第2期 N0.2 2011年4月 Multipurpose Uti矿产综合利用 lization of Mineral Resources Apr.2011 山东莱芜市铜山铜矿选矿试验研究 刘诚 (江西理工大学,江西赣州341000) 摘要:根据该铜矿的具体特征,通过较系统的选矿试验,结果表明:经过二次粗选一次扫选二次精选的小型闭 路试验,得到铜品位为22.64%,回收率为95.27%的铜精矿,选别指标较好。 关键词:浮选;铜矿;组合捕收剂 中图分类号:TD952.5文献标识码:A文章编号:1000-6532(2011)02-0017-03 1 矿石性质 原矿 药剂用量单位:g,t 莱芜铜山矿区矿石,矿物成分以黄铜矿为主;矿 石类型为自然类型以细脉浸染状为主。 矿区位于泰莱断陷盆地边缘,铜冶店一蔡庄断 裂一侧。矿床赋存于长清群馒头组石店段、下页岩 段中,含矿岩石为紫红色泥质白云岩、页岩。矿体呈 层状产出,产状与围岩一致,与地层呈整合接触。矿 体为单一铜矿床,各种伴生组分Pb、zn、S、Mo、Au均 粗精矿 尾矿 很低,不具备回收价值,其中伴生的银有5g/t,可以 富集到铜精矿中加以回收,试样多元素分析结果见 图1试验流程 表1。 表2捕收剂种类试验结果 表1 矿石多元素化学分析结果/% Cu Pb Zn S Mo As Au‘ Ag 0.75 0.oo67 O.0o16 0.81<0.01 0.10<0.1 5.0 女单位为 t。 2选矿试验及结果 2.1捕收剂种类试验 在粗选磨矿细度一0.074mm占70%,粗选2 油 用量为35g/t条件下进行捕收剂种类试验,试验流 程见图1,试验结果见表2。 从表2中可以看出在捕收剂用量4(3l t不变的 情况下,组合捕收剂的效果高于单一捕收剂,其中组 合捕收剂丁 黄药与丁胺黑药按照1:1混合使用,铜 的回收率能取到较好的效果。 2.2捕收剂用量试验 收稿日期:2010-09・25 作者简介:刘诚(1986一),男,硕士研究生,从事选矿技术研究工作。 ・l8・ 矿产综合利用 2011矩 在确定组合捕收剂丁黄:丁胺按照1:1混合使 用后,对组合捕收剂的药剂用量在磨矿细度和2 油 用量不变的情况下进行了条件试验,试验结果见图2。 从图2可以看出,随着组合捕收剂用量的增加, 铜的回收率有上升的趋势,当组合捕收剂总用量 (丁黄药25g/t+丁胺黑药25g/t)增大到50g/t时, 试验结果见图4。从图4结果可以看出:莱芜铜山 矿区矿石中,铜的嵌布粒度中等,且粒度分布较均 匀,故磨矿细度变化对选铜结果影响不显著,综合比 较,磨矿细度以一0.074mm75%时为宜。 2.5闭路试验 在优化的条件试验的基础上,进行小型闭路试 验,试验流程见图5,试验结果见表3。 继续增大捕收剂的用量,铜的回收率几乎没有增加, 所以组合捕收剂在用量为50g/t时为宜。 2.3起泡剂用量试验 粗选2 油用量试验结果见图3。从图3可以看 出,随着2 油用量的增加铜品位有下降的趋势,而 回收率有上升的趋势,当用量增大到40g/t以上时 铜的回收率有微降的趋势,为了更好的回收铜,2 油 的用量40g/t为宜。 图2粗选组合捕收剂用量结果 芝 褥 雹 图3粗选2 油的用量试验结果 2.4磨矿细度试验 为了探索磨矿细度对选铜的影响,试验安排了 一组磨矿细度试验。固定条件:丁黄:丁胺按1:1组 合用量50g/t,2 油用量为40g/t;改变磨矿细度,其 图4磨矿试验结果 原矿 药剂用量单位:g/t 铜精矿 图5浮选闭路试验工艺流程 表3小型闭路流程试验结果 (下转27页) 第2期 翁庆强等:钒钛铁精矿润磨试验研究 ・27・ 存在较多粗颗粒。 