案例2 \"11. 17',急冷油窜入烧焦线外泄事故
事故经过:
1997年11月17日11时35分,某装置按计划停车。11时35分,
2#裂解炉(BA102)由汽油分馏塔( DA101 )塔切出后,不久即发现DA101
塔釜液位下降,室内人员联系补调质油。11时55分,室外操作人员发
现BA102的清焦罐上有急冷油飘出,立即采取紧急措施。将BA102稀释
蒸汽由放空状态切入DA101塔内,但此时已有少量急冷油飘落在BA102
废热锅炉(TLE)上,由于TLE温度较高,引起急冷油的燃烧,立即通
知消防人员紧急处理,将火扑灭。在这段时间内虽然及时补入调质油,
/
但DA101塔釜液位仍由50%降至6%。
事故类别:生产事故。
原因分析:
从清焦罐冒出的急冷油来源可以有两个,一是从裂解气管线倒窜,
即急冷油从裂解气切换阀(XV-102-51)的塔侧返回至炉侧,由于当时
各裂解炉均已退料,且XV-102-51的阀体内是正压,即使反窜也应是窜
裂解气,因此这种可能性极小,予以排除。另一来源是从急冷油电动阀
(XV-102-30)线上流出至急冷器,这条线上有一个电动阀(XV-102-30 ),
一个手阀、两个并行的急冷器出口温度调节阀(TC102-1, TC102-2)。
查操作记录,TC102-1, TC102-2于11时32分关闭,但调节阀内
、
漏可能性非常大;XV-102-30控制室内的信号显示此阀在切炉开始即被
关闭,但跑油后现场检查发现XV-102-30仍有20%的开度,该电动阀本
身存在问题。
操作规程明确规定电动阀关闭后,仍要将手阀关闭。如果手阀关闭,
不可能出现如此大的急冷油泄漏。因此,操作人员未按操作规程进行操
作是发生事故的主要原因。此外,室内操作人员不细心,判断事故能力
差。根据当时生产状况:DA101塔釜液位下降迅速;BA102急冷器出口
温度偏低(正常应350℃左右,但当时低于2000C ),应该能判断出有异
常情况发生,如及时正确处理,可以将此次事故降低到最低限度。
整改措施:
@
1、操作人员一定要严格执行操作规程,精心操作。
2、加强对设备、仪表的维护,及时发现并排除设备、仪表故障。
案例3 \"5. 12',锅炉给水调节阀故障致全装置停车事故
事故经过:
2001年5月12日20时11分,某装置室内操作人员发现BA-106
炉汽包液位高报(LICA10601PV=73. 1% ),当时液面调节间处于自动调节
状态。20时14分,汽包液面高高报(LICA10601PV=80. 2% ),当班人员
立即现场确认汽包液面,同时室内发现锅炉给水流量达到32455. 3KG/H,
仪表状态开路。20时16分,汽包液面105. 90/,现场发现汽包玻璃板
】
液面100%,锅炉给水进料调节阀现场全开。在当班人员现场关闭该阀
下游阀的过程中,BA-106出h高压蒸汽温度下降。20时28分,室内人
员发现丙烯压缩机(GB-501)和裂解气压缩机(GB-201)的驱动透平
(GT-501 /GT-201)轴位移上升。20时31分,GT-201轴位移联锁停车。
20时32分,GT-501轴位移联锁停车。GB-501停车后,乙烯压缩机
(GB-601)及分离系统相继停车。21时40分,新、老区裂解炉全部停
止进料。
事故类别:生产事故。
原因分析:
BA-106炉锅炉给水调节阀FCV-106-26阀门信号线发生故障,引
`
起汽包液面满,SS蒸汽带水,导致总管SS温度降低,致使GT-501
/GT-201轴位移高联锁停车。
整改措施:
1、加强联锁管理,投用新裂解炉全部联锁。
2、加强职工培训,提高职工应急应变处理能力。
案例4 “”汽包液面仪表指示偏差引发对流段锅炉给水管爆裂
事故
事故经过:
19 年1 月12 日,某装置6#裂解炉处于正常操作状态,15 时,
|
对流段锅炉给水管爆裂,紧急停炉。
事故类别:生产事故。
原因分析:
该炉超高压蒸汽汽包的锅炉给水液面小于仪表指示液面,同时液面
调节伐的实际开度小于仪表指示开度,当阀门按自动要求关小到一定程
度时,给水实际已被切断,对流段炉管过热。而当阀门增加开度时,锅
炉给水直接进入已经过热的给水管而发生冷淬,导致给水管爆裂。
整改措施:
1、锅炉给水阀门检修回装前,工艺、仪表双方应确认供水调节阀
