您好,欢迎来到微智科技网。
搜索
您的当前位置:首页吸附法催化裂化汽油深度脱硫工艺研究

吸附法催化裂化汽油深度脱硫工艺研究

来源:微智科技网
维普资讯 http://www.cqvip.com

2006年5月 炼油技术与工程 PETROLEUM REFINERY ENGINEE ̄NG 第36卷第5期 吸附法催化裂化汽油深度脱硫工艺研究 王治卿 中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室(山东省东营市257061) 摘要:在固定床试验装置上考察了y-AI:03及’,一AI203负载锌、钨、钼等金属后的改性吸附剂对催化裂化汽油中 硫的吸附行为。结果表明:W/y—AI20 吸附剂的吸附容量最大,是其它金属改性吸附剂的5倍。失活的W/.y-AI ̄03 吸附剂在再生温度250℃、空速2.0 h 条件下用乙醇体积分数为5.O%的水蒸气再生6 h后,其活性可以完全恢复 到新鲜吸附剂的水平。在上述再生条件下和8O℃的吸附温度下,这一吸附剂有良好的可再生性和脱硫稳定性。 关键词:吸附剂 脱硫再生催化裂化汽油 实验室规模 传统催化裂化汽油脱硫技术是加氢脱硫,但 吸附过程结束后,系统切换为再生阶段。脱附剂 加热至所需温度后进入吸附脱附塔对吸附剂进行 再生,再生后再用氮气进行吹扫,将残留的脱附剂 吹扫出来。再生后的吸附剂进行下一循环试验。 吸附和再生试验的主要操作条件见表1。 由于加氢脱硫装置存在操作条件苛刻、投资和操 作费用高、产品质量差等因素,不适应生产低硫和 超低硫汽油。吸附法催化裂化汽油深度脱硫工艺 具有脱硫率高、辛烷值降低幅度小和操作成本低 等显著特点,已成为重要的研究方向。 本研究在吸附温度为8O clc条件下考察了 — A1 0 及其锌、钨、钼改性吸附剂对催化裂化汽油 中硫的吸附行为,并对失活吸附剂的再生性能进 行了研究。 1试验方法 1.1吸附剂的制备 所制备的吸附剂均以y—AI 0 为载体,采用浸 渍法负载锌、钼、钨等金属组分,负载金属的质量 分数为1.O%。改性后的吸附剂挤压成条,在温 图1 汽油吸附脱硫装置示意流程 1。2。3,6,7一冷凝器;4一四通阀;5一吸附脱附塔 8,9一原料油、脱附剂加热炉;10,11一原料油、 脱附剂泵;12,13一原料油、脱附剂罐 Fig.1 Schematic diagram for naphtha desulfurization by adsorption 度120 oC下干燥2 h,再转入马弗炉中于空气气氛 和500 oC下焙烧4 h。 I.2试验装置及流程 试验装置为300 mL吸附装置,示意工艺流程 如图1。吸附脱附塔高700 mm,内径28 mm,高径 比为25。吸附脱附塔和原料油、脱附剂加热炉均 采用外部加热方式,温度自动控制。 2试验结果与讨论 2.1 不同金属改性剂的吸附性能考察 图2为 一AI O,及其锌、钨、钼改性剂在吸附 硫质量分数为300 g/g左右的催化裂化汽 油经电子秤计量后进入原料油加热炉,加热至所 需温度后从顶部进入吸附脱附塔,原料油中极性 温度 为8O cC、空速S 为1。0 h 条件下得到 收稿日期:2006—02—23。 作者简介:教授级高级工程师,中国石油大学(华东)在读博 士研究生,1983年毕业于华东石油学院炼制系石油加工专 业,一直从事石油化工技术和生产管理工作,现任中国石化 股份公司洛阳分公司经理。 强的硫化物等杂质被吸附剂吸附,精制油从塔底 流出经冷凝后收集,用微库仑仪进行总硫分析。 维普资讯 http://www.cqvip.com

一1~ 炼油技术与工程 2006年第36卷 的吸附透过曲线。从图2可以看出, .A1 0 对汽 油中的硫化物有一定的吸附作用,但吸附容量不 大; 一A1:0,经锌改性后吸附容量不增反降,经钼 改性后吸附容量有所增加但幅度不大;但经钨改 性后吸附容量大幅度提高,说明W/ 一AI:0,吸附剂 是优良的吸附脱硫剂,这一结果与前期研究结果 是一致的。下面进行的实验均采用W/y—A1 0 吸 附剂。 表1 吸附和再生试验的主要操作条件 Tablel Experimental variables for adsorption and regeneration 一350 3o0 三25o 孽200 = 嚣150 兰l00 三 i 50 0 20 40 60 80 1O0 时间/h 图2不同吸附剂的吸附性能 Fig.2 Adsorption capacity of diferent adsorbents 2.2再生温度对W/T—A1 0 吸附脱硫性能影响 图3为失活的W/T—A1 0,吸附剂采用不同的 再生温度豫后再生剂的吸附脱硫透过曲线。试 验时吸附采用的条件为温度8O℃、空速1.0 h~, 再生采用的原料气为5.0%乙醇+水蒸气,空速 为2.0 h,再生时问0为6 h。从图3可以看出, 当再生温度超过230℃时,失活的吸附剂就可以 得到良好的再生。为了减少能耗,采用230 c(=再 生温度是适宜的。 2.3再生气的选择 考察了4种不同气体对失活的W/T—A1 0,吸 附剂的再生效果。4种气体的组成分别是:①水 蒸气,②2.0%乙醇+水蒸气③5.0%乙醇+水蒸 气④10.0%乙醇+水蒸气。图4为采用不同气体 再生时对吸附剂透过曲线的影响,试验过程中吸 附条件为:温度80 cC、空速1.0 h~;再生条件为: 温度230 oC、空速2.0 h一、时间6 h。从图4可以 看出,采用水蒸气时不能达到很好的再生效果,而 用5.0%乙醇+水蒸气作再生气时再生效果非常 理想。 300 250 200 j 150 100 5O 0 20 40 60 80 时间/h 图3 再生温度对吸附剂脱硫性能的影响 Fig.3 Effect of regeneration temperature on desuffurization of W y-A12 O3 adsorbent 嚣 L]订{ _暑 一 导 瑚瑚 ㈨∞ 0 20 40 60 80 时fH】/I1 图4不同再生气的再生效果 Fig 4 Regeneration effect of different regeneration gas for W/T—A12 03 adsoprtion 2.4 W/ 一A1 O 吸附剂脱硫稳定性考察 图5为W/ —A1:O,吸附剂透过时间与再生周 期的关系。透过时问定义为反应器出口硫质量分 数大于20 g/g时吸附过程所经历的时问。吸附 条件为:温度80℃、空速1.0 h;再生条件为:温 度230 oC、空速2.0 h~、时间6 h,再生气为5% 乙醇+水蒸气。 菱蒌}_一._._目。_ -._。-。_。 维普资讯 http://www.cqvip.com

