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提高退火炉热效率浅析

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热处理 aim Heat Treatment 炉热 搴 薪 辽宁省辽中县辽河化工厂 (辽中 110200) 王 敏 在可锻铸铁的生产过程中,热处理是铸造生产 通常的退火炉耐火材料以及稀土复合保温涂料其反 的最后一关,处理得好既可以充分表现铸造的质量 射率R<0.1,在此情况下,反射率对发射率的影 水平,又可以适当弥补熔炼中的某些不足,处理得 响是微小的,反射率对退火炉热效率的作用也是不 不当就会直接影响产品质量,造成重大损失。为了 明显的。 缩短退火周期,退火炉必须具备炉温稳定、均匀、 另外,在工艺和强化加热过程方面提高退火炉 2.理论测算节能效果 可调、升温速度快、保温性能好、降温迅速等特 的热辐射率,合理利用热能,都是非常重要的。 性,这样才能满足可锻铸铁退火的工艺要求,严格 执行退火曲线。因此,退火炉的热效率很大程度上 对退火炉的节能效果,我们先从理论上来测 决定于选用耐火材料的热辐射性能和保温性能。对 算。从资料和生产使用中可知:炉墙外壁抹与不抹 退火炉来讲,降低煤耗量,提高热效率都是迫切需 “稀土复合保温涂料”温度分别为:t不抹:54%, 要解决的实际问题。 1.选好保温材料,减少散热量 抹=40℃,t内=1000℃,炉外墙壁总面积F墙= 91 m2,稀土复合保温涂料热导率 涂=0.16 W/(m・k), 退火炉通常都是工作在1000℃以上的高温加 粘土质耐火砖热导率 耐=0.94W/(m・k),红砖热 热炉,耐火材料炉衬不仅起到工作室隔离结构的作 导率 红=0.83W/(m・k)。粘土质耐火墙厚 耐= 用,而且还直接参与热交换过程,首先是参与通常 0.36m,红砖墙厚 红=0.24m,稀土复合保温涂 起主导作用的辐射交换过程。可是,至今为止,人 料涂抹厚度 涂=0.03m。 们对耐火材料的热辐射性能仍没有给予足够的重 求涂抹退火炉外墙壁的热流损失Q涂损。求导 视。目前,可锻铸铁退火炉多为粘土质耐火砖加红 热速度率Q抹墙,按和比定律得: 砖的炉壁,多以加厚炉壁提高保温性能。但是这种 结构炉身外壁最高温度可达54℃以上,阻碍不了 热辐射和对流。 根据辐射理论,炉衬的辐射加热由自身辐射加 热和反射加热两部分组成,我们认为涂料可以强化 炉衬自身辐射的加热效果。我们采用了自行研制的 =抹墙 耐— + + 1116.48W/m 涂抹退火炉外壁的损失为: Q涂损=Q抹墙×F墙=101599.68W “稀土复合保温涂料”,在退火炉的外壁上涂抹 均温度为40℃,优于国标GB3489--1983的规定指 标。涂层对退火炉外壁温度的影响表现在两个方 用上述公式计算出未抹稀土复合保温涂料时退 Q=q×F墙=128355.65W 30mm厚。经过几个月的生产试验,退火炉外壁平 火炉外墙壁的热流损失Q: 涂抹与没抹热流损失差 : g=Q—Q涂损=26755.97W 面,一是涂层发射率高,则其吸收率高、升温快, 增加了向炉表传导的热流,所以炉表温度就高。二 在其他条件相同的情况下,通过抹“稀土复合 是涂层对退火炉炉表有隔热作用,涂了一层涂料就 保温涂料”和涂抹前的计算结果,可以看出单位时 增加了一层介质,多了一层界面效应,增加了光子 间内通过炉内这一部分截面的热损失。抹后减少热 传热和声子传热的热阻,这样就会降低炉表温度。 流损失26755.97W,即比未抹“稀土复合保温 我们在观察、测试和研究退火炉耐火材料的辐射性 涂料”前每小时减少损失20.84%。从理论计算角 质时,发现其发射率对退火炉热效率至关重要,而 税丁 r执加丁) (下转第25页) 2003年第12婀■ ■ 维普资讯 http://www.cqvip.com