的最小流量限位,以避免炉管断水事故的发生;
—
2、超高压蒸汽汽包液面应以现场玻璃板指示为准,操作工应加强
巡检,及时发现问题和解决问题。
案例7 “”操作不当引发裂解炉燃料气压力高联锁事故
事故经过:
1997 年4 月8 日9 时55 分,某装置仪表人员在检修燃料气分子量
表(70AI002A/B/C)时,将三块表同时摘除,造成70AI002A/B/C 及
70AI002D(A、B、C 平均值)同时回零,触发裂解炉底部燃料气压力高
高联锁(10PSHH113),导致正处于高级控制的3 台裂解炉(F1001/3/5)
全部停车。
(
事故类别:生产事故。
原因分析:
仪表同时摘除70AI002A/B/C,造成热值计算失控,裂解炉燃烧处
于高级控制状态下,燃料气阀迅速打开,触发压力高高联锁。
整改措施:
1、仪表检修时需与工艺沟通,检修此类表时,可根据经验,对
70A工002D锁定一个参考值,参与DCS内部计算。另外,在维护
70A工002A/B/C时,须逐个进行。
2、工艺人员再遇类似情况,应立即摘除燃烧高级控制,用底部及
侧壁燃料气控制器(lOPC108/lOPC105)自动控制燃烧量。
(
案例16
事故
\"1. 30”急冷水沉降槽界面指示失灵致稀释蒸汽系统带油
事故经过:
2002年1月30日,某装置老区开车过程中发现工艺水(PW )、稀
释蒸汽(DS)系统中严重带油,DS系统压力(PICA-150)无法控制,
在0. 3-0. 8Mpa之间大幅波动,稀释蒸汽发生器EA-123壳程和汽包排污
阀(FV-157)排出大量汽油,稀释蒸汽包(FA-115 )安全阀两次起跳。
事故类别:生产事故。
.
原因分析:
经分析检查,发现急冷水沉降槽FA-120界面指示L工一141失灵,水
液位指示偏高50%至60%,造成工艺水进料泵GA-109 吸入汽油,DS 系
统无法操作。
整改措施:
在装置开车及平时操作中,要定期检查油水界面表,发现偏差要及
时通知仪表来校正,保证指示正确。
案例33
\"2. 18”粗氢中乙烯含量超标导致甲烷化反应器飞温事故
*
事故经过:
1991年2月18日6: 00左右,某装置内操发现脱甲烷塔进料分离
罐(FA-304)液位高,就注意了DC-301床层温度变化大,再看FA-304
液位时,高达80,此时外操到现场处理,大约15分钟后,FA-304
满罐,即手动按PB停DC-301,但此时DC-301床层温度已达370℃。
事故类别:生产事故。
原因分析:
因液位(LV-311)自动调节失灵,现场卡死无法动作,内操发现后
处理不及时,造成FA-304 满罐,致使氢气甲烷分离罐(FA-308)满,
使粗氢中乙烯含量超标,进入DC-301 发生剧烈放热反应,引起床层飞
】
温。
整改措施:
1、以卡片形式贴在仪表盘上,让每位操作工都知道LV-311 卡死后
的处理步骤,以便得到及时处理;
2、内操换岗需进行上岗考核,合格后方能上岗;对操作工进行培
训提高操作水平;
3、仪表工应对仪表进行定期检查。
案例43 “”C2 加氢反应器停进料后未完全切断H2 致飞温事故
事故经过:
1990 年4 月3 日,某装置C2 加氢反应器(DC-401)由B 切至A
台时,由于A 台内残留有水,导致物料出反应器后冻堵,为解冻,
停DA-401 的回流,提高DA401 的塔釜加热量,使DA401 底大量物料
从塔顶进入后系统,致使DA404 塔无进料(FRCA454 无量),使DC-402B
处于临时停车状态,室内关FFRC-456,457。室内切断Hz,当DC-401A
解冻以后,DC-402B开始进料,发生飞温。
事故类别:生产事故。
原因分析:
DC402B中存有大量的H2,当DC-402停止进料后,没有按操作
法切断去DC一402系统的Hz根部伐,仅室内关闭了H:的两个流量
'
调节伐,致使Hz从FA-409的充压管线以及两个流量调节伐泄漏至
DC-402B之中,当DC-402B开始进料时,Hz浓度较高,从而发生飞
温事故。
整改措施:
反应器停车后,无论时间长短,均应按照操作规程,切断Hz的
总根部伐,仪表调节伐门是不能代替切断伐门的。
案例50 \"2. 6',急冷油外泄引发急冷器着火事故
事故经过:
1992年2月6日,某装置BA-107炉急冷器突然起火,烧毁部分仪
.
