・ 1O ・ 有色金属(冶炼部分)(http://ysy1.bgrimm.cn) 2015年第9期 doi:10.3969/J.issn.1007-7545.2015.09.003 铜陵有色“双闪’’铜冶炼工艺生产实践 孙来胜,柴满林,孟凡伟 (铜陵有色金属股份有限公司金冠铜业分公司,安徽铜陵244000) 摘要:介绍了金冠铜业闪速熔炼和闪速吹炼(双闪)铜冶炼的工艺技术、主要设备、生产实践及存在问题 与对策。 关键词:铜;闪速熔炼;闪速吹炼;生产实践 中图分类号:TF811 文献标志码:A 文章编号:1007-7545(2015)09-0010-05 Plant Practice of“Double—Flash’’Copper Smelting in Tongling Nonferrous Metals SUN Lai—sheng,CHAI Man—lin,MENG Fan—wei (Jinguan Copper Corporation,Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd,Tongling 244100,Anhui,China) Abstract:The technologies,main equipment,plant practice,existing problems,and countermeasures of “Double—Flash”copper smelting in Jinguan Copper Corporation were introduced. Key words:copper;flash smelting;flash converting;plant practice 铜陵有色金属集团股份有限公司(简称铜陵有 色)“双闪”铜冶炼工艺充分吸收了Kennecott和祥 过水运至金园码头,由胶带运输至精矿库内;国产矿 通过汽车运至精矿库。各种铜精矿根据生产要求带 入配料厂房配料仓内,与吹炼渣、石英砂、渣精矿按 一光闪速吹炼技术方案设计与生产操作等方面的经 验,结合铜陵有色在闪速熔炼技术上多年的生产经 验,在工艺配置、设备选型方面进行了诸多技术创 新。项目设计规模为年产4O万t阴极铜。主要包 括:蒸汽干燥、闪速熔炼、闪速吹炼、回转式阳极炉精 炼、永久不锈钢阴极法电解、动力波洗涤两转两吸制 定比例配比后,经蒸汽干燥、浓相输送至炉顶干 干矿与人炉烟尘通过失重计量后,经风动溜槽 矿仓。 混合由精矿喷嘴加入闪速熔炼炉,熔炼产出含铜 7O 的冰铜、炉渣与含尘高温SO。烟气。冰铜粒化 后进入粒化池,由捞冰铜机捞取后,用胶带输送机送 酸、熔炼渣选矿处理等工艺流程[1-33。“双闪”项目 2010年3月开工建设,2012年1O月建成,2012年12 至穹顶式冰铜仓,由堆料机进行配料贮存,并进一步 脱水;熔炼渣由渣包车送渣缓冷场进行缓冷,经破 月18日闪速熔炼投料试生产,2013年1月18日闪速 吹炼炉投料试生产,1月21日产出第一炉阳极铜,2 月6日电解通电生产,2月14日产出首批阴极铜。 碎、球磨和浮选,产出渣精矿和尾矿[1]。渣精矿返回 闪速熔炼炉,尾矿外售。 1 工艺特点及主要设备 1.1工艺流程 冰铜仓内贮存的冰铜送至冰铜磨,研磨后的冰 铜粒度8O 小于74|lm,水分小于0.3 ,通过负压 气流输送至炉顶的冰铜仓,冰铜和生石灰进入风动 溜槽进行混合,由冰铜喷嘴加入反应塔。粗铜通过 铜精矿来源为进口矿和国产矿,进口铜精矿通 收稿日期:2015—04—09 作者简介:孙来胜(1973一),男,安徽人,高级工程师 2015年第9期 有色金属(冶炼部分)(http://ysy1.bgrimm.cn) ・ 11 ・ 溜槽排入阳极炉。