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基于PLC与内置PID变频器的恒压供气系统设计

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Equipment Manufactring Technology No.3,201 1 基于P LC与内置P I D变频器的恒压供气系统设计 吕传红 (辽宁冶金职业技术学院,辽宁本溪1 17000) 摘要:介绍了恒压供气控制系统逻辑组成及工作原理,对PID闭环调节控制原理进行了分析研究,并结合多年的工作 经验,对基于PLC与内置PID变频器的恒压供气系统在工程实际应用中的效益,作了详细的分析总结。 关键词:PLC;内置PID变频器;恒压供气系统 中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1672—545X(2011)03—0088—03 空气压缩机(以下简称空压机)是供气系统中把 用气负荷量波动,实时调节电机频率对供气系统气 空气加压压缩后,送入储气罐,以保持供气系统压力 处于一定范围内的主要动力输出设备。传统的空压 压进行实时补偿调节,以维持系统气压稳定。 与传统开关闭/合触点控制方式相比,用PLC 机,普遍采用简单的进气阀开/关控制方式,即当压 与变频器相结合组成的恒压供气控制系统,可以保 力传感器检测到供气系统中气压不足时,就会启动 证整个空压机系统始终保持输入与输出间的动态平 不仅可以通过PLC与内置PID的自动运算分析, 空压机进行补气工作;当检测到气压达到预设极限 衡,值时,就会通过控制开关辅助接点,停止空压机进行 获得对应的命令控制变频器完成空压机电机的软启 补气工作。空压机在整个补气过程中,始终处于恒转 动和软停车,有效降低启动电流对系统的冲击和停 矩负载运行控制模式。随着供气系统中气压逐步上 车对系统的损伤;同时还可以提高空压机轻载运行 高,空压机的负载量也越来越小,空压机会从下限刚 时的工作效率和供气系统气压的稳定,有效提高供 启动补气的满载运行工况,逐步转向快要达到上限 气品质和改善空压机的综合运行环境,达到节能降 值的轻载运行工况,这样在供气系统中用气量不断 耗的目的。 波动下,空气机负荷量也随之变化频繁。这样不仅造 成供气压力波动较大,对实际高效稳定生产带来巨 2 恒压供气控制系统逻辑组成及工作原理 大不利;同时在空压机控制系统设计时,其配套电动 机的容量富裕量一般偏大,在长时间的连续运行过 2.1 控制系统逻辑组成 程中,会造成大量的电能资源浪费,使得整个系统运 为了实现对供气系统的恒压变频调速控制,首 行成本增高,大大减少了企业的综合经济效益。 1 变频调速技术简述 先需要利用安装在供气管道上的压力传感器,实时 采集系统中压力值,然后通过相应的信号控制电缆 传输到系统中的内置PID专家调节器中,经过PID 内部的比例、微分、积分共3个环节的信号处理后, 变频调速技术,是机械设备节能工程建设和改 传输给PLC和变频器。PLC在获得经PID处理后的 造中常用的先进控制技术。利用变频器,可以根据内 压力信号后,经内部的程序判断,形成对应的控制命 部程序设计需求,将控制系统中频率固定的交流电 令,直接控制变频器和启动柜,实现空压机电机的软 变频调速、以及软停车等操作。也就是说构筑 源(三相或单相)变换成根据系统负荷实时波动特性 启动、需求的频率连续可调的三相交流电源t”。在实际运行 恒压供气系统的主要设备,包括PLC可编程控制器、 D专家调节器、大功率变频器、安装在供气管道上 过程中可知,空压机的功率与其运转转速成正比,而 PI的压力传感器、以及各部分控制开关设备等,其具体 机的电源频率,来实时调节空压机的转速,实现根据 的逻辑连接框图如图1所示。 通过变频调速控制后,可以利用改变接人空压机电 收稿日期:2010—12-03 作者简介:吕传红(1971一),女,辽宁庄河人,讲师,研究生学历,主要研究方向:自动化技术。 88 《装备制造技术}2011年第3期 1-启动 1・同步 l-电磁阀 电磁阀 定,且可以降低变频器调节过程中的能量损耗,即能 fl量 整  PLC 2.