表电缆,操作工在切32\"、14“阀时,大量急冷油从烧焦罐中喷出,
险些酿成恶性事故。
事故类别:火灾爆炸事故。
原因分析:
BA-107炉急冷器调节阀由于焦粉冲刷造成磨损,出现裂纹,致使
阀内的急冷油外泄,遇炉子明火燃烧。操作工处理时,由于火势较大,
没能关闭现场两道急冷油闸阀,只从室内关闭急冷油调节阀,由于此时
急冷油调节阀控制电缆被烧毁,室内无法控制,该阀(气关)实际上处
于全开位置。而操作工经验不足,误以为该阀关闭,物料已经切断,在
进行32\”阀切换时,大量的急冷油从烧焦罐中喷出。
{
整改措施:
1、停炉后,对调节阀阀体进行检查,避免因阀门磨损出现裂纹,
导致急冷油泄漏;
2、在急冷油总管上较安全的部位再加一道闸阀,一旦发生类似情
况,可紧急处理。
案例53 “”联锁管理不严导致炉膛爆燃事故
事故经过:
1988 年9 月1 日10 时13 分,某装置BA-109 炉送风机(底部、侧
壁烧嘴空气输送设备)在正常运行中突然停车。操作工重新启动送风机
\\
后,炉膛内发生爆燃,部份炉墙被炸塌。半月后修复投用。
事故类别:火灾爆炸事故。
原因分析:
送风机停运停炉联锁MAK—109—1 未投用,当送风机突然停车时,
联锁未动作,因而未切断燃料供给。而送风机停运后,燃料气进炉未断,
造成燃料燃烧不完全。短时间内启动送风机,由于炉膛内高温,燃料气
及大量新鲜空气的进入造成了这次爆燃。
整改措施:
加强联锁管理,无特殊情况,联锁必须全部投用。
:
案例70 \"9. 4”甲醇厂丙烯压缩机跳车事件
(一)事件经过
2013年9月4日4时9分35秒,甲醇厂二套管网2. SMPa压力由
2. 7MPa缓慢下降,PV-8303自动打开。4时10分20秒,PV-8303开至
80%,管网压力下降至2. 34MPa ,操作人员发现后将调节阀PV8303由“自
动”切至“手动”操作并逐渐开大至95%0 4时11分25秒,管网压力
下降至1. MPa,丙烯压缩机因蒸汽压力低喘振。4时11分45秒,管
网压力突然上涨至, PV-8303A自动打开泄压,同时操作工将
PV-8303由95%关至60%0 4时13分38秒,丙烯压缩机因喘振跳车,仪
表人员检查减压阀PV8303及放空阀PV8303A阀无异常,阀门动作正常,
、
系统恢复开车。
(二)原因分析
1.直接原因
管网4. 4MPa减2. SMPa调节阀PV8303在75%至95%开度时有卡涩现
象。
2.间接原因
(1)管网控制阀PV-8303A设定压力2. 8 MPa,管网压力突升至3. 1
MPa,控制阀PV-8303A自动打开,造成管网压力波动加剧。
(2)操作工事故状态应急处理经验不足,管网压力突升至3. 12MPa
操作工将PV-8303由95%关至60%,加剧了管网压力的波动。
(
(三)防范和整改措施
1.对阀门进行拆检。
2.对管网仪表控制系统PID参数优化,实现自动稳定控制。
3.提高管网控制阀PV-8303A正常给定压力至3. OMPa o
4.完善水汽车间管网应急处置预案,并对管网操作工进行培训。
案例75
\"8. 6\" PP装置一线粉料下料主秤停车事件
事件经过:
2012年8月6日19时52分,一线挤压机粉料进料主秤XW-73601
《
温度传感器反馈温度达到设定的停车值(500C),导致XW-73601及一线
挤压造粒系统联锁停车。
事故类别:生产事故。
事件原因:
1、事故(事件、未遂事故)的直接原因:
一线挤压机粉料进料主秤XW-73601内温度高。
2、事故(事件、未遂事故)发生的间接原因:
( 1 )XW-73601主秤传感器选型错误,按照专利商提供的设计文件,
一线粉料仓D-73511内操作温度为600C,而主秤传感器的最高允许温
度只有5 5 0C(仪表车间联系厂家后得到的最高允许值),无法满足生产
】
需要。
(2)夏天整个挤压机厂房内温度较高,不利于设备的散热,容易
使设备内热量聚集,从而使温度逐渐升高。
(3)主秤传感器冷却氮气温度无法控制,在主秤温度升高时无法
很好的对传感器进行降温。
(4)聚合车间及仪表车间对挤压机在夏天长周期运行时存在的问
题辨识不到位。
整改措施:
1、仪表车间对主秤传感器在60℃条件下的运行寿命进行确认,如
有必要则对主秤传感器重新选型、采购更换,并利用二线挤压机停车机
》
会给二线粉料下料主秤增加一路吹扫氮气。
2,聚合车间增开降温用风扇,降低主秤周围环境温度,提高主秤
散热速率,并利用交机会对班组培训。
案例77
\"9. 20”一线挤压机粉料下料旋阀停车事件
事件经过:
9月20日12时58分,聚合车间一线挤压机下料旋阀XR-73511因