吹炼渣水淬后,通过捞渣机进行 收集,由汽车转运至精矿库,返回闪速熔炼炉处 理 ]。 入余热锅炉冷却除尘,再经沉尘室进入电收尘进 一步除尘后混合进入制酸系统。产出烟尘由烟尘 输送系统分别输送到闪速熔炼与闪速吹炼炉顶烟 尘仓。阳极炉烟气通过空气冷却器进行冷却。氧 化期烟气送硫酸车间,还原期烟气经布袋收尘后 直接排空。 粗铜在2台阳极炉中精炼后通过双圆盘浇铸机 浇铸成阳极板。电解残极用竖炉熔化,由同一台圆 盘浇铸机浇铸成阳极板[引。阳极板送至电解车间进 行电解精炼,产出阴极铜。 闪速熔炼炉与吹炼炉产出的含尘SO:烟气进 1.2主要设备及参数 主要设备规格型号及技术指标见表1。 表1 主要设备规格、型号及技术指标 Table 1 Specifications and technical performance of main equipments 2 生产实践 闪速熔炼炉投产初期遇到的主要问题是冰铜水 淬系统中的捞冰铜机故障率高、烟尘系统刮板机故 修复排放口,增加余热锅炉换热管束等。闪速吹炼 炉的投料量在检修结束后,最高提升至85 t/h。试 生产期间,炉内反应状况良好,各项工艺指标均控制 在正常范围。 障等。试生产期间,冰铜品位和渣含铜基本稳定在 ~阳极炉2013年1月11日点火烘炉,1月18日 进吹炼炉粗铜进行生产,存在问题主要表现在氧化 还原时间长、倒渣困难、前期圆盘故障率较高等。 经过为期一年的试生产,铜陵有色“双闪”铜冶 炼工艺试生产过程非常顺利,远远好于预期效果,闪 速熔炼炉和闪速吹炼炉运行稳定,各项工艺参数指 68 和2.3 以内。初期FSF投料量控制在10o 140 t/h,熔炼炉运行平稳,试生产后期投料量最 ~大提升至265 t/h。由此可看出,闪速熔炼炉试生产 是顺利的。 闪速吹炼炉初始投料量为35 t/h,试生产过程 总体顺利。2013年3月3日,由于相关原因,造成 标正常,详细结果见表2与图1~2。 粗铜排放口“跑铜”。之后进行了为期15天的检修: ・12・ 有色金属(冶炼部分)(http://ysy1.bgrimm.cn) 2015年第9期 、暖扣燃 。0Is、 冰、 如期 冰 国 疃 霎 月份 月份 U 图2 闪速吹炼炉开炉初期渣含铜和 图1 闪速熔炼炉开炉初期冰铜品位和 渣成分控制 Fig.1 Controlling of matte grade and slag composition of flash smelting furnace CaO/Fe控制 Fig.2 Controlling of copper in slag and CaO/Fe of flash converting furnace 3 试生产期间存在主要问题及对策 3.1冰铜排放及水淬系统 水淬池内的水通过管道排至浓密池,在浓密池 加碱调节池内pH,浓密池底流通过渣浆泵送至捞 冰铜机斗。浓密机的循环水溢流进热水池,经冷却 塔进冷水池,采用加压泵送至冰铜水淬粒化头。 闪速熔炼炉设置了6个冰铜排放口,每2根溜 槽汇合成1根进入冰铜水淬系统。冰铜水淬及运输 系统设置3套粒化、脱水及运输装置。单台捞冰铜 机能力150 t/h,高温冰铜熔体在水淬池内粒化成粒 该系统存在的主要问题及对策如下。 1)捞冰铜机故障 捞冰铜机是自主研发的产品,在试生产初期存 在的主要问题有:(1)捞冰铜机的斗子结构强度、斗 子与链条的连接强度不足。捞冰铜机运行过程中, 大块冰铜造成斗子变形与脱落,脱落的斗子掉入水 淬池,埋入细冰铜当中,进而造成其他斗子的损伤与 度小于5 mm的固体冰铜颗粒,冰铜和水的混合物 由捞冰铜机捞出,含水降至4 ~6 ,湿冰铜由胶 带运输机送至冰铜穹顶堆场,由堆料机进行配料堆 放,并进一步脱水。 