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炉水氢氧化钠处理的试验及应用

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2011年8月 山西煤炭管理干部学院学报 Journal of Shan ̄Coal-Mining Administrators College Aug.,2011 V01.24 No.3 第24卷第3期 ·科技纵横· 炉水氢氧化钠处理的试验及应用 阎冬梅王凯波 (漳泽电力蒲洲发电分公司,山西运城044500) 摘要:用纯磷酸三钠处理技术进行炉水处理,该处理方式在机组启动或停炉时候,经常出现炉水的磷酸盐含 量增加,而炉水的PH值降低至9.0左右,给机组的安全稳定运行带来严重的隐患。为避免磷酸盐“暂时消失”所引起 的这种现象,本文结合运行实践论述了氢氧化钠处理的原理、优点,并对两种处理方法进行分析对比。实践证明,实 施氢氧化钠处理技术以来,水汽品质大幅提高,降低了排污率,减少了加药量。炉水氢氧化钠处理在蒲洲发电分公司 是可行的。 关键词:电力工业;炉水氢氧化钠处理;排污率;磷酸盐暂消现象 中图分类号:TK223.5 1 文献标识码:A 文章编号:1008—888l(201 1)03—0095—03 1 概述 此外,随给水携带的有机物常常进人锅炉,引 1.1漳泽电力蒲洲发电分公司装机容量为2× 起炉水碱度下降,直至消失,并引起水冷壁内表面 300MW亚临界直接空冷发电机组。锅炉为哈尔滨 强烈腐蚀,还会使炉水、给水和蒸汽中铁化合物增 锅炉厂生产的亚临界,一次中间再热自然循环汽包 加,氧化铁垢和磷酸盐铁垢形成加剧,并使硅的沉 炉,最大连续蒸发量为1060t/h,额定蒸发量为 积物增多,而且对汽轮机通流部分都十分有害。靠 lO08t/h,主蒸汽压力为17.4M P a,主蒸汽温度为 给水氨和联氨是不能消除这些不良后果的,只有采 540℃。两台机组分别于2006年10月和l2月进入 用NaOH处理才能预防,因为采用NaOH处理可以 正常运行期。 降低氧化铁垢的形成速度,减少沉积物中的硅酸盐 1.2氢氧化钠处理原理。氢氧化钠在水中电离 含量,并防止或减少炉水中的酸性杂质带来的不良 出氢氧根,氢氧根中的氧和金属氧化膜最外侧的原 后果,既能减少水冷壁的塑性损坏,又能减少其脆 子因化学吸附而结合,从而改变了金属/溶液界面 性损坏。 的结构,提高了阳极反应的活化能,使腐蚀介质同 2设备状况 金属的化学反应速度显著减小。另一方面,由于氢 投产以来,蒲州发电分公司炉水水质严格按照 氧根在吸附过程中排挤原来吸附在金属表面的水 纯磷酸三钠处理的水质标准来进行,但在机组停运 分子层,这也就降低了金属的离子化倾向。因此,氢 后再次启动或停炉时候,经常出现炉水的磷酸盐含 氧根的吸附作用使得金属保持非活性状态。同时, 量增加,而炉水的PH值降低至9.0左右,给机组的 由于氢氧化钠与氧化铁形成了二价和三价的羟基 安全稳定运行带来严重的隐患。机组启动期间水 络合物,使金属表面形成致密的保护膜。在水质高 质,蒸汽中钠离子高达10ug/L,炉水水质PH低至 度清洁的情况下,据研究,NaOH对提高氧化物保护 8.8,磷酸盐隐藏现象十分明显。机组启动初期的蒸 膜的稳定性有良好的作用。研究认为存在非挥发性 汽品质恶化。 碱时,不但金属本身的氧化层,而且覆盖该层的氢 3采用氢氧化钠处理的原因 氧化铁膜都起保护金属的作用,氢氧化膜愈牢固, 3.1蒲州发电分公司原来采用的是纯磷酸三钠 则防止金属腐蚀的效果愈好。存在NaOH时,形成 处理,存在的问题是,在以二级除盐水作为锅炉给 二价铁的羟基络合物及三价铁的羟基络合物,而存 水的条件下,并且凝结水采用空冷方式,锅炉内部 在铁的羟基络合物会维持保护性氧化膜的稳定。 汽水系统的硬度已经为零,此时炉水已不需要磷酸 收稿日期:2011-06—27 作者简介:阎冬梅(1973一),漳泽电力蒲洲发电分公司工程师。 