国产化减速器卡涩停车,经向调度请示,于9月20日13时04分停车
检修。现场拆卸检查国产化减.速器(检查发现输入轴轴承损坏,此减速
\\
器6月份大检修由外委改造单位拆卸检修过)。检修结束后,于9月20
日21时14分开车。停车时间8小时12分钟。
事故类别:生产事故。
事件原因:
1、事件性质:非责任事件。
2、事件的直接原因:
聚合车间一线挤压机因下料旋阀XR-73511因国产化减速器卡涩停
车
3、事件的间接原因:
XR-73511下料旋转阀初期设计为3. 3 KW,无法满足正常生产要求。
{
更换了5. 0 KW的电机配套摆线针形减速器。该减速器为国产产品。减
速器轴承强度无法保证减速器长期运行。
整改措施:
1,聚合车间将原装备的小功率减速器回装,满足现场的紧急状况,
恢复生产。
2,聚合车间做好旋转阀等关键设备的巡检监护工作。
3,聚合车间做好类似事故发生的防范措施。
4、更换事故减速器的轴承,作为备用减速器。
案例82
^
\"5. 8',丙烯进料罐液位低事件
事故经过:
2015年5月8日,在四线开车过程中,突然发现R-274101反应
器丙烯进料压力只有3. 5 MPa,丙烯进料泵P-271120出口流量由65 t
降为35 t,立刻通知现场,经检查发现进料泵运行正常,此时进料罐
上低液位报警LS-11603显示为红色,而液位计L工C-11603显示液位为
60%,怀疑是液位计故障,现场液位计显示只有25%左右,敲击液位计,
液位计显示从60%降为25%,中控立刻开大 LV11604给进料罐补充液位。
进料泵出口压力与流量恢复正常。
事故类别:生产事故。
}
事故原因:
1、由于LIC-11603故障,显示为60%,内操操作人员误以为液位
正常,没有及时补充液位,导致进料罐液位低。
2、操作人员思想麻痹,LS-11603液位低报警时,没有与现场仔
细核对,导致进料罐液位低。
整改措施:
1、中控与现场整点巡检时,对一下中控与现场液位计刻度,确保
一致。
2、仔细巡检,对待报警应当仔细确认后方可消除。
3、加强管理,统一思想,提高操作工责任心。
~
案例86 \"5. 5”载气压缩机气缸冷却水回水温度高事件
事件经过:
2015年5月5日早班,本班巡检人员发现四线载气压缩机气缸冷
却水回水温度涨至7 5 0C,经检查发现气缸冷却水处于小循环,从而导
致水温不断升高,现场人员将冷却水流程改至大循环后发现水温仍不下
降,且冷却水回水视镜内浮球浮动很小。经分析,确定为冷却水回水线
上流量计堵塞造成。
事故类别:生产事故。
原因分析:
#
四线载气压缩机气缸冷却水泵入口过滤器由于长时间未清理,大
量杂物累积,导致冷却水流量下降,且由于过滤器上有一些较大孔洞
杂物经过后累积至流量计处,将流量计堵塞。
整改措施:
定期清理载气压缩机气缸冷却水泵入口过滤器。
2、要求水中心提高所供循环水的洁净度。
案例88
\"1. 3\" PP装置三批不合格产品事故
事件经过
~
2012年1月3日,聚合车间生产的三批粒料1102KC2,
1102KB2, 1102KE2的熔融指数都超出指标范围。经
检查发现2012年1月2日9: 34二线切换到XW-77261A秤使用后,粒料
的熔融指数开始出现上升趋势。联系质检中心对粒料进行分析,发现粒
料中助剂的含量很少,判断在使用XW-77261A秤时,助剂未加入。
事故类别:质量事故。
原因分析:
1、事件的直接原因:
添加剂秤XW-77261A在运行状态,但是助剂未加入,导致产品熔
融指数超标,产品不合格。
、
2、事件发生的间接原因:
(1)助剂秤XW-77261A在PLC上显示流量与实际设定流量一致,导
致操作人员无法判断添加剂下料。
(2)添加剂湿度大,板结在添加剂称螺杆上,造成添加剂计量称运
行过程中添加剂无法下料。
(3)车间管理人员和操作人员对助剂秤的工作原理不清楚,对实际
值的曲线与设定值一致的问题没有及时发现,对操作人员培训不到位,
操作人员在巡检中没有发现添加剂不下料问题。
整改措施:
1、由仪表对实际值的曲线与设定值一致的问题进行处理,查明助
,
剂秤干扰的原因并加以解决。
2、对添加剂加入的设定值与实际值进行监控,出现实际值与设定
值平行状态后,立即通知班长及车间主任,对运行的添加剂计量称进行
切换,并对故障称进行维修处理。
3、班组加强现场巡检,每班对添加剂下料管线敲击,防止添加剂
受潮后板结在管线上造成管线堵塞。定期对添加剂计量称进行拆检清理,
防止添加剂受潮后板结在添加剂计量称螺杆上。
4、对助剂秤工作原理进行学习,加强对操作人员的培训。
案例96
.