2015年第9期 有色金属(冶炼部分)(http://ysy1.bgrimm.on) ・ 13 ・ 脱落,恶性循环;(2)粒化池内壁的防爆衬板脱落,掉 入水淬池,对捞冰铜机的正常工作带来危险;(3)冰 铜头部溜槽出口下方冰铜结瘤严重,清理后形成大 块进入水淬池。 采取的措施:(1)对捞冰铜机的斗子进行结构加 强,同时改进斗子与链条的连接方式;(2)通过摸索 先后使用机械推杆、高压蒸汽喷吹及加大冰铜溜槽 头部角度等手段,解决冰铜头部溜槽出口下方冰铜 结瘤严重问题;(3)通过清理水淬池,降低捞冰铜作 业高度,消除冰铜在水淬池当中堆积与凝结成大块 的问题;(4)清理出衬板,在检修期间对池壁的防爆 衬板进行加固。 2)细冰铜颗粒大量进人浓密池 捞冰铜机的斗子滤孔大,再加上浓密机底流对 斗子内冰铜的冲击,使得冰铜捞取效果差。造成冰 铜颗粒在池内堆积,捞冰铜工作位置高度被上移;大 量细冰铜颗粒,溢流进入浓密池,加大了浓密机的负 荷。生产中,一方面造成了浓密机底流管道堵塞,引 发浓密机耙子压住不能运行,FSF被迫停炉;另一 方面,加大了对底流泵与管道的磨损。 采取的措施:(1)在斗子内衬钢丝网;(2)将浓密 机底流引入水淬池,不进人捞冰铜的斗子;(3)在水 淬池的溢流口增设闸板,提升溢流高度;‘(4)通过控 铜放炮,减少细颗粒冰铜的产生。 3)水淬循环水水质恶化 为了防止水淬循环水酸性的升高对设备与管道 造成腐蚀,不断向浓密机内加入固体碱,循环水当中 盐分不断浓缩,并析出;另外,冰铜当中铜、砷等离子 不断进入水淬循环水,浓度持续提升。化验数据显 示,铜离子浓度最高达到7.79 mg/L,砷离子浓度最 高达到30。01 mg/L。 采取的措施:每天定量抽取200~300 rn。循环 水送硫酸污水处理,并由动力中心补充生产回用水。 3.2烟尘系统 闪速熔炼与闪速吹炼烟尘系统包含:余热锅炉、 沉尘室、电收尘与烟尘输送系统。熔炼烟尘主要由 A、C烟尘组成:A烟尘指FSF电收尘和沉尘室收集 的烟尘;C烟尘是指FSFWHB收集的烟尘。闪速 吹炼烟尘主要由B、D烟尘组成:B烟尘指FSF电收 尘、沉尘室与FCFWHB对流部收集的烟尘;D烟尘 是指FCFWHB辐射部收集的烟尘。存在的主要问 题及采取的措施如下。 1)烟尘发生率高 烟尘发生率过高,一方面造成烟尘系统负荷加 大,严重时造成锅炉、烟气管道及电收尘入口等烟气 通道粘接堵塞,直接影响生产;另一方面,烟尘平衡 难度加大,出现烟尘系统设备故障时,烟尘被迫开路 返回精矿库,给FSF配料带来困难。在烟尘开路操 作过程中,烟尘飞扬,造成环境污染。 (1)FSF烟尘发生率高。主要原因是精矿喷嘴 操作参数的控制、原料中铅、锌含量及返回精矿库烟 尘拌料效果。 采取的措施:一是通过实践摸索不同装入量条 件下精矿喷嘴的操作参数,根据料量变化及时调整; 二是根据人炉铜精矿的铅、锌含量,调整配比,控制 入炉混合矿铅、锌含量。三是加强返库烟尘拌料效 果的控制,做到混合均匀。试生产后期,FSF烟尘 率得到有效控制。 (2)FCF烟尘发生率高。主要原因,一是分布 风量偏大、工艺风速偏高;二是冰铜失重给料量波动 大;三是冰铜喷嘴反应状况差。 采取的措施:一是降低分布风量与工艺风速;二 是对冰铜失重系统给料波动进行技术攻关;三是定 期对分布器进行清理。 2)烟尘刮板机故障率高 (1)余热锅炉辐射部刮板机被活动格栅、烟尘大 块和异物止住后,造成刮板链条断齿严重,断齿进入 下方烟尘破碎机造成破碎机故障。 措施:一是除去活动格栅,使用导轨固定格栅; 二是更换改进型刮板链条;三是增设大块清理孑L。 (2)C烟尘集合刮板存在设计与制造等问题。 设计方面有:水平段与上坡段的组合结构;对流 部刮板的烟尘通过下料管进入C烟尘集合刮板中 部的上箱体,此部分刮板链条负荷过大。 设备质量方面:刮板链结构设计强度差造成断 链;制造质量不合格造成断齿;刮板头部电机安装固 定强度不足。 