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锅炉“四管”泄露原因浅析

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维普资讯 http://www.cqvip.com 第4期 锅炉制造 No.4 2008年7月 BOILER MANUFACTURING Ju1.2008 文章编号:CN23—1249(2008)04—0035—02 锅炉“四管"泄露原因浅析 胡 安,冉桂林,胡海蓉 (哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046) 摘要:火力发电厂,锅炉“四管”的安全稳定,与发电机组的安全稳定经济运行是密不可分的,根据电厂省煤 器、水冷壁、过热器、再热器的泄露事故,从泄露产生类型进行简要分析,并提出可行的预防措施,从而有利于 机组安全运行。 关键词:“四管”泄露;缺陷;原因 . 中图分类号:TK229 文献标识码:A Analysis of the Reason about Leakage of Boiler tube Hu An,Ran Guilin,Hu Hairong (Harbin Boiler Co.Ltd,Harbin 150046,China) Abstract:There is close relationship between Safe&stady operation of four tubes and that of the U- nit.Based on the leakage accordent of economizer,water wall,superheater and reheater in the plant,analyse from the types of the leakage,provide viable preventing methods,that are further- some for the unit safe and steady operation. Key words:four tubes leaks;defects;reason 炉管泄露事故一直是火力发电厂的一大威 距炉左侧墙距离4 500,管子规格为 4.5× 胁。出现爆管后,包括设备启停寿命折损及启停 6MWT,材质为SA一210C。从裂缝喷出汽流将左 抢修费用,其直接、间接的经济损失不可估量,所 侧相邻第1个小弯头吹伤减薄直至漏泄。将裂纹 以防止或减少炉管事故的发生,意义是勿容置疑 弯头割下,并对裂纹处打磨检查,裂纹呈折线状, 的。炉管爆破、泄露原因是多方面的,其主要原因 且裂纹内含有铜杂质,检查管子内部发现有小片 有:管材缺陷、制造、安装时的焊接质量、受热面超 铜片镶嵌在管壁上。 温运行,飞灰磨损,杂质堵塞等和结构不合理等。 分析原因省煤器管开裂为由于大量的铜渗人 因而,防止此类事故也应从多方人手,下面只 管壁造成管壁强度不足而开裂,系母材问题,故在 就几个方面进行浅析。 材料进库时应加强检验力度。 1 典型泄露情况及原因浅析 1.2焊接缺陷引起的泄漏 2007年10月22日,某电厂#2锅炉在试运期 1.1管材缺陷引起的泄漏 间炉管泄露装置报警,经检查发现低再人口段右 2007年9月21日,某电厂#1锅炉在运行过 数第18排,联箱管接头与管排对接焊口泄漏,管 程中,发现省煤器弯头出现裂纹,标高45 000处, 子规格 3×4、材质SA一210C。经割管检查发 收稿13期:2007—11—30 作者简介:胡 安(1979一),毕业于辽宁工程技术大学,助理工程师,现从事电站锅炉安装技术指导和性能高度工作。 维普资讯 http://www.cqvip.com