\"12. 20”操作失误导致反应波动事故
事故经过:
2003年12月20日13: 58左右,控制室人员发现乙烯脱炔氢气流
量低报,检查发现反应压力P工CA-4001-94和乙烯进料F工CA-4001一的
SP值都为。,反应压力和乙烯进料急剧下降,操作人员认为是仪表故障,
立即通知仪表人员进行检查。
13:59:45班长立即将HS-4001-57打到解除,并及时通知调度。
14: O1: 30班长将HS-4001-57打到AUTO位.班长命令聚合外操到
现场准备将反吹切高压氮气,并通知仪表人员进行检查。
14: 00: 18聚合主操将F工CA-4001-1操作模式由串级模式BCAS改
—
为手动MAN模式。
14: O1: 13将FICA-4001-1 OP值从50%改为55%。
14:01:43 FICA-4001-1调节阀开度OP值从55%改为58%。
14:01:55 FICA-4001-1操作模式从手动模式MAN改为自动模式
AUTO
14:04:06 FICA-4001-1设定值SP值从17. 009T/H改为16. SOT/Ho
14: 06: 09 F工以-4001-1操作模式从自动模式AUTO改为串级模式
BCAS
14:07:09 PRCA-4001-94设定值SP从2285kPa改为2290kPao
在此期间,反应压力4001P94降至2190kPa,反应进料4001F1降
)
至8. 9T/H,直至14: 07通过调整都恢复正常,前后历时9分钟。反应
系统恢复正常,仪表人员经检查没有发现问题。
事故类别:生产事故。
事故原因:
事后技术人员通过查看DCS操作更改记录发现:
13:58:28, PRCA-4001-94设定值SP值从2320kPa改为150kPa,
原因为误输入;当PRCA-4001-94设定值SP值从2320kPa改为150kPa
后,因为投用串级控制,这直接导致乙烯进料F工CA-4001-1的SP值为
0,乙烯进料量急剧下降,反应压力也相应急剧下降。
整改措施:
、
1)加强操作人员的培训,提高操作人员的监盘力度和操作水平。
(2)对关键控制参数输入范围进行设定,上述误操作不被确认,
并有报警。
(3)对关键控制仪表加强维护。
案例109
\"6. 1\" 1调温水自动阀4001T26B故障
事故经过:
2006年6月11日早晨5: 50,调温水流量计4002F3出现波动,
聚合外操到现场确认,发现冷水阀动作与控制室输出不符,并且当冷水
\\
阀开度一大于50%时,阀门就直接开到100%位置,造成调温水流量不稳,
当时乙烯进料14. 2T/H,反应器温度88℃基本稳定,仅在正负2℃内波
动,工艺班长立即通知仪表人员及车间领导,在仪表人员检查后,认为
短时间内不能解决,通知仪表班长和技术员。
6: 18,聚合主操将反应器温度投手动控制,后投串级控制,6:
因反应器温度上升过快,班长令聚合主操将反应温度降到50℃以
以防止反应飞温,并将乙烯反吹切为高压氮气,停止丁烯和氢气进
38下
料,保持反应组分。6: 55仪表班长和技术员与工艺技术员到达。为了
尽快恢复生产,7: 30工艺人员现场关闭E-4007的循环水,打开蒸汽
·
给反应器升温,9: 10仪表人员更换新定位器和调试完毕,投用准备开
车,工艺人员将高压氮气切回乙烯,9: 40,启动T2泵,9: 50,当反
应温度升到70℃时,残余的催化剂触发反应,工艺人员根据实际情况
调整反应器组分,10: 15注催化剂,反应产率逐步提高到6. OT/H。
事故类别:生产事故。
事故原因:
冷水阀4001T26B的定位器长期磨损,出现故障,需更换新定位器。
整改措施:
(1)聚合主操必须精心操作,时时监控好各项反应参数,在进行
参数调整时,应能够预见到可能发生的反应变化及相关事件,以便及时
、
地调整。
(2)聚合主操应熟悉各种监测系统和调节控制系统的操作。
(3)规定调温水阀每半年全面维护一次,保证正常生产。
案例115
\"\" K-5206X一段缓冲罐液位计泄漏着火事故
事故经过:
2008年7月5日,回收压缩机K-5206X检修。早晨5点钟K-5206X
切至K-5206/5207后,对K-5206X一段进行置换,直至一段缓冲罐导淋
无液体排出为止。将K-5206X一段对空,更换K-5206X一段入口滤网,
}
打开一段缓冲罐手孔,清理K-5206X一段缓冲罐,之后准备清理K-5206X
一段缓冲罐液位计。此时K-5206X一段缓冲罐与液位计相连接的两个阀
门均已打开对空,但K-5206X一段液位计仍然有一厘米液位显示,施工
人员在未打开液位计下部丝堵的情况下,直接拆开K-5206X一段液位计
下部法兰,液位计内混合物从法兰口喷出,与湿热空气剧烈反应,发生
闪燃。两位施工人员,一人后退时摔倒,另一人躲闪不及,右侧面部被
灼伤。
发生闪燃事故后,立即将受伤人员送往医院治疗,同时对缓冲罐
和液位计进行再次处理,确认无可燃物后,继续进行检修工作。
事故类别:火灾爆炸事故。
、
事故原因:
W)环境空气湿度较高,混合物内的残存三乙基铝遇水发生闪爆。
(2)现场监护不到位,对可燃物确认不足。
(3)施工人员拆除设备时,未拆除下部丝堵,导致有法兰处压力
发生喷溅。
整改措施:
(1)将液位计底部丝堵更换为阀门,便于操作和排放。
(2)对班组成员进行三乙基铝危害教育,严格要求在进行三乙基
铝操作时必须穿戴铝服。
(3)加强职工安全意识、精心意识、责任意识的教育。
!