措施:对C烟尘集合刮板进行整体改造,将刮 板机拉直;上段增设隔板,利用上链均匀刮灰到下箱 体,减小对流部烟尘进入区域负荷;改进刮板链结构 形式。 (3)烟道、沉尘室烟尘大块坠落造成沉尘室刮 板、电收尘刮板机压住。 原因:一是烟气流量调节阀位置烟尘结块严重; 二是沉尘室上部烟尘粘结严重,造成“H”型脱落;三 是电收尘入口存在水平过渡段,烟尘堆积,在清理过 程中,烟尘造成电收尘灰斗与刮板机压死。 措施:移除烟气流量调节阀;对沉尘室支撑方式 ・ 14 ・ 有色金属(冶炼部分)(http:/[ysy1.bgrimm.cn) 2015年第9期 由原设计内部焊接支撑改为对穿拉杆张紧支撑;电 收尘入口结构改造,削除水平段;加大沉尘室刮板电 机功率和链条强度。 3)烟尘输送系统的故障 FSF投料初期,烟尘正压输送存在操作参数设 定错误,造成A、C烟尘输送存在“稀相”输送现象, 造成管道与弯头部位磨损严重;烟尘当中结块(尤其 B烟尘结块严重)、异物等造成烟尘泵入口与出口堵 塞,且圆顶阀的密封磨损严重;炉顶烟尘目标仓配套 布袋收尘器与风机能力过小,烟尘输送过程中,出现 正压泄漏造成环境污染。 措施:对事故烟尘输送设备进行技术改造和参 数调整,增加烟尘泵称重装置和参数调整,解决“稀 相”输送问题;在喷吹压缩空气管道增设压力调节装 置和安装节流孔板,减小输送管道的磨损;大修期间 更换输送管道;在刮板机出料口下方及烟尘泵给料 仓内设置格筛,防止烟尘块或异物进入烟尘输送泵; 做好烟尘系统的密封,减少结块的产生。通过改造 加大炉顶烟尘仓布袋收尘器及配套排风机的能力; 通过对各烟尘输送系统的控制程序进行修改,增加 之间的联锁控制,避免同时向烟尘目标仓输送。 3.3溜槽存在的问题 3.3.1冰铜溜槽 主要问题:1)溜槽保温效果差;2)两条冰铜溜槽 汇合部位粘接或冲涮过快,同时影响两个冰铜口的 作业;3)冰铜带渣。 采取的措施:1)使用盖板砖与保温硅酸铝板进 行溜槽的保温,提高溜槽保温效果;加强冰铜温度控 制;增加冰铜排放口径;改进保温烧嘴;2)对冰铜溜 槽位置进行调整:减小汇合部位(汇合位置使用铜水 套溜槽);3)加强炉况管理,降低炉底结,通过调节烧 嘴和渣口排放管理,消除侧墙粘接。 3.3.2粗铜溜槽 主要问题:1)溜槽保温烧嘴数量偏少,对整条溜 槽的保温效果差;2)溜槽盖板封闭不严,漏风漏火处 较多;3)粗铜口排放流量小,粗铜易在溜槽内形成粘 接;4)溜槽清理不彻底,残留小块多,粗铜排放时淤 塞了溜槽;5)SiC内衬质量存在问题,烧烤过程中多 次炸裂;6)末端铸钢溜槽偏短,阳极炉受料口易形成 粘结。 采取的措施:1)重新布置阳极炉进料溜槽,减少 铜口排放过程中的相互影响;2)增加烧嘴、改进保温 与密封方式;3)对末端铸钢溜槽进行改进,消除溜槽 出口下沿“挂胡须”现象;4)加强炉况控制与粗铜排 放温度的控制;5)加强溜槽使用与维护管理,避免溜 槽质量与检修进度影响到粗铜排放。 4 结束语 铜陵有色“双闪”试生产过程仅用时不到6个 月,创下同类工厂的最好水平。经过2年的生产,目 前,闪速熔炼炉投料量稳定在265 t/h,闪速吹炼炉 投料量稳定在85 t/h。 参考文献 [1]周俊,孙来胜,孟凡伟,等.铜陵新建闪速熔炼一闪速吹 炼项目概述[J].有色金属(冶炼部分),2013(2):5-9. [2]孟凡伟,王守全.金冠铜业闪速熔炼工艺试生产实践 口].中国有色冶金,2015,44(2):16—18. E3]周松林.祥光“双闪”铜冶炼工艺及生产实践[J].有色 金属(冶炼部分),2009(2):11-15. E4]周俊.闪速吹炼技术评述EJ].有色金属工程,2011,1 (3):30—36. E5]吴继烈.冰铜闪速吹炼工艺评述[J].有色金属(冶炼部 分),2014(6):34—39.