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IGCC电站二氧化碳捕集研究

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2012年第12卷第1期 气体净化 ・25・ 种手段对以上样品进行了表征与分析。针对厌氧环 境下产沼气的温度及压力范围,采用静态恒容变压、 动态单组分二氧化碳吸收/吸附等方式对样品进行 了二氧化碳吸收/吸附性能测试。 通过以上实验发现:在离子液备过程中,对 (Pulverized Coa1)进行了对比,分析了关键技术工 艺及参数的影响。论文具体工作如下: 1.关键部件数学模型 建立了多种类型气化炉、空分单元、水煤气变换 WGS(Water Gas Shift)单元、C02分离过程和燃气 轮机数学模型并进行了验证。对甲基二乙醇胺法 (MDEA法)及聚乙二醇二甲醚法(NHD法)分离 于反应物的配比在合成中起到关键作用,应严格控 制其投放量。在两步合成法中第二步的离子交换步 骤由于引入超声波振荡的方式代替机械搅拌未能明 CO。过程进行了人口条件、吸收率变化的影响分析 及比较。 2.IGCC捕集电站单元成本预测模型及经济性评价 方法 显促进交换的反应速度。在接近1 atm,293 K ̄333 K条件下通过测试[c mim][PF ]静态吸收二氧化 碳的性能,结果表明,温度和真空度对解吸效率有显 著影响,363 K时该离子液体的二氧化碳后解吸率 达到66.67 ,而真空条件下室温时的解析率就能 达到95 ,同时解吸所用时间与常压下相比明显的 通过成本回归、规模缩放、地区因子修正等方 式,建立了适合于我国的、基于关键性能参数的多种 型式气化炉单元、WGS单元、CO。分离过程及C0z 压缩单元的投资成本预测模型。集成以上投资模 减少。研究了吸收一解吸循环使用次数及保存时间 对该离子液体吸收解吸二氧化碳性能的影响,发现 型,并对设备预备费及运行维护成本等进行补充,完 善和发展了IGCC捕集电站经济性评价平台。 3.基于现有技术的煤基捕集电站技术经济性评估 吸解析过程中[C mim][PF6]的质量损失率低于 0.05 ,经过58次循环及约240天保存后,其吸收 二氧化碳的容量和速度未发生明显改变。同时对其 吸收过程的活化能及溶解焓变进行了计算,计算得 Ea为5 836.93 J mol,AH为10 957.66 J/mol。动 研究了IGCC捕集电站的气化炉类型、空气/氧 气气化、煤气冷却及除尘方式、C0。分离方法以及 捕集率的选择问题。结果表明,与其他气化炉电站 相比,输运床气化IGCC捕集电站的供电效率更高, 态吸收过程,吸收达到平衡时间及吸收容量与静态 吸收结果能够对应符合。同时1 atm,常温下采用动 态法测定了离子液体对动态单相二氧化碳吸收性能 与恒容变压法数据吻合。 关键词:离子液体 吸附/吸收脱碳 发电成本更低。对输运床气化炉电站而言,无论是 纯氧还是空气气化,均宜采用NHD法捕集CO:,其 中纯氧气化系统的供电效率略高,而其发电成本也 略高。从煤气冷却及除尘方式的选择来看,水煤浆、 脱吸 沼气 输运床纯氧及空气气化IGCC捕集电站从效率及发 电成本角度均宜配置煤气余热锅炉干法除尘流程; 干煤粉气化电站采用煤气余热锅炉干法除尘流程时 IGCC电站二氧化碳捕集研究 (迟金玲.中国科学院工程热物理研究所 博士学位论文,2011年5月) 系统效率较高,而采用激冷流程时发电成本较低。 对输运床纯氧气化电站捕集率影响的研究表明,捕 集率在87 左右时C0。减排成本最低。 摘要:近年来,Co2减排受到广泛重视。目前 对IGCC及PC电站技术经济性对比表明,考 虑CO2捕集后,IGCC电站效率的降低及发电成本 的升高程度均低于PC电站,C0:减排成本较低。 而从捕集后电站的经济性来看,PC捕集电站的发 我国燃煤电站CO2排放量约占总排放量的I/2。在 相当长时期内,我国以煤电为主的格局不会改变,控 制煤基电站的CO。排放尤为重要,整体煤气化联合 循环IGCC(Integrated Gasification Combined Cy- 电成本较低。输运床空气、输运床纯氧、水煤浆及干 煤粉气化IGCC捕集电站的总投资需分别低于 7 925元/kW、7 945元/kW、7 346元/kW及7 742 cle)电站是未来重要的洁净煤发电技术,其与COz 捕集技术的结合是目前能源领域的研究热点之一。 本文针对IGCC电站中的CO2捕集,对分别采用现 有成熟CO2捕集技术以及先进钙基技术的电站进 元/kW时,各电站的发电成本将低于PC捕集电站 的发电成本。 