案例125
\"4. 26”液位计指示不准造成高速泵气蚀事故
事故经过:
2005年4月26日21: 52, FIC-40016-8的流量突然降为0,操作
人员到泵前查看,G-1002X出口压力为0,确认泵已经气蚀。
操作人员对C-1407的温度、压力进行了调整,并多次启动泵,
G-1002X均不打量。22: 29 LICA-1407-1的SP由50%设定为60%, 22:
30设定为65%, 22: 35 G-1002X启动,能够正常运行,FICA-40016-8
有流量。至23: 03, G-1002X再次不上量,原因是LICA-1407-1的SP
·
由65%一55%0 23: 30分再次上量,23: 44,泵不上量。经过察看C-1407
玻璃板液位,显示全空,再次从罐底和泵出口导淋确认,C-1407已全
空,而L工CA-1407-1显示72%。随后由仪表人员进行校表。0: 50, C-1407
引入己烯,启动G-1002X运行正常。0: 59,泵气蚀。随后对G-1002X/1003X
进行灌泵,启动数次。泵的出口压力均不能稳定。表现为泵出口压力瞬
间达到3. 1MPA,然后立即下降到0 MPa。表现为泵的吸入量不足。认为
是泵入口滤网堵塞,决定拆开处理G-1003X滤网。打开后无堵塞现象,
3: 07再次灌泵启动G-1002X,泵打量,随后调组分开车。
事故类别:设备事故。
事故原因:
,
( 1) C-1407液位计LI}CA-1407-1指示不准,是造成G-1002X不
上量的根本原因。
当C-1407玻璃板液位计显示全空,从罐底和泵出口导淋也确认
C-1407已全空时,而LICA-1407-1显示72%0
(2)当班操作人员对玻璃板液位的确认不准确,是造成事故扩大
的原因。
(3)当班操作人员在泵发生气蚀后,原因判断不准确,造成处理
措施不当。
整改措施:
(1)加强对操作人员培训。
:
(2)对仪表指示计进行校正。
案例131
\"6. 18”合成冰机(lOSJT)事故
事故经过:
海洋石油富岛股份有限公司氨压缩机105)是合成回路的冷冻压缩
机,采用两段压缩,为合成系统冷冻回路氨分离过程提供冷量。该机组
由蒸汽透平驱动,设置机械和电子联锁保护系统。2009年06月18日上
午08时04分,因XV2668电磁阀失电打开,造成控制油压力PALL2666
动作,105)联锁停车,主控联锁报警台出现105)跳车报警,作业监督下
{
达指令后系统紧急停车,工艺气在PV-1005放空,按HS1253切甲烷化,
105J1跳车,通知尿素停车,压控按103)停车,切合成单元,切冷冻回路,
切回收单元,切冷箱,分子筛,系统在PV1005处放空。08: 11: 33分一段
炉PAHH-1059动作,按HS1004切低变,系统在PV1032放空。08: 11: 42
PSLL1197动作,102)联锁停车,倒NG1080-6’截止阀,开HV1108放空。
事故类别:生产事故。
事故原因:
2009年06月18日上午08时04分,因XV2668电磁阀电缆老化导
致XV2668电磁阀失电打开,控制油泄压,造成控制油压力低PALL2666
动作(控制油压力低联锁值0. 196 MPa. G) , 105)联锁跳车,甲烷化以后
}
系统停车。甲烷化以后系统停车,冷箱废气退出一段炉,导致负压
PI1059A/B/C低至一0. S1KPa,触发PAHH1059动作,系统停车。在停车过
程中PI1197A/B/C低至, PALL1197动作,导致102)停车。
整改措施:
更换XV2668电磁阀电缆。
案例132
\"10. 8”合成电动阀(MOV1007)事故
事故经过:
化肥二部合成装置工艺气进入低变炉104-D2前,分成两路,一路
。
经电动阀MOV-1008进入104-D2,一路经电动阀MOV-1009控制,走104-D2
旁路,在开车和紧急情况下应切除低变时,打开MOV-1009关MOV-1008,
把低变旁路。两阀之间挂有联锁,确保MOV-1008关之前MOV-1009开。
两阀间切换由控制盘上手动开关HS-1004实现。这样设计目的,能保证
工艺气从一条路径通过。
2010年10月8日4点44分29秒,合成装置系统压力PI1005出现
高报警,5点04分25秒合成装置系统压力PI1032出现高报警。5点OS