启动 2・同步 敞 满足供气系统生产需要,又能节约电能资源,降低单 位产品生产能耗131。 要 } l L 差f直 3-启动柜 4|启动柜 l・异疹 异步 3‘异步 管网压力传感器 3 恒压供气系统PID闭环控制原理 供气系统在正常运行时,由于随企业生产时问 图1变频恒压供气系统逻辑连接控制框图 和生产量的不同,其用气负荷也在实时波动。采用先 从图1可知,PLC可编程控制器是整个恒压供 进的变频调速控制技术,结合PID闭环自动控制系 气控制系统逻辑控制命令生成的主要设备,也是整 统,可以在维持供气系统的压力恒定的基础上,达到 个控制系统的核心部件,此处选用西门子公司生产 的S7~400系列的PLCt2 ̄,其输入输出模块均为继电 器控制型节点,非常适合恒压供气系统信号采集和 命令输出控制需要。PID专家调节器是整个控制系统 信号处理的核心部件,其可以将传感器采集到的模 拟信号通过内部模数转换电路,转换成对应的数字 信号,然后经P—I—D电路优化后,形成满足PLC及变 频器程序控制需求的实时信号数据。变频器是空压 机电动机实现输入电源频率无级调节的速度控制部 件,是整个恒压供气控制系统的执行传动机构。变频 器内部的IGBT晶闸管控制模块电路,可以大大过滤 抑制空压机电动机在运行中的高频噪声,不仅可以 减少空气机系统对其配电网的污染,同时还能降低 空压机电动机运行时的温升效应。 2.2 恒压供气控制系统的工作原理 为了提高系统响应实时性、可靠性和精确性,本 系统采用闭环控制模式。系统在运行调试过程中,生 产企业会根据供气系统的历史运行数据资料,把生 产中所需的恒定管网压力值通过人机互通可视化界 面,对PID专家调节器进行设定。系统启动后,PID就 会通过传感器动态采集供气系统中管网实时压力信 号作为反馈。图1中,系统中把3台空压机分成2 组,在PLC控制器控制下,首先由变频器控制操作其 中一台空压机的转速,根据系统用气量的变换动态, 调节空压机电动机的输入电源频率,实现实时降低 或提高当前机组的供气量,以保证整个供气系统在 负荷小范围波动情况内稳压;其余2台机组在PLC 控制下,按照供气系统预设压力需求运行,当供气系 统中气压负荷波动较大时,变频器就会通过内部程 序,直接控制3台机组进行实时调节,以维持整 个系统气压的平衡。通过采用分组气压调节模式,一 方面可以在气压小范围波动范围内,避免另外两台 机组频繁调节,保证其运行稳定性;另一方面可以通 过PLC与变频器的动态调节保证整个管网压力恒 节能降耗的目的。恒压供气系统PID闭环控制原理 如图2所示: 胬喇.l L堑耀 蛉 — 图2恒压供气系统PID控制原理 恒压供气系统采用PID闭环控制,首先需要在 变频器内置PID专家控制器上设定期望的给定气压 值,然后通过来自供气管道上的远程传感器(压力) 的反馈信号,实时与内部期望给定值进行比较计算, 获得相应的偏差信号。通过P_I—D电路对偏差信号 进行优化处理,以获得实时、准确的控制数据信号, 直接传输给PLC形成相应的调节命令控制变频器, 实现对空压机电动机电源频率的无级调节。 供气系统中空压机数量一般较多,若在每台空 压机控制系统均配置变频器,不仅会增加整个控制 系统的投资成本,同时如果每台空压机在负荷波动 时(如前面所述的气压小范围波动情况)都进行变频 调节,就会增加PLC的工作压力,使其控制变得相当 复杂,而且所有变频器在气压波动时均进行调节,会 消耗大量的调节能量,不利于节能。因此,在系统设 计时,按照前面所述的将空压机组分为2组,选择一 台负荷容量较大的空压机组作为主要的调节机组, 由PLC和变频器优先控制进行交流调速t41。变频器的 模拟输出采样电压范围值设定为0~10 V(即对应空 压机电动机运行频率为0~50 Hz),并将实时采集到 的电压信号送至PLC控制器中进行处理。 为了保证整个系统高效稳定的运行,在PLC中 分别设立了一个工作电压上限值Vmax和一个工作 电压下限值Vmin,也就是相当于在变频器控制系统 89 中外加一个最大运行调节频率fmax和一个最小运 出问的平衡,大大提高丁供气系统的综合控制能力。 行调节频率frain。当变频器在涮节过程中,如果其实 通过供气系统控制精度的提高,有效地提高了产品 际运行调节频率f≥厂max时,表明主空压机组输出 生产的稳定性和经济性。 