行了技术经济评估与比较,并与常规煤粉电站PC 分析了不同CO2处置方式及碳税对捕集 ・26 ・ 气体净化 2012年第12卷第1期 电站经济性的影响,得到了不同情景下分别推动PC 及IGCC电站引人CO2捕集及封存技术的CO2临 界售价及临界碳税。其中,IGCC电站的CO2临界 售价及临界碳税均低于PC电站。 4.基于钙基吸收剂的O0 吸收法在 中的应用 钙基吸收剂应用于IGCC中时,可与WGS相 结合实现变换过程脱碳,即为钙基吸收剂循环过程 CLP(Calcium Looping Process);亦可作为C02接 受体应用于气化过程,实现气化过程脱碳,即为内在 碳捕集气化过程。基于以上两个过程,分别构建了 IGCC—CLP及内在碳捕集气化发电系统。从系统 的角度,对煅烧反应器压力及供氧方式进行了研究。 结果表明,从热力性能角度而言,两种系统中煅烧反 应器均宜在常压下运行;若取消空分装置,在原有的 C0。吸收及再生过程双反应器基础上增加载氧体 的氧化反应器,即可构成三反应器系统。此时采用 载氧体循环方式供氧,两种系统的供电效率均稍有 降低。对水碳比变化影响的研究表明,水碳比越低, 两种系统的供电效率越高,但系统单位供电量排放 的C0:越多。在单位供电量CO。排放相同的前提 下,内在碳捕集气化发电系统的供电效率分别比基 于输运床纯氧气化炉的IGCC—CLP系统及IGCC —NHD系统高约4.7及7.7个百分点。 内在碳捕集气化及CLP过程用于制氢时,与常 规的IGCC—NHD制氢系统相比具有较大的优势。 内在碳捕集气化、IGCC--CLP、IGCC—NHD制氢 系统的能量效率(LHV)分别为7O.6 、6O.2 及 58.3 。另外,IGCC—CLP系统在制氢同时的可 联产一部分电能,系统能量效率比相同产出规模的 IGCC—NHD氢电联产系统高约7.1个百分点。 在经济性方面,对基于CLP及内在碳捕集气化 过程的发电系统,分析了关键单元投资变化对系统 发电成本的影响。通过与基于常规脱碳过程的 IGCC及PC捕集电站进行比较,得到了IGCC— CLP及内在碳捕集气化发电系统更具技术经济竞 争力时的关键单元临界投资。其中,对内在碳捕集 气化三反应器发电系统,反应器单元的投资若不高 于相同煤处理量的输运床纯氧气化炉投资的3.2 倍,系统的发电成本将低于PC基准电站的发电 成本。 关键词:整体煤气化联合循环 CO2捕集 技 术经济分析钙基吸收剂循环 内在碳捕集气化 氨基酸离子液体--MDEA混合水 溶液对CO2的吸收研究 (方诚刚.南京大学硕士学位论文,2011年5月) 摘要:二氧化碳的过量排放,给全球气候环境造 成了严重的负面影响。二氧化碳的排放控制直接关 系着工业生产、气候、人类健康和能源利用等方面, 因此对脱碳技术的研究显得尤为重要和迫切。目前 工业上使用较多的有机胺吸收法存在诸多的缺点, 如MEA虽然吸收CO。速率快,但腐蚀性强且再生 能耗高,MDEA有较高的C0。吸收负荷,但吸收速 率较慢。离子液体的特殊优良性能使其可作为一种 环境友好的脱碳吸收剂,其中氨基酸离子液体对 CO。有较高的吸收速率。为了改进有机胺类Co2 吸收剂的应用性能,研究新型的脱碳吸收剂,本文合 成了四甲基铵甘氨酸([Nm。][Gly])离子液体,并 与MDEA水溶液配制成三种不同浓度的吸收剂,分 别为5 [Nl l ][GIy]+15 MDEA,10 [N 。11] [Gly]+15 MDEA和15 INl ][-Gly ̄+15 MDEA,分别研究不同分压下CO。在其中的溶解性 能,以及降膜过程中的吸收传质性能。 首先在双釜吸收装置中用恒定容积法研究了混 合吸收剂吸收CO2的性能,通过分析和比较证实提 高CO 分压和增大离子液体INm ][Gly]浓度都能 使混合吸收剂对CO:的单位体积吸收容量得到提 高,平衡摩尔吸收率也随着COz分压的提高而增 大,但其与[NⅢ。][Gly]的浓度无关。 本文设计并搭建了一套逆流降膜吸收装置,并 利用该装置测定了混合吸收剂对纯C0。以及Co。 一N 混合气体(20 C02+80 N。)的降膜吸收性 能,实现发现ENⅢ。][-Gly]浓度、气相和混合吸收剂 的流动状况都对吸收传质系数造成影响。对于CO2 气体的降膜吸收,气体或混合吸收剂的流量加大均 提高了传质吸收效果,吸收剂中[Nm ][-Gly]离子 液体的浓度增大也使吸收效果提高;对于C0z—Nz 混合气体的降膜吸收,气体流量加大能够提高传质 吸收效果,但当气体流量大于一定流量后,气体流量 继续增大反而会使吸收效果降低,混合吸收剂流量 及吸收剂中[NⅢ ][Gly]浓度的加大均对传质吸收 效果带来正面的影响。综合各影响因素,通过量纲 分析方法得到了吸收系数的准数关联式: 

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