分25秒系统水碳比联锁动作,系统原料气、工艺空气、一段炉燃气联
锁退出系统,103)联锁停车;一段炉废气联锁中断后,引发lO1JGT排
气总管压力低联锁PSLL1197动作,102)联锁停车;5: 09: 53 ITCC手动
$
停105J1; 5:10:49 ITCC手动停lOSJ; 5:08:56主控按HS1253切甲烷
化炉;5: 08: 00主控按HS1004切低变炉;合成全系统作紧急停车处理。
事故类别:生产事故。
事故原因:
长时间下雨导致低变炉出口电动阀MOV1007接线盒进水,引发信号
线短路。MOV1007短路后于2010年10月8日4点44分29秒前由正常
全开位置关闭至小开度,引发前系统压力突然升高,造成工艺蒸汽流量
低,引发水碳比低低联锁停车。
水碳比联锁停车是该次停车事故的第一信号,MOV1007短路误动作
是10. 08水碳比低低联锁停车事故的诱发原因。
【
整改措施:
1.疏通并扩大MOV1007接线套管排水孔;
2.全装置排查电动阀接线套管,将较长的水煤气套管分割为两端,
靠近设备侧的管口用胶泥封堵;
3.全装置检查电/仪设备防水接地情况。
案例133
“12. 21”
合成工艺空气压缩机(101J)事故
事故经过:
)
合成氨反应中所需的氮是从加入的空气中获得的,由燃气透平驱动
的四段空气压缩机101-J,把空气加入系统。四段空气压缩机把
107, 073kg/hr流量的空气从lOlkpaA压缩到4, 309kpaAo,
2010年12月21日合成装置原料气73000KG1H,折氨产量负荷约97%0
停车前系统工况稳定。16: 40时燃气轮机(lO1JGT)由于LAHH1236动作,
引起XS101)本机联锁,PALL1197引发合成装置联锁停车。经查找FSC
系统SOE发现第一跳车信号为XS101J, lO1J/JGT机组本机联锁。查找
lO1J/JGT机组HMI报警记录第一跳车信号为:T1\\报警ID
为0202,描述为3RD. ST. COOLER LEVEL TRIP工艺空气压缩机3段入
口冷却器液位高联锁。系统做紧急停车处理。
…
事故类别:生产事故。
事故原因:
引起101)机组跳车的主要原因为LT1236变送器故障。
整改措施:
更换工艺空气压缩机3段入口冷却器lO1JC2液位变送器LT1236
并进行校验。
案例141合成气压缩机(103JHP)事故
事故经过:
中海石油化学股份有限公司化肥二部合成装置合成气压缩机是由
,
日本三菱公司制造,设计转速13508 r/min,最大连续转速14183r/min,
两缸三段组成,三组防喘振阀分别为FV2540,FV2541和F'V1059o 5: 22: 44
时,出现FV2541即103JHP防喘振阀动作报警;根据I T'CC记录FV2541
从O5: 22: 44开始到O5: 24: 12基本全开。5: 24: 11时,出现 FV2540
即103JLP防喘振阀动作报警,根据ITCC记录FV2540最大开度至8%0
5: 24: 12时,出现FV1059即103JHP防喘振阀动作报警,根据ITCC记录
WPKS记录,FV1059最大开度至8%且有反复开关过程。5: 24: 12时,DCS
出现ZSC1059 ZS02541 ZSC2540报警。5: 25: 03时,DCS出现VAH2508
VAH2509紧接着VAHH2508,VAHH2509出现报警。5: 26: 20时,ZAHH2506
达0. 7 5并超过该值联锁动作,5: 26: 21时103)本机轴位移连锁跳车;
;
5: 26: 22时FFALL1201达到1. 8联锁动作系统停车。合成装置作全厂跳
车紧急处理。
事故类别:设备事故。
事故原因:
事故后仪表人员现场发现FV2541始终处于全开状态,不能动作。
检查了气路未见异常,工TCC输出到定位器的电流、电压均正常,无法用
HART通讯。更换阀门定位器后动作正常。确认FV2541阀门定位器故障。
FV2541定位器失效是FV2541非法打开的直接原因;FV2541非法打
开是103JHP位移ZAHH2506联锁跳车的直接原因;103)联锁跳车是
FFALL1201联锁动作的直接原因。FV2541是FFALL1201动作的间接原因,
!
