司、董事长屈战成表示,企业将坚持“向系统要效益”原则:

源头降耗:优化原料选择与预处理,减少能源浪费。过程管控:通过数字化监控与智能,实现全流程节能。技术迭代:持续研发新型催化剂与高效设备,推动能效进一步提升。

结语:陕化公司通过精准识别瓶颈、定制化改造与系统性优化,成功实现合成氨装置能效跃升,为传统化工企业绿色转型提供了可复制的实践路径。其经验表明,技术攻坚与精细化管理相结合,是破解高耗能行业节能降碳难题的关键。

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