热处理 ■一Heat Treatment 流, ,当反向电流增加到使磁感应强度B,=0时, 件在机加工过程中产生尺寸偏差,使得试件与探头 2,接触不够紧密;试件的表面质量不佳,如存在 测出此时对应的反向电流值, 。通过数据处理便 铁 t可得到所对应的渗碳层深度。 个系统的检测过程和数据处理。 氧化皮、铁锈等。由于空气隙的磁导率远远小于铁 响了反向电流, 的值。 5.结论 测试系统原理框图如图5所示,由微机控制整 心和试件的磁导率,所以空气隙处的磁阻很大,影 基于矫顽力研制成功的DwY一1型电磁无损 检测仪能实现渗碳层深度的无损检测,且能满足生 线圈 产的需要。 (上接第23页) (20030730) 度看,说明抹“稀土复合保温涂料”是有节能效果 的。 图5测坟试系统腺理框图 3.实用节能效果 以原煤粉作燃料的退火炉,在使用管理中和 3.实例 人、机、料、法、环五大质量因素有密切的关系, 所以理论计算结果与实践结果不一定十分吻合,但 总的趋势证明可向节能降耗迈进一步。退火炉外墙 壁涂抹“稀土复合保温涂料”后,实践证明保温性 我们对生产现场随炉放置的30件(≯lOmm× lOOmm)试棒进行了对比测量,3件试棒为一组, 分别在135min及375min时测量渗碳层深度。测量 时,首先采用等温淬火法测量,然后用DwY一1 能好,升温快,一、二阶段保温时间长,节约能 型电磁无损检测仪进行测量,结果见下表。可以发 源,降低成本,提高产品质量。下表仅从煤耗、电 现测量误差不超过0.2mm,完全能满足生产需要。 耗上加以比较。 两种方法测出的渗碳层深度值 (IllIl1) 比较序 组 等温淬 等温淬 火法测 DWY—l 两种方 序 组 火法测 DWY—l 两种方 内容 未抹 涂抹 237 9 单耗节煤量(kg/t) 单耗节电量(kV ̄・h/t) 270 ll 号 号 定值 测定值 法差值 号 号 定值 测定值 法差值 l l 2 0.65 0.57 —0.08 ll 6 0.64 0.60 —0.04 节煤率(%) 节电率(%) 年节煤量/t l2 l8 81.67 49.50 1.35 1.20 —0.15 l2 1.45 1.30 —0 l5 3 2 4 0.72 0.65 —0.07 13 7 0.60 0.70 +0 10 年节电量/kV ̄・h 1.44 1.32 —0 l2 1.55 1.42 —0.13 l4 5 3 6 0.58 0.65 +0.07 l5 8 0.72 0.60 —0 l2 4.结语 1.25 1.10 —0.15 l6 1.58 1.45 —0 l3 对可锻铸铁退火炉,我们采用“稀土复合保温 涂料”作绝热材料,可以节约能源15%~25%, 7 4 8 1.45 1.55 +0.10 l8 0.62 0.75 +0.13 l7 9 1.46 1.28 —0.18 0.65 0.60 —0.05 并且施工期短,不影响炉的结构,新、旧退火炉均 可采用。其粘接力强,使用寿命与退火炉同步,可 重复利用。在同等情况下,单位面积造价比采用 “硅酸铝纤维毡”材料低15%~50%,回收资金 快。在退火炉中用“稀土复合保温涂料”可提高炉 9 5 l0 0.70 0.60 —0.10 l9 l0 0.74 0.68 —0.06 1.52 1.40 —0.12 20 1.58 1.42 —0.16 4.误差分析 衬1~5 m波段的平均发射率达0.25,其潜在节能 f20030718)  产生上述测量误差的主要原因:试件经渗碳后 效率为15%~25%,对节能具有重要的实际意义。产生变形,导致试件与探头铁心之间出现间隙;试 机械1人(热加_72) 2003年第 期嘲 

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