95 根离子来处理硬度。虽然磷酸盐水解的碱度可以提 质量标准如下表指标运行: 汽包压力 电导率 氢电导率 氢氧化钠 氯离子 us/cm(25℃) 5.9—12.6 9.2-9.7 12.7—15.6 9.2-9.7 <10 ≤3.0 ≤5.O 高炉水的pH值,但实际上磷酸盐根离子同时也作 为一种杂质进入锅炉,势必会造成系统的水质和蒸 汽品质恶化,导致了在机组启动或停炉时,经常出 现炉水的磷酸盐含量增加,蒸汽钠含量也超标,而 MPa pH(25 ̄C) mg/L ≤1.5 ≤1.5 ≤0.40 炉水的pH值降低至9.0左右,锅炉连排门必须处在 常开位置(否则磷酸根超标),这样就造成了大量的 汽水损失。为此我们决定与山西省电科院合作在蒲 州发电分公司改用氢氧化钠处理方式。 3.2磷酸盐“暂时消失”现象的危害 15.7—18I3 9.2-9.5 <10 ≤2.5 ≤、1.0 ≤0.20 1)、磷酸盐“暂时消失”现象时,析出的易溶盐 主要附着在热负荷高的管壁上,这些易溶盐附着物 传热不良,可能造成炉管超温而被损坏。 2)、易溶盐附着物能与管壁上铁的沉积物等发 生反应,生成难溶水垢,从而加剧水冷壁管的结垢 和腐蚀。 4_3连排门和定排周期的调整 氢氧化钠处理之前,为使炉水水质合格,2台锅 炉的连排门最少处于10%开度,这样势必造成水资 源和热资源浪费。实施氢氧化钠处理后,炉水质量 明显改善(改善状态见效果对比5),因此从节约能 源考虑,应对连排门进行调整。通过试验,并考虑到 机组的安全性,排污方式按下表进行控制: 启动阶段 正常运行阶段 连排开启15%定排视水汽品质而定 连排全关定排每5天排污一次 3)、磷酸盐的析出使水冷壁管内近壁层炉水中 产生游离的氢氧化钠,从而可能引起炉管金属的碱 性腐蚀。 3_3氢氧化钠处理的优点 1)、可以降低水冷壁酸性腐蚀的危险。 2)、减缓水冷壁管的结垢现象,延长锅炉化学 清洗周期。 3)、允许炉水有较高浓度的氯化物。 4)、可以降低锅炉排污率,减少汽水损失,降低 煤耗和除盐水的用量。 备注:在机组正常运行过程中。如果出现水汽品质恶化 应视情况立即开启连排或定排。 4.4异常处理原则 当水质异常时,首先应检查取样的代表性和化 验结果的准确性,并综合水质分析,确认无误后,迅 速查找原因、采取措施、消除缺陷。 水质异常处理措施 现象 危害 原因 处理措施 5)、大大降低磷酸盐的加药量,降低运行成本。 4氢氧化钠处理的实施 4.1 2007年9月11 Et#2锅炉停止加磷酸盐, 凝结水精处理 按DIJ厂r805.4 给水有硬度 可能引起 腐蚀、结垢 混床失效补充 锅炉给水处理 水水质超标给 中的三级 水系统被污染 处理执行 开始向锅炉内加入O.2%氢氧化钠溶液,为了确保试 验的顺利进行,氢氧化钠溶液加入量应坚持由少至 多的原则,逐步调节。调节加药泵的行程为80%。加 氢氧化钠加入 加大氢氧化钠 炉水pH 低于下限 可能引起 酸性腐蚀 量不足给水受 加入量酸性水或有机 迅速 ,药泵的行程保持不变,通过调节加药泵的频率来控 制炉水的加药量。控制炉水的pH值在9.4左右。将 锅炉的连排开启15%,同时每天进行一定次数的定 排。炉内水处理方式转换期间:炉水监督试验的数 物等污染 恢复炉水pH 氢氧化钠加入 加大锅炉排 炉水pH 可能引起 碱性腐蚀 量过多给水受 污,调整氢氧 碱性水或生水 化钠加入量, 等污染 迅速恢复炉水 pH 据里炉水中P043一含量在不同时间残余量不同,这 主要是由于炉管管壁上沉积有部分磷酸盐所致;在 超过上限 确保机组水汽质量的同时,更要严格监督炉水的 PO43-和pH值,通过锅炉的连排和定排来降低炉水 中的P043一含量直至PO2一基本消失。随后在2007 年10月份。对#1炉改用氢氧化钠处理。 