但却是主要原因。蒸汽管网裕量有限、蒸汽平衡不及时是FFALL1201动
作的次要原因。FV2541定位器失效是103JHP密封与轴瓦损坏的外因,
103JHP设计裕度不足是其密封与轴瓦损坏的内因。
该阀采用的定位器为DVC6000系列阀门定位器。DVC6000系列电气
阀门定位器是EMERSON-FISHER公司生产的一款数字式,基于微处理器
的电一气转换阀门控制器。正常使用寿命10年,这台定位器到目前为
止用了6年多,可能跟工作环境有关。该阀门工作的环境温度较高,噪
声较大,环境也比较潮湿,安装管道有一定的振动。
整改措施:
1.更换FV2541阀定位器;加强对装置现场仪表检查、维护,并做
)
事故预案;
2.增加高压缸的振动联锁,增加103)机组的运行安全;
3.与三菱公司商讨,高压缸在FV2541非法全开时的可耐受条件,
在此基础上重新设定103)机组跳车后FV2541的OP值。请机组控制系
统与制造商对103机组防喘振系统重新评估,达到完善目的。
案例142
\"1. 29”合成调节阀(PV1050)阀门损坏事故
事故经过:
化肥二部合成装置二段炉工艺空气由工艺空气压缩机101)提供
工艺空气压缩机由燃气透平驱动。工艺空气压缩机四段出口工艺气管线
设有压力控制阀PV1050,该阀同时作为压缩机防喘振调节系统的一部分。
为满足压缩机防喘振裕度的要求,正常生产中PV1050处于小开度放空
状态。2009年1月29日,6点49分之前PV1050阀门可以正常调节,
控制器输出pylO50a与阀位反馈ZI1050动作趋势基本一致。到6点50
分左右,pylO50a输出降低要求阀门打开,但阀位反馈ZI1050指示阀门
仍在关闭,直到6点51分左右稳定在21%左右的开度。控制器输出继续
降低到0,阀门仍未打开,不能调节101J机组的出口压力。在现场用手
轮将PV1050阀位固定后,连接HART通讯器到阀门定位器(Fisher
DVC6020HC)o HRAT显示输入电流为4mA,与Mark VI输出一致,阀位为
20%,输出最大。这些状态与趋势图一致,初步判断阀门定位器工作正
常。检查气路,气动原件正常。最终判断可能为气缸活塞0型环损坏。
事故类别:设备事故。
事故原因:
1.型环老化,橡胶材质,已使用了6年;
2.该阀门工作的环境温度较高,且动作频繁。
整改措施:
1.更换断裂的气缸0型环;
2.在大修中增加气缸0型环解体检修数量;加强对重要调节阀的巡
检,做好预防性维护。
案例168 \"2. 7',空分装置UPS断电事故
事件经过:
2010年2月7日,下午15: 20左右,某施工单位电气人员要求检
查隔离变压器的二次侧线路接线端子是否紧固、螺丝是否松动,电气人
员用万用表对隔离变压器的二次侧电压进行拆线测量,测量正常,发现
线路有问题,到UPS室查看第一套UPS的主机柜逆变器输入端的接线端
子是否紧固,螺丝是否松动,测量电压,15: 35施工单位电气人员私自
将UPS的2UPS主机柜逆变器输入输出接线都拆掉了,并将2UPS的电池
开关断开了,造成空分变电所机柜间断电,使得1#顶轴油泵跳闸停车。
15: 37分恢复正常。
事故类型:设备事故
事件原因分析:
事故的直接原因:
施工单位电气人员责任心不强,不开工作票私自进行拆线作业。
事故发生的间接原因:
项目部电气工作人员对直接作业环节监督检查不到位,没有对票证
办理情况进行检查。
车间值班人员对自己的岗位职责执行不严格,监护不到位,没有要
求施工单位电气人员开工作票进行运行设备上的工作。
事件防范和整改措施:
1.强化作业票管理,细化票证内容。各单位工作人员检查或检修设
备的任何部件都必须严格按规定办理工作票。
2.当班人员应主动按照操作规程做好配合工作,真实有效的履行岗
位职责。
3.对关键设备上的工作必须向中心提出申请,并制订详细的实施方
案,待中心批准后方可实施检查或检修作业。作业过程的数据记录必须
真实有效可供追溯。
4.为认真吸取教训,按照事故“四不放过”原则要求当事人在车间
各班组现身说法,谈认识,找不足,以避免类似事故的再次发生。
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