煤No.4,2013 炭加工与综合利用 9 COAL PROCESSING&COMPREHENSIVE UT[LIZATION 极难浮煤泥二次浮选工艺的研究与应用 侯宇红 ,王学民 ,方义恩 ,彭 阳 ,侯玉茂 (1.新汶矿业集团产品市场部,山东新泰271233; 016217) 2.新汶矿业集团内蒙古能源中心选煤厂,内蒙古鄂托克前旗摘 要:新汶矿业集团内蒙古能源中心选煤厂入洗的长城二矿3号原煤中泥质物含量高, 导致浮选精煤灰分偏高;通过实验室实验,确定采用煤泥二次浮选工艺,改造完成后,浮选精 煤灰分达到了预期要求,经济效益显著。 关键词:选煤厂;极难浮煤泥;二次浮选;经济效益 中图分类号:TD943 文献标识码:A 文章编号:1005—8397(2013)04-0009-04 内3号上分层与下分层中间有800—900 mm夹 l项目背景 矸,部分顶底板泥混人原煤,导致人洗原煤中矸 石、泥质物含量增多。中心选煤厂在人浮3号煤 新汶矿业集团内蒙古能源中心选煤厂设计规 模7.0 Mt/a,选煤工艺采用原煤预先脱泥、50— 层煤泥时,分选出的浮选精矿灰分偏高,导致重 介精煤严重“背灰”,不能直接掺入到主洗精煤 作为最终精煤销售,严重影响了企业经济效益。 2煤质分析 1 mm粒级有压两产品主再选、1—0.25 mm粒级 粗煤泥分选机分选、细煤泥浮选柱分选和尾煤压 滤的联合流程。选煤厂分两期建设,一期工程 3.0 Mt/a于2010年6月投入生产,二期工程4.0 Mt/a于2011年l2月投入生产。中心选煤厂目前 主要入洗长城二矿的3号煤和9号煤,其中3号 煤为低硫1/3焦煤,9号煤为高硫气肥煤。 长城二矿煤炭开采为一次采全高方式,煤层 为充分认识3号煤层原煤及煤泥煤质变化情 况,分别对原煤煤泥进行了煤质和浮沉分析,见 表1~3。 表1 长城二矿3号煤层原煤中小于1.4 kg/L密度级煤质分析 由表1可知,长城二矿井下3号煤层上分层 88.57%,硫分为1.13%。由表3可知,3号煤层 煤泥中小于0.045 mm粒级含量高达70%以上,灰 分46.21%,说明煤泥中含有大量泥化矸石。 比下分层煤质好。两分层之间的夹矸灰分高达 收稿日期:2013-07-04 作者简介:侯宇红(1970一),女,山东淄博人,1999年毕 业于山东科技大学计算机专业,山东能源新汶矿业集团煤炭产品 市场部副。选煤高级工程师。 3方案研究 为了提高3号煤层煤泥中的精煤产率,降低 10 煤炭加工与综合利用 2013年第4期 精煤灰分,开展了一系列现场试验工作。 表3 3号煤层煤泥小筛分试验结果 3.1 降低浮选浓度和给料量 选煤厂正常生产时,人浮煤泥水浓度约为60 L。为生产合格精煤产品,现场采取了降低浮 选人料浓度和给料量的方式,具体试验结果如表 4所示。 表4 9月6日浮选煤泥入料浓度变化对分选指标的影响 由表4可知,通过降低浮选人料浓度和给料 量,在排除试验误差的前提下,浮选精煤灰分最 低可降至12.64%,可见现场试验效果不显著。 3.2加设喷淋水装置 在浮选柱上方加设喷淋水装置,以降低浮选 精煤灰分,试验效果见表5。 表5 3号煤层煤泥浮选试洗结果表(加设喷淋装置) 注:原煤灰分Ad:42.94%,原煤硫分St,d:0.98%,原煤 快浮试验:一1.4 g/cm 密度级含量42.44%,1.4~1.8 g/cm 密度级含量25.67%,+1.8 g/em 密度级含量31.89%。 由表5可知,通过在浮选柱上方增加喷淋水 系统,可以达到降灰提质的效果,但是试验效果 并不十分理想,浮选精煤灰分最低为11.72%, 仍然高出了浮选精煤灰分小于11%的要求。 现场试验表明,更改任何试验条件,通过一 次浮选,精煤灰分都达不到小于11%的要求。为 尽量避免高灰浮选精煤对综合精煤的污染,选煤 厂与科研院校合作,就高灰细粒煤泥的浮选做进 一步实验室理论研究。 3.3 浮选实验室研究 3.3.1二次浮选方案的研究 将3号煤层煤泥样分别委托山东科技大学和 太原理工大学开展相关试验研究。在实验室研究 中,两所院校无论是采用中心选煤厂浮选药剂, 还是采用自主研发的浮选药剂,都未能通过一次 浮选将3号煤层煤泥分选出合格的精煤。进一步 试验研究发现,通过改变现有煤泥浮选工艺,引 进二次浮选工艺,即将一次浮选精煤进行二次浮 选,可以很好地选出合格精煤产品。二次浮选试 验结果见表6。 表6二次浮选试验结果 由表6可以看出,当二次浮选人料浓度为 80 L时,二次浮选后的最终精煤产率可达 52.78%,灰分为10.14%,完全符合精煤指标要 求。