生产技术 一2011年纪代饧识校 第5期 减少精梳针织纱棉结的措施与生产实践 赵建伟 (浙江绍兴伊诺斯纺织有限公司,浙江绍兴312000) 摘 要:探讨减少精梳针织纱棉结的措施。以减少棉结和短绒率并控制其增长为目标,对配棉进行调整; 对各工序的工艺进行改进和优化配置;加强原棉、设备和运转清洁工作及温湿度的管理,使精梳J18.2tex、 J14.6tex针织筒纱的Uster+200%棉结分别减少28 和33 并保持稳定。实践证明:这些措施是切实可行 并有效的。 关键词:棉结;短绒率;措施;配棉;工艺改进;基础管理 中图分类号:TSll4.2 文献标识码:B 文章编号:1009--265X(2011)O5一OO37一O4 棉结是精梳纱质量的重要考核指标,它不仅影 响精梳纱的外观和条干,还影响针织生产效率、布面 外观质量和印染加工质量。随着针织品使用范围的 扩大和出口增多,用户对精梳纱实物质量要求越来 长比锯齿棉稍多的特点,掺用25 的印度229皮辊 棉2个队,下掉江西九江棉,兵团棉减少4 仍 保留3个队,美棉不变,形成锯齿棉75 9/6和皮辊棉 25 的搭配,分3次调整到位。以上措施两者兼顾, 扬长避短,既能减少棉结,又能控制短绒。调整后的 混合棉加权技术指标:品级为2.3,长度为28.7mm, 马克隆值为4.4,短绒率为13.1 ,含杂率为2.6 , 回潮率为7.6%。 实施以上措施后,混合棉棉结由158粒/g减少 为131粒/g,筵棉棉结由72粒/g减少为57粒/g; 生条棉结由38粒/g减少为32粒/g;精梳条棉结由 36粒/g减少为32粒/g。 越高,制定有效的措施以减少棉结,对提高精梳纱质 量显得十分重要。现以J18.2tex、J14.6tex纱为例 作一探讨。 1某厂纺纱现状 1.1纺纱设备和工艺流程 FA009往复式抓棉机一FA125杂质分离机一 FA105A单轴流开棉机一FA029六仓混棉机一 FA156除微尘机一FAl16清棉机一JwF1171喂棉 箱给棉机×14-- ̄FA203B梳棉机(ECC针布)×14一 FA331预并条机一JWF1381条并卷联合机一 2.2减少棉纺各工序棉结的工艺措施 2.2.1开清棉部分 原棉必须充分开松才便于除去大小杂质,而开 松必然增加棉结和短绒,损伤纤维,要处理好开松除 杂与增加棉结和短绒的矛盾,应采用“精细抓取,连续 均匀喂给,柔和开松,早落少碎,少伤纤维”的工艺。 a)做好精细抓棉,实现勤抓、少抓,将棉块抓小, 使杂质、短绒、尘埃易暴露于棉团表面,以利于提高 后流程气流除杂、除短绒、除尘埃效果。 工艺措施:往复式抓棉机抓棉辊每次下降距离 由2mm减为lmm;抓棉辊刀片伸出肋条距离由 JWF1271精梳机(日本精井针布)-- ̄JWF1302单眼 自调匀整并条机一JwF1451粗纱机-- ̄FA506细纱 机一日本村田21C自动络筒机。 1.2配棉方案 生产建设兵团229棉3个队占68 ,江西 九江229棉2个队占21 ,湖北潜江229棉1个队 占11 ,所有棉花均为锯齿棉。按实物技术标准评 定和计算,混合棉加权技术指标:品级2.2,长度 28.4mm,马克隆值4.6,短绒率13.4%,含杂率 1.9 ,棉结158粒/g,回潮率7.3%,掺回花5 。 2减少精梳针织纱棉结的实践 2.1调整配棉 3mm缩小为1mm;小车往复运动速度由13m/min 加快至16m/min。改进前后的棉块重量由平均 0.53g减轻至0.36g。 根据皮辊棉棉结少,但生产加工过程中短绒增 收稿日期:2o10~11--23 作者简介: ̄(1957一),男,江西南昌人,高级工程师,棉 纺企业职业经理人,主要从事棉纺技术与管理工作。 b)降低打手速度,减轻打击强度,减少纤维断 裂、损伤和短绒产生。 