蒸汽含 和再热器及蒸汽 或汽水分离装 钠量超标 系统或汽轮 机积盐 可能引起过热器 汽包水位偏高 调整汽包水位 或锅炉 运行方式 置有问题 4.2氢氧化钠处理指标的确定 根据DL/T805.3--2004,氢氧化钠处理时,炉水 96 5、氢氧化钠处理前后的效果对比 炉水纯磷酸三钠处理时期,如在2007年9月 13日#1机启动初期水质蒸汽品质(钠离子: 2.1—9.9u L二氧化硅:9.5—93ug/L),炉水水质(pH i 8.8—9.1,P043-:1.83—2.78mg/L)。而炉水改用氢氧化 钠处理后,机组启动初期,比如在2008年5月26 日#l机启动初期水质,蒸汽品质(钠离子: 2.05—2.74ug/L二氧化硅:5.1—15.9ug/L),炉水水质 (p H:9.32—9.60,磷酸根:0mg/L)。从启动初期水质可 以看出炉水改用氢氧化钠处理后,机组启动初期, #1机组的蒸汽的钠含量正常,炉水pH值正常。 2007年8月份#2机纯磷酸三钠处理方法期间 正常运行水质: 凝结水水质 P H:9.08-9.23 二氧化硅:7.6—10.6 ug/L 氢电导率:0.41—0.49 us/cm 给水水质 P H:9.20-9.45 二氧化硅:7.3一l 2.5 ug/L 氢电导率:0.36—0.47 us/cm 炉水水质 P H:9.08-9.23 二氧化硅:94—126 ug/L 电导率:8.2—9.8 us/cm 蒸汽品质 钠离子:2.97—3.89u ̄L 二氧化硅:7.2—1 1.6 ug/L 氢电导率:0.37—0.42 us/cm 2008年6月份#2机氢氧化钠处理方法期间正 常运行水质: 凝结水水质 P H:9.0—9.23 二氧化硅:8.0—9.3 ug/L 氢电导率:0.29—0.30 us/cm 给水水质 P H:9.27-9.38 二氧化硅:8.7—10.2 ug/L 氢电导率:0.25—0.26 us/cm 炉水水质 P H:9.08-9.23 二氧化硅:83—1 13 ug/L 电导率:6.2—7.1 us/cm 蒸汽品质 钠离子:1.24—3.25ug/L 二氧化硅:6.3—10.9 ug/L 氢电导率:0.25—0.30 us/cm 前后对比可以看出,#2机组正常运行期间,氢 氧化钠处理比磷酸盐处理的水汽品质优良。 该公司2008年及2009年锅炉累计蒸发量为 18349913吨,锅炉的排污率比改用前降低了 0.37%,除盐水按每吨8元计算,仅除盐水一项两年 共节约的费用为:18349913吨×0.37%×8元/吨= 54.3万元。 6结论 蒲州发电分公司炉内水处理方式改变两年多 来,消除了磷酸盐“暂时消失”现象,机组水汽品质 大幅度提高,运行实际情况证明锅炉的排污周期大 大延长,降低了锅炉的排污率0.37%,减少了水汽损 失,每年直接节约生产费用近百万元。由于机组水 汽品质大幅度提高,减少了用热设备的结垢、积盐 和垢下腐蚀,消除了机组运行的安全隐患。试验后 与试验前相比锅炉的加药量明显减少,采用分析纯 的氢氧化钠代替工业纯的磷酸三钠,因此减少了现 场运行人员配药的操作次数,劳动强度大大降低, 深受运行人员的欢迎。锅炉的排污率降低,补充水 量也随着减少,相应地水处理车间的再生废液的排 放量也相应地减少,这对防止环境污染具有非常重 要的社会意义。目前,已向该公司建议炉水增加氢 电导率表,并将根据实际运行情况制定符合公司的 炉水氢电导率控制指标。 国内外的实践及研究已证明,用氢氧化钠代替 磷酸三钠处理炉水水质将会在300MW汽包炉(空 冷机组)大面积推广。 参考文献: [1】李元培.火力发电厂水处理及水质控制[M】.北 京:中国电力出版社,2000. [2】周柏青.电厂化学【M】.北京:中国电力出版社, 1995. 【3】中国电力出版社.火电厂汽水化学导则:汽包锅 炉炉水氢氧化钠处理[M】.北京:中国电力出版 社,2005. 97 

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