考虑到生产现场浮选人料浓度一般是60 g/ L,因此调整二次浮选人浮浓度,再进行浮选试 验,结果见表7。 由表7可以看出,浮选人料浓度降低至60 g/L时,二次浮选精煤产率提高到90.69%,较 前期浮选精煤产率提高1.76个百分点,而且浮 选精煤灰分全部稳定在1 1%以下,完全达到了精 煤指标要求。为了进一步测算二次浮选工艺的实 际精煤产率,分别绘制了不同阶段的煤泥可浮性 曲线,见图1、图2。 由图1、图2不同阶段的煤泥可浮性曲线看 出,当粗选精煤灰分要求15%时,一次粗选的精 煤产率为59.35%;最终产品灰分要求10.5% 2013年第4期 侯宇红,等:极难浮煤泥二次浮选工艺的研究与应用 0/0/斟 11 0 加如们如∞加∞∞∞ 时,精矿再选的精煤产率为90.69%,则综合精 煤产率为53.82%。 表7入料浓度60 g/L时浮选试验结果 浮选时间/min 茫 鞋 0 如∞∞如∞ 舳 ∞ 图1一次粗选可浮性曲线 图2二次浮选可浮性曲线 3.3.2脱泥浮选方案的研究 泥浮选试验研究,以寻找高灰难浮煤泥的最佳浮 鉴于二次浮选成本较高,而脱泥浮选可减少 选方案。 浮选人料中小于0.045 mm粒级煤泥含量,不但 (1)首先公司与威海海王旋流器公司合作研 能减少矿浆中的细泥含量,提高精煤浮选效果, 究,采用0150 mm分级旋流器进行小型工业旋 还可以降低浮选成本。因此,新汶矿业集团与中 流分级脱泥实验研究,分另uD/0/哥 咄 试了012 mm、 国矿业大学、威海海王旋流器公司合作,进行脱 015 rain的底流口,脱泥效果见表8。 表8旋流分级脱泥试验 试验显示,当底流口直径调整到12 mm时, 开展脱泥浮选的实验室研究,首先把人浮煤泥全 溢流产率55.05%,底流产率44.95%;当底流 部进行湿筛(筛孔尺寸325网目),随后把筛上物 口直径调整到15 mm时,溢流产率50.90%,底 与筛下物按照不同比例掺混进行浮选试验,探索 流产率49.1O%。 脱泥量与浮选精煤指标的关系曲线。脱泥浮选试 (2)根据小直径旋流器脱泥工业试验的分级 验结果见表9。 效率以及底流夹细量,公司与中国矿业大学合作 根据试验结果,绘制出脱泥量与浮选精煤产 煤炭 ̄x_z5综合利用 2013年第4期 率及灰分关系曲线,见图3。 dalai 3可以看出,随着脱泥量的增加,精煤 精煤产率也随着大幅降低,由59.93%降至 30.37%,这主要是因为脱除掉小于0.045 mln细 灰分不断降低,由15.93%降至12.56%。同时, 泥中含有的大量精煤,导致精煤损失。 通过近3个月的生产数据计算,浮选精煤产 率i大到了40.19%,3号原煤的煤泥含量是16%, 3号高灰煤泥通过精矿再选工艺后,精煤产率提 高了6.43%。该技改项目自2013年2月6日正 式投人工业应用以来,一季度累计生产浮选精煤 16 190 t,其中2月份5 720 t,3月份10 470 t。 通过对3号煤层煤泥采取二次浮选工艺,吨煤附 加值增加了38.37元,每年将增加利润I・15亿 3 脱泥量 元,更重要的是为周边矿区高灰难浮煤泥分选积 累了经验,提供了有益借鉴。 图3脱泥量与精煤指标关系 参考文献 经过对比,虽然二次浮选工艺的分选成本高 于脱泥浮选,但精矿二次浮选工艺可控制精煤灰 匡亚莉.选煤工艺设计与管理【M].中国矿业大学出版 社,2006. 分,并且精煤产率高,因此,对于中心选煤厂, 二次浮选工艺是处理难浮煤泥的最佳方案。 [2] 戴少康.选煤工艺设计与实用技术手册【M]・煤炭工业 出版社,2010. 郝风印.选煤手册——工艺与设备[M].煤炭工业出版 社,1993. [3] 4二次浮选效益分析 中心选煤厂采用煤泥二次浮选工艺对浮选系统 进行了改造,使得浮选精煤指标完全满足了实际生 [4] [5] [6] [7] 【8] [9] 中国煤炭建设协会.煤炭洗选工程设计规范[M]・中国 计划出版社,2005. 候玉茂,孙晋升,朱付显.难浮煤泥的浮选工艺研究 f J].煤炭加工与综合利用,2009(5):23—25・ 宋波,支玉文,曾德东,张喜红.煤泥浮选最佳粒度 的探讨【I].煤炭加工与综合利用,200t(1):16一l8- 产要求,2013年2—4月的试验结果,见表10。 表IO二次浮选工业试验结果 朱景仁.中小型选煤厂煤泥浮选工艺流程的选择[J]・ 煤炭加工与综合利用,2001(5):24—26・ 李旭辉,王靖.华恒矿精煤浮选方案设计与实践【J]・ 煤炭加工与综合利用,2012(4):13—15・ 王,朱金波,李梅.我国煤用浮选机充气搅拌装 置分析[J].煤炭加工与综合利用,2o13{1):l6一l8・