工艺措施:往复式抓棉机打手速度由1 100 r/rain降低至950r/min,单轴流开棉机打手速度由 650r/min降低至550r/rain,清棉机刺辊速度由 ・ 37 ・ 2011年纪代饧识校禾、第5期 650r/min降低550r/min;喂棉箱开松辊速度由 800r/min降低至600r/rain[ 。 c)减少棉束和索丝,以利于后流程减少棉结。 工艺措施:①提高抓棉机、六仓混棉机、清棉机 运转效率分别至9O 、93 、95 以上,同时调整好 输棉速比,达到均匀输棉,防止和减少返花;②单轴 流开棉机尘棒进、出口隔距分别加大3mm和2ram, 有利于大杂早落,同时使打手室的气流速度和分布 更均匀稳定,减少重复打击[23;③除多仓混棉机保持 生产技术一 分别加大3mm和2mm,以增加三角小漏底内的静 压,充分发挥网眼部分排除短绒的作用[ ;④盖板速 度由180mm/min加快至200mm/min,增加盖板落 棉短绒的排除量。 c)尽量多减少棉结。 工艺措施:①减轻筵棉喂人定量15O;将生条 定量由每22g/Sm改为21g/Sm,减轻分梳负荷,提 高分梳质量和棉结清除效率,以减少棉结;②将锡林 速度由每分钟330r/rain提高至360r/min,并校准 盖板至锡林的5点隔距(0.20、0.18、0.18、0.18、 阶梯形储棉外,其余棉箱存棉量调整并稳定为棉箱 的2/3高,消除大起大落现象,以减少翻滚;④输棉 管道流速由17m/s减小为13m/s,以减少过急的翻 滚、碰撞产生的棉束、索丝、棉结E 。 实施以上措施后,筵棉棉结由57粒/g减少为 41粒/g,短绒率由16.6 减少为15.3 ,含杂率由 1.6 9/6降低至0.8 9/6。改进前后的制成率分别为 96.4 和96.5 。生条棉结由32粒/g减少为29 粒/g,短绒率由20.4 减少为19.1 ,杂质由91 粒/g减少为64粒/g。精梳条棉结由32粒/g减少 为30粒/g,短绒率由7.3 降低为7.1 ,杂质由 16粒/g降低至11粒/g。 2.2.2梳棉 梳棉是减少棉结最有效的工序,也是短绒和准 棉结增加最多的工序。传统的“紧隔距,强分梳”工 艺有利于提高分梳质量,减少棉结,但是会增加短绒 增长率,因此必须处理好减少棉结与增加短绒的矛 盾,否则虽然在本工序减少了棉结,但由于短绒增 加,在后工序又增加了棉结,造成精梳工序负担增 加,严重时将导致成纱棉结和纱疵增加,条干变 差L3]。因此要采用“梳理转移适度,结杂短绒兼顾” 的工艺。 a)尽量减少纤维断裂、损伤和短绒的产生。因 筵棉比棉卷密度小和蓬松,且顺向喂入,又有除杂吸 风槽。 工艺措施:刺辊速度由720r/min降低至660 r/min;给棉板至刺辊的隔距由0.4mm放大为 0.7mm;刺辊与刺辊下第一、二分梳板的隔距分别 放大至3ram和2.5raml4j。 b)尽量多排除短绒,同时实现大杂先落。 工艺措施:①加大第一、二落杂区长度分别至 70mm和相对50mm,以利于大杂先落,同时多排除 短绒 ;②棉网清洁器与锡林隔距:机前的由 0.5mm放大至0.8ram,机后的由0.7mm放大至 lmm,以多排除短绒[ ;③三角小漏底入、出口隔距 ・ 38 ・ 0.20ram)和锡林至道夫的隔距(0.125mm),以提高 棉结清除效率和减少棉结;③锡林与刺辊的线速比 由2:36增加为2:81,以加强纤维转移,减少返花 搓揉形成的棉结。 实施以上措施后,生条棉结由29粒/g减少为 24粒/g;短绒率由19.1 减少为17.2 ,杂质由64 粒/g减少为35粒/g。改进前后的制成率分别为 94.6 和94.7 。精梳条棉结由30粒/g减少为 27粒/g,短绒率由7.1 降低为6.8 ,杂质由11 粒/g降低至9粒/g。 2.2.3精梳 a)精梳准备工序一方面要减小牵伸对棉条内部 结构的恶化引起的棉结增长,另一方面要减少纤维 的弯钩和小卷退绕黏层,以充分发挥精梳机的效能, 多排除棉结和短绒,体现比生条减少棉结17 左右 的水平。 