第5期 王治卿.吸附法催化裂化汽油深度脱硫工艺研究 一3— 3结论 (3)在吸附条件:温度为80 a(=、空速为1.0 (1)y—A1:O 及其锌、钼、钨改性吸附剂对催化 裂化汽油中硫化物的吸附容量由小到大依次为 Zn/y—A1203<y—A1203<Mo/y—A1203<W/y—A1203。 h。。;再生条件:温度为230℃、空速为2.0 h、时 问为6 h,再生气为5%乙醇+水蒸气的操作条件 下,W/y—A1 0,吸附剂的再生性和吸附脱硫稳定 (2)W/y—A1 0 吸附剂适宜的再生条件为空速 性良好,是理想的催化裂化汽油深度脱硫吸附剂。 (编辑杨金鹏) 2.0 h~、时间6 h,再生气为5.%乙醇+水蒸气。 RESEARCH ON DEEP DESULFURIZATIoN oF FCC NAPHTHA BY ADSORPTION Wang Zhiqing The State Laboratory ofHeavy Oil Processing,China University oJ‘ Petroleum(Dongying 257061,Shandong,China) Abstract The behavior of W/y。A12 O3 adsorbent and its modiifers carried with Zn,W and Mo for adsorp。 tion of sulfur in FCC naphtha is investigated in the ifxed—bed pilot plant.The results indicate that W/y—A12 03 has the greatest adsorption capacity which is 5 times that of other metal modiifers.The activity of deactivated W/y—A12 03 can be completely restored by regeneration for 6 hours with steam containing 5.0 v%ethanol at a temperature of 250 oC and a space velocity of 2.0 h.The W/y—A12 03 shows excellent regenerability and stability at the above regeneration conditions and 80℃absorption temperature. Key Words:absorbent,desulfurization,regeneration,FCC naphtha,laboratory scale 、.‘\./ ,=\! \, ,. / ‘ / / -.I,:\-/ /: /1.、 \./ ,=\ 0 ,:\ 、!/ 三,t \, ,.\. / ./; 叵匾 固体酸烷基化工艺完成验证 芬兰纳斯特(Neste)石油公司采用固体酸催化剂 (SAC)的烷基化验证装置加工炼油厂烯烃,采用环境友好 的沸石催化剂,截至2006年2月已运转2年。反应系统 液相温度为50—90℃,无需硫酸法技术所需的制冷。异 丁 烯烃(I/O)值为8~10。催化剂在气相下用氢气在 Ivanhoe能源公司创新的重油改质工艺 Ivanhoe能源公司创新的重油改质工艺在美国加州重 油改质工业化验证装置(CDF)上成功运转,并达到预期 目标。CDF已采用各种原油操作,并开始试验来自美国 加利福尼亚州和加拿大西部的重质原油,包括来自加拿 大阿萨巴斯卡焦油砂矿区的沥青。 Ivanhoe能源公司于2005年4月收购Ensyn集团公 司和重油改质技术(HTL),增强了其从事这一领域的实 力。该公司将设计和建设1~1.5万桶/天装置。 CDF装置成功验证了各种加工方案,包括一次通过 和循环操作模式。HTL工艺改进已被CDF试验所采纳, 250 ̄C下进行再生,即氢气汽提/中温再生(MTR)。 这套处理能力为10桶/天的SAC烷基化验证装置于 2002年建于芬兰帕尔沃(Porvoo)。新的SAC装置工艺设 备简单,可采用常规设备。这种SAC烷基化设计可用于 生产烷基化油1万桶/天,加工催化裂化混合C 原料,投 资费用可比同处理量的硫酸法装置低约10%,与HF烷基 包括烟气中硫的捕集、重金属捕集和降低酸度措施。 该CDF装置是世界上采用Ivanhoe能源公司新的重 油改质专有技术的第一套装置,建于Aera能源公司在加 利福尼亚州Bakersfield附近的Belifdge重质油田。 (钱伯章摘译白OGJ,2006一o2—19) 化装置相当。生产成本(0.10 0.40美元/桶)与硫酸法 大致相同。 (钱伯章摘译白Hydrocarbon Processing,2006,85(2):65~70) 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务