功率调节已到达极限,且不能满足供气系统恒压目 4.3 全面改善了空压机控制系统的运行性能 的,此时就会通过PLC和软启动装置启动另外一组 恒压供气系统通过变频器和软启动控制柜,从0 的空压机,进行变频控制,以维持整个供气系统气压 Hz启动压缩机,利用相应的软启动加速策略,可以有 恒定。 效减低电动机启动电流,减小启动时对压缩机各控 制电器部件和机械部件的冲击损失,提高了空压机 4恒压变频调速控制系统使用效益分析 控制系统的整体运行性能,大大延长了空气机系统 的综合使用寿命。 4。1 有效提高供气系统控制自动化水平 基于PLC与内置PID的恒压供气系统,是集 5 结束语 PLC、变频器、PID专家控制器以及检测技术为一体 的综合自动化系统,其可以利用系统内部各控制模 将PLC、变频器、内置PID专家控制器等先进控 块,实现对供气系统的智能调节控制,有效提高了供 制设备,应用于空压机控制系统中,构筑综合控制性 气系统控制的综合自动化水平。空气压缩机整体运 能优越的恒压供气系统,可以有效解决了传统空压 行成本,通常包括3大类:设备投资成本、运行维护 机控制系统运行性能水平低的问题,实现了供 成本、以及日常能源消耗成本。 气系统的节能降耗稳定经济运行。基于PLC与内置 其中,能源消耗成本大约占整个供气系统运行 PID变频器的变频调速控制技术在实际工程应用中 成本的80%以上,而系统经变频调速技术改造后,其 取得效益是巨大的,其在供气系统节能改造中具有 运行能源节约成本基本能达到20%左右,再加上控 极为广阔的应用前景。 制系统采用变频软启动和软停车后,其对设备和配 电网的冲击将会大大减小,从而使系统日常检修维 参考文献: 护量将会随之大大减少,即单位产品生产能耗将大 【1】姚锡禄.变频器控制技术与应用【M】.福州:福建科学技术出 大降低[51。据一些已经进行变频调速改造的成功实例 版社,2005. 分析数据看,供气系统在进行技术改造后,运行两年 【2]廖常初.s7—300/400 PLC应用技术【M】.北京:机械工业出版 左右,其日常运行节约的费用,就可以收回改造所需 社,2008. 的综合投资成本。 【3】吴忠智,黄立培,吴加林.调速用变频器及配套设备选用指 南IM】.北京:机械工业出版社,2000. 4.2 提高了系统实时响应性和控制精度 [4]冉翔.变频调速技术在恒压供气系统中的应用【J】.电气传 采用PID专家控制器,可以获得实时、精确的系 动自动化,2009,31(06):36—38. 统压力偏差信号,便于PLC制定实时可靠的调节方 【5]汪晓平.PLC可编程序系统开发实例导航[M】.北京:人民邮 案和命令,使得空压机控制系统始终保持输入与输 电出版社,2004. The Design of Constant Pressure Air Supply System based on PLC and Built-in PID Frequency Transformer L ti Chuan—hong (Liaoning Metallurgical Vocational and Technical College,Benxi Liaoning 1 1 7000,China) Abstract:The paper describes the structure and working principle of the constant pressure air supply control sys—- ten.The PID closed loop control are studied and analyzed.According to rich work experience,gave the results of benefit analysis of the system applied. Key words:PLC;built-in PID frequency transformer;constnat pressure air supply system 

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