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利用动态调配提高注水效率节能增产

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利用动态调配提高注水效率节能增产

摘 要:阐述了动态调配的采油机理,研究了采油区在高含水后期动态调配的一些方法,并通过典型实例证明,动态调配是改善非均质油层高含水后期水驱开发效果的一种有效方法,根据动态调配减少无效注水,达到增储上产的目的。

关键词:采油区 高含水后期 动态调配 节能增产

一、问题的提出

胡状油田胡七块所属油藏是严重非均质断块油藏,目前综合含水高达93.11%。储层多为复合韵律性储层,每个油组的储层都是由多个正韵律层组成,注水开发后,通过提高地层压力,取得了很好的开发效果,但因认识的局限性,部分低渗层在常规注水条件下难以动用,部分高渗透层形成水淹,从而造成无效注水。为挖掘层间、层内部潜力,改善油田水驱开发效果,今年我区运用动态调配注水方法,减少无效水提高注水效率达到节能增产的目的,取得了很好的效果。

二、动态调配的机理

1.非均质性储层在常规注水的油水运动特征

1.1低渗层和岩石基质吸水性差,或者不吸水。高渗层和裂缝系统吸水强。

1.2注入水容易沿高渗层和裂缝系统向前突进,而不易波及到低渗层和岩石基质。

1.3油井见水快,含水率上升快,出现层状水淹,或者造成油井暴性水淹。

1.4注入水的波及系数小,采收率低。

2.动态调配(不稳定注水)情况下油水运动特征

动态调配后,流体在层间、层内、平面的流动状况分述如下:

2.1动态调配后,流体在层内的流动状况

当动态地改变注水压力(或注水量)时,由于非均质地层中不同渗流特性介质的压力传导速度不同,在储层中高渗层带和低渗层带之间产生不稳定的压力梯度场。高渗层带中的一部分水进入低渗层带,低渗层带中的一部分油进入高渗层,流向油井被采出。

2.2动态调配后,流体在层间的流动状况

在常规注水、多层合采的情况下,初期注水高渗层先得到有效动用。根据动态变化降低注水压力(或注水量)时,高渗透好油层压力下降快于低渗透差油层,差油层压力水平高于好油层,差油层产液能力增强,差层油被采出。

在恢复或提高注水压力(或注水量)时,层间与好层层内发生不同变化:

2.2.1层与层之间:提高注水压力后,好油层压力恢复速度快于差油层,差油层压力水平低于好油层,差油层吸水能力增强,这种压力的交替变化,使差油层的开发效果得到改善。

2.2.1好层层内:降压时,好层高低渗层带内的油水发生渗流转换,低渗层带的油交渗到高渗透层带,提高注水时,好层压力恢复快,交渗到好层的油被及时采出。

2.3动态调配后,流体在平面的流动状况

动态调配的实质在于:就是利用非均质地层中不同渗流特性介质的压力传导速度不同,人为在高、低渗透层之间造成一个不稳定的压力场,从而提高注入水的波及效率,达到提高采收率的目的。

三、动态调水在油田中的实施及效果

1.胡状油田油藏地质特征

胡状油田胡七块储层岩性主要是不等粒岩屑砂岩、细砂岩、粉砂岩。少量厚层砂岩底部常为砾岩层。油藏埋深较浅,岩性较粗,物性较好。从胡7-18井取芯中可以看出:在较短的井段中包含了各种岩性,主要有含砾粗砂岩,不等粒砂岩、混合碎屑岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩。主要分布范围10—100,级差大于10的占72.2%,单井层间突进系数主要分布范围2-4,突进系数大于2的占统计总数的65.8%,单井层间变异系数:主要分布范围0.1—0.4,变异系数大于0.2的占65.2%(为渗透率厚度加权平均值)。

2.2008年胡七块调水效果情况

2008年共调水99井次,有效41口,有效率为41.4%,对应油井136井次,其中见效46井次,见效前产状为1593.6/88.4/94/1335,见效后产状为1770.2/126.4/93/1367,累计增油1682。

下调水效果好于上调水效果。原因分析:从动态调配机理看出,下调水时主要挖掘层间、平面潜力,上提水时主要挖掘好层层内潜力,由于油田已进入高含水期开发后期,好层水洗严重,层内潜力较小,而差层相对动用差,层间剩余潜力大,因此下调水效果好于上调水。

四、动态调配取得的经济效果

1.根据动态分析结果,利用平面周期停注,节能增产

H 7-303井对应7-317-322两口水井,根据吸水剖面分析认为,两口井为同一套主力吸水层,08年利用平面周期停注的方式,充分挖掘平面剩余油,取得了良好的效果。每月可节约注水量560方,1方水按14.2元计算,每月可节约成本7952元,增注泵平均每月少开8天,1度电按0.56元计算,每月可节约电费880元,而对应油井08年一直在6.5吨左右保持平稳生产。

2.通过对高水淹层下调水量,强化二、三类层注水,实现油井增储上产

08年通过对56口井下调水量,平均日降水650方,累计增油1074吨,日节约水费9230元,取得了很好的经济效益。

例如:7-169井偏1注S3中6的1号砂体,偏2注S3中6的2-4号砂体,7-169井中6的1号砂体动用较好,对应水井7-138水淹严重,而中6的2-4号砂体动用较差,对应油井C7-139低能低含水,(从08.1.12日吸水剖面知中6的1主吸87.5%,中6的2-4号砂体吸12.5%),因此1.29日对7-169下调水60↓40方,对偏1停注,对偏2加强注水,2月下旬C7-139见到明显效果,日增油2吨,累计增油65吨。

3.提高认识,停注无效注水层,降低成本

08年通过“精细注采井组管理”的方针,以水井为中心,通过对单井的分析,停注部分无效注水井(层),而对应油井产状没有变化。08年1-8月份共停注3口井(7-18-109-312),减少无效少水注110方,共节约注水费用21万余元。

参考文献:

[1]檀松涛 浅谈提高油田注水系统效率的方法研究[J].中国石油质量,2012. 对员工严格要求,对在采油现场出现的各种问题,予以指出,多项工作得到领导的一致好评。

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