工艺措施:①减小总牵伸倍数。预并一条并卷 工艺路线,一般预并条棉结增加过多,因此将棉条并 合数减为5根,牵伸倍数减小至5.8,后区牵伸倍数 保持1.67、条并卷并合根数保持24根不变,总牵伸 倍数由8.9减小至7.4。②减慢出条速度:预并南 26Ore/rain降低至230m/min,条并卷由lOOm/rain 降低至85m/min;③优化罗拉隔距。预并条罗拉隔 距由7×9mm改为6×lOmm;条并卷罗拉隔距由6 ×8ram改为5×6mm,以改善纤维的伸直平行l7]。 ④检测改进前后的小卷,短绒率由18.6 降低至 17.9O,棉结由46粒/g降低至27粒/g。改进准备 工艺后,基本消除了退绕黏卷现象。 b)精梳工序要提高自身的棉结和短绒的清除 效率。 工艺措施:①校正梳理隔距(0.38ram),给棉长 度保持不变(5.2ram);②顶梳针刺深度由0加深至 +0.5mm,以利排除短绒和提高棉结清除效率; ③毛刷刺人锡林深度由1.5mm增加至2.Omm,速 生产技术 一2011年纪代 识校 第5期 毛羽,减少棉结增长。 度由1 lOOr/min提高至1 200r/min,加强对锡林表 面的清洁作用,提高清洁锡林针布清洁效果,以利于 排除短绒和提高棉结清除效率。 实施以上措施后,精梳条棉结由27粒/g减少为 22粒/g;短绒率由6.8 减少为6.4 ̄//o,杂质由9粒/g 降低至3粒/g,条干CV值由3.6 降为3.3 。 2.2.4并条 b)粗纱机后棉条桶圆心垂直对准该棉条喂人高 架的二叉中心并直线喂人喇叭口,避免造成棉条退绕 时增加棉条与棉条之间的摩擦、纠缠、扭卷形成棉结。 实施以上措施后,粗纱棉结由32粒/g减少为 30粒/g;短绒率由9.4 9/6减少为8.1 9,6,棉结增长率 由18.2 9/5减少为15.4 .0/o。短绒增长率由9.3 降 低为8.0 ,条干cvG值由4.6Yo降为4.1 。 2.2.6细纱 棉条经精梳工序梳理后,纤维分离度、平行度、 伸直度好,但纤维之间抱合力差,易松散、发毛。因 此并条工序要减小牵伸作用对棉条内部结构的恶 化;减少引起边缘纤维不良的因素;减少短绒、飞花 细纱工序要减小牵伸作用对棉条内部结构的恶 化;减少引起边缘纤维不良的因素;减轻须条卷绕时 的摩擦、搓揉、纠缠、扭卷,从而减少细纱工序形成的 棉结。同时还要注重成纱实物质量,做到黑板棉结 附入棉条;减少因棉条退绕、卷绕时的摩擦、搓揉、纠 缠、扭卷形成的棉结l8]。工艺措施如下: a)减小牵伸倍数和牵伸力,并合根数减少为7 根,输出速度由300m/min减为260m/rain,以减少 和Uster棉结一起抓。所以采用“前区紧隔距、小浮 游区、重加压、经济速度”工艺;结合粗纱大捻系数, 改善细纱条干来实现。工艺措施如下。 a)结合粗纱大捻系数,后区中心距选用59mm、 后区牵伸倍数1.12,钳口隔距:Jl8.2tex纱2.25mm, J14.6tex纱2.Omm。同时,改进前罗拉座,使前区 中心距由43mm减小为42mm,以改善成纱条干和 短绒和棉结增长率,从而改善条干。 b)出条喇叭口直径由4.5mm改为3.8mm(自 制),以改善棉条紧密度,减少棉条在粗纱机后喂入 时局部破条的几率,从而改善条干和毛羽。 实施以上措施后,熟条棉结由44粒/g(原精梳条 棉结为36粒/g)减少为26粒/g;短绒率由8.6 (原 精梳条短绒率为7.3 )减少为7.5 。棉结增长率 毛羽,减少棉结。b)结合揩车对每台细纱机进行牵 伸部分整机并改进工艺:校准上下销平齐;调整并统 一由22.2%o减少为18.2 。短绒增长率由17.8 降低 为l7.2 ,条干CV值由2.4 降为1.9 。 