・36・ 锅炉制造 总第210期 现焊口有条状裂纹。 分析原因由于焊缝质量不良引起的泄漏事 故,针对这种原因,我们要求焊工严格执行焊接工 艺,同时加大检查力度,焊后应对所有焊缝进行 100%的射线探伤,发现可疑部位,进行进一步的 检查,必要时割管重焊。 1.3结构缺陷引起泄露 粗,鼓包处管子中线附近管壁纵向开裂,其中下端 最大裂口长31.5 mm,最宽处6.5 mm;裂口边缘 最薄处壁厚2.3 inln,其他5个裂口长11.5~11.2 mm不等,宽0.5~0.8 mm左右。规格 31.8× 5.5;材质15CrMoG。经检查发现第105根管子的 1个弯管处堵满异物,相邻其它10根管子中,有6 个弯管里有不同程度异物存在,将所有1 1根管子 在弯管与联箱管座连接的焊缝处割开,将管子内 2007年7月17日某电厂#1炉大修后上水打 水压时,发现右侧标高55 m处折焰角位置第179 根水冷壁管沿焊接鳍片发生开裂造成泄露,规格 3.7×7、材质为20G。经检查发现,发生开裂 部位的水冷壁鳍片结构发生了改变。 分析原因由于鳍片结构的改变,造成水冷壁 管与鳍片的整体结构不对称,焊工均在向火侧施 工,焊接过程中水冷壁的向火侧受热显著大于背 火侧,使得向火侧的膨胀量显著大于背火侧,并使 向火侧发生塑性变形,焊接完毕冷却后,由于向火 侧的收缩量明显大于背火侧,这就使得向火侧对 背火侧有一个拉的应力,应力周期变化是造成疲 劳的主要原因,也就是说,应力集中区除了承受焊 接残余应力和机组运行时的温差应力外,还承受 疲劳应力,以上这些因素既构成该区域开裂的原因。 针对这次事故,我们建议对所有此类鳍片结 构的水冷壁管进行更换,更正这种不合理的鳍片 焊接结构,并坚决杜绝此类违规操作再发生,严格 执行焊接工艺,并对所有新焊缝进行100%的射 线检查。 1.4管壁超温引起爆管 2007年12月19日某电厂#2炉屏式过热器 左数第14屏,由前向后数第6根入口段距弯头1 300位置出现爆管,规格为th54×9,材质为 12CrlMoVG。经检查爆口长120 inln,宽85 inln, 破口边缘为尖锐光滑,破口组织为铁素体+块状 珠光体,铁素体已有一定程度的球化,晶界上边有 渗碳体,断定为短时过热爆管。爆口处金相检查, 为珠光体球化2级。 分析原因为短时间超温所致,从运行数据得 到结果屏过第6根管子在短时间壁温平均为610 度,超出报警温度,且此根管子不同位置出现胀粗 现象,对胀粗的位置金相分析为2级球化。 2007年8月9日,某电厂#l锅炉后水垂直 水冷壁,标高47米,从左向右数第105根垂直水 冷壁管,炉内向火侧管子呈竹节状,共6处鼓包涨 异物取出后,发现异物为黑色粉末,经化学分析主 要成分为氧化铁,属于过热爆管。 分析原因认为在运行过程中爆管存在局部堵 塞,致使该管流量减小,引起超温,最终导致过早 蠕变爆管。 2 防止炉管爆破、泄漏的措施 以上仅几个电厂除磨损原因以外的“四管” 事故,分类选取事例并做简要分析,从中我们可以 看到,采取一定的措施是可以避免“四管”泄漏事 故发生的。 1)对于管材缺陷、焊接质量造成的管子泄 漏,主要是检查工作不认真、不仔细。从管材进厂 的母材质量检查到部件焊接、安装都要严格把关, 该进行各种检查的决不能马虎从事,要100%检 查的一定要达到100%。 2)对于个别管子超温,多是因锅炉清洗、吹 管时间不够,清理不彻底造成堵塞而超温的。因 此,不要因抢时间而缩短清洗和吹管时间,吹管后 的检查一定要全面彻底。 3)对于局部区域性管子超温,一定要分析原 因,采取必要地调整(包括燃烧调整、制粉系统调 试)来解决,不要坚持运行,否则将会造成大面积 管子损坏。 3 结束语 锅炉设备的安全运行对火电厂的安全生产起 着不可忽视的作用,由于锅炉“四管”泄漏、爆管 必引起锅炉的停炉,这给电厂带来大量的人力、物 力和经济损失。因此,做好事先的检查、维护和必 要的调试等工作,防患于未然是非常必要地。锅 炉安全稳定的运行,是电厂提高经济效益的重要 保证。 (编辑:陈青云】 

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