2.1.3静态成球性能 物料的静态成球性能常用成球性指数K来衡 量。一般地,当K=0.2—0.35时,物料属于弱成球 性。该原料的静态成球性能检测结果见表3。 表3钒钛磁铁精矿静态成球性能 准,其他各项指标均达到了一级标准,膨润土质量较 好。 3 钒钛铁精矿未经润磨的造球试验 为了解川威钒钛磁铁精矿的造球性能,对未经 润磨的钒钛磁铁精矿进行了造球试验,固定膨润土 配比1.5%,原料水分6.5%,造球机转速22 r/min, 最 瓮子水最 细水毛/% /% /细m水m m・ 移in连率成球性指数 H 卅、I工 日 凡 2.220 l】.380 9.040 0 242 由表3可知,该钒钛磁铁精矿的静态成球性能 为0.242,静态成球性能为弱成球性。同时,该钒钛 磁铁精矿的毛细水迁移速率较快,这表明其成球速 率将会较快。 2.1.4 比表面积 比表面积是衡量颗粒粒度组成和颗粒形貌的重 要指标之一,比表面积越大说明细粒级颗粒越多,对 造球越有利。一般对造球原料,要求比表面积达到 1500cm /g以上。J11at钒钛磁铁精矿的比表面积为 940.307cm /g,说明原矿粗粒级较多,比表面积较 小。钒钛磁铁精矿比表面积测定结果见表4。 表4钒钛磁铁精矿比表面积 真密度/g・cm 堆密度/g・cm 比表面积cm ・g 4.584 2.165 940.307 2.2膨润土物理性能 膨润土的化学成分主要为SiO 和A1 0,,此外 还含有一定数量的K:0、Na 0,以及少量的CaO、 MgO、Fe:0,等。因此,膨润土用量过高会降低球团 矿品位,而且其中的K:0、Na 0对高炉产生不利影 响。试验中所用膨润土的粒度组成以及其他物理性 能检测结果分别见表5、表6。 表5膨润土粒度组成 水分 胶质价膨胀容吸水率 吸蓝量 蒙脱石 /% /% /mL・g /% /g/(100g) /% 9.71 32 12 411.37 41.5O 92.93 比较表5、表6可以看出,所使用的膨润土中膨 胀容达到了铁矿球团膨润土参考质量标准的二级标 造球时间12min,试验结果见表7。 表7 川威钒钛磁铁精矿未经润磨时的生球性能 由表7可见,在实验室条件下,该钒钛磁铁精矿 制备的生球热稳定性好,生球爆裂温度超过了 600 ̄E,但生球落下强度和抗压强度较差,生球落下 强度仅3.2次/(0.5m・个),抗压强度仅6.34N/P。 而且,在造球过程中发现,所制备的生球表面较粗 糙,在生产过程中形成大量粉末,对生产过程产生不 利影响。川威钒钛磁铁精矿生球性能所表现出的特 征与原料粒度较粗有关,因此,需要对原料进行磨矿 处理,以改善其造球性能。 4钒钛铁精矿润磨试验研究 4.1 润磨时间的影响 分别在3min、4min、5min、6min时进行了不同润 磨时间的试验。铁精矿和膨润土配料混匀后再进入 润磨,物料中膨润土为1.5%,水分(即润磨水分)为 6.5%。造球试验中,造球机转速22 r/min,造球时 间12min。不同润磨时间对原料物化性能的影响结 果见表8,不同润磨时间后物料生球性能比较结果 见表9。 比较表8、表9可知,润磨后物料中细粒级有所 提高,比表面积也只是略高于原物料。在铁精矿和 表8不同润磨时间对物料的 物化性能的影响结果 润磨 —时间 200 E[/min ~。孽] ̄,q。棼 /%/ 3 4 5 6