2.2.5粗纱 下皮圈张力架张力;上皮圈调换为旧的,下皮圈调 换为新的;后皮辊由30mm改换为29mm[ ,以改善 成纱条干和毛羽,减少棉结。c)经观察和试验,钢丝 圈更换周期确定为5天,清洁器隔距确定为1.6mm 和1.3mm。前者避免了钢丝圈通道被纱条摩擦出 沟痕而刮毛纱条产生的毛羽和棉结;后者保证了钢 丝圈运行中的清洁度,有效地减少了棉结。 实行纺纱全过程的改进,成纱质量有了较大的 粗纱工序的工艺措施如下。 a)锭速由1 O00r/min降为950r/min,捻系数由 106增加至114;罗拉隔距优选后定为9×23× 35mm;后区牵伸倍数1.28;喇叭口宽度由lOmm缩 小为8ram,钳口隔距4.5mm,以加强对短纤维正常 位移的控制,使纤维变速点稳定并集中,改善条干和 提高,棉结进一步减少。效果见表1。 表1 改进前后的细纱质量检测报告表 在此基础上,将粗纱定量改为5.2g/lOm,捻系数 改为108,细纱后区牵伸加大为1.23倍,钳口隔距分 捻效应比单纱包覆了更多的棉结,从而使棉结粒数 更加减少。 2.2.7络筒工序 别增大0.25mm,进行了赛络纺纱试验,J18.2k纱和 J14.6k纱,+2O0 棉结分别为17个/km和22个/km, 黑板棉结分别为8粒/g和13粒/g。主要是股线加 络筒工序的工艺措施如下。 a)适当降低络筒速度:随着络筒速度增加,简纱 ・ 39 ・ 2011年纪代纺织校 第5期 棉结总体呈增加趋势。所以在满足产量要求的前提 下,应适当降低络筒速度。经试验对比优选,由 1 lOOm/min降为1 O00m/min。 b)适当减小络纱张力:络纱张力与棉结数呈正 生产技术—— tex纱和J14.6tex纱的筒纱+200 棉结分别控制 在Uster2007公报5 统计值水平,黑板棉结稳定, 用户反映良好。 4结语 相关,原因是络纱张力增大,纱线与机件摩擦力增 大,所以棉结增多。在保证筒子成形的条件下,络纱 张力减小定为4档,有利于减少筒纱棉结。 实施以上措施后,筒纱J18.2tex纱和J14.6tex 纱:+200 棉结分别由43粒/km减少为31粒/km 和56粒/km减少为38粒/km,黑板棉结分别由21 a)纺纱生产中减少精梳纱棉结是一项系统工 程,仅仅依靠配棉、梳棉、精梳工序只能减少精梳纱 棉结数的65 左右,实行纺纱全过程控制并突出重 点地减少精梳纱棉结才能收到最佳的效果。 b)纺纱全过程减少精梳纱棉结的有效措施是: 粒/g减少为l7粒/g和32粒/g减少为23粒/g。 3综合效果 实行纺纱全过程的改进措施后,精梳纱棉结显 著减少,棉结对比见表2、条干CV值对比见表3。 表2 改进措施前后各工序棉结对比 注:细沙、筒纱棉结均为Uster ̄200 棉结。 表3改进措施前后各工序条干CV值对比 为了稳定精梳纱的棉结,加强了原棉、设备和运 转清洁工作及温湿度等技术性基础管理,针织j18.2 ・ 40 ・ ①选用成熟度好、细度适中、棉结低的1~3级原棉, 配棉上采用75 的锯齿棉和25 的皮辊棉搭配,同 时要把好回花使用质量关;②降低清梳联、精梳准备 工序短绒和棉结增长率;③提高梳棉、精梳工序棉结 和短绒清除效率;④末并、粗纱和细纱工序除减少棉 条棉结和短绒增长率外,还应努力改善条干和毛羽, 减少Uster棉结和黑板棉结并控制其络筒增长率; ⑤应用赛络纺纱技术投资不大,可多减少精梳纱棉 结17 左右。有条件的厂,还可采用格拉夫针布以 减少精梳纱棉结,效果会更好。 c)本文涉及的内容虽是纯棉精梳纱,但除精梳工 序的措施外,其它工序减少棉结的措施可供纺制纯棉 普梳纱、化纤纯纺纱及普梳混纺纱时参考和借鉴。 参考文献: [12李妙福.清梳联工艺设备与管理[M].上海:东华大学出 版社,2006:181,187-188. 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