24 小氮肥第42卷第9期2014年9月 蒸汽递减工艺在造气系统的成功运用 向 宏 (湖北新洋丰合成氨厂 湖北荆门448150) 湖北新洋丰合成氨厂造气车间有 2 650 rllnl 造气炉14台,共分4个单元:1 ~4 造气炉为一 的热量平衡,达到节能降耗的目的。湖北新洋丰 合成氨厂造气系统采用河北长佳公司的液压蒸汽 递减技术。递减阀为单插板液压阀,安装于单炉 蒸汽总阀手轮前,在造气中控室增加1台控制柜 和1台显示屏;造气楼二楼自动下灰电磁阀站增 加1只电磁换向阀。经2013年11月17日和 24日2次设备调试后,25日投运正常。 单元;5 一8 造气炉为二单元;9 一12 造气炉为三 单元;13 ~14 造气炉为四单元。所用蒸汽由 1台45 t/h灰渣发电沸腾锅炉和1台35 t/h吹风 气潜热回收锅炉提供。经过自动加焦和自动下灰 技改后,每班产172 t液氨由原来的长开13台造 气炉减少至11.5~12.0台造气炉(随季节气温变 化加减炉)。2013年10月,利用大修之际,对 1 ~8 造气炉实施了蒸汽递减技改,经过近2个月 的调试,已顺利投运,并取得了预期的效果。 2 蒸汽递减工艺调整 (1)工艺参数调整。蒸汽递减主要通过对上 下吹的上下限、前保持时间、提前动作时间的参数 调整来实现。为避免造成造气炉的炉况大幅波 动,蒸汽递减工艺调整按照循序渐进的原则进行。 自2013年11月25日至2014年1月19日,1 ~ 8 造气炉采用蒸汽递减工艺后,共经历3次工艺 1 蒸汽递减设备安装调试 蒸汽递减技术是针对间歇式制气时热量随制 气过程的进行逐渐消耗而减少原理,从而合理地 逐渐减少人炉蒸汽压力和流量,以满足气化反应 参数调整(见表1)。 表1 蒸汽递减阀工艺参数调整状况 (2)蒸汽递减阀动作情况。以表1中2014— 01—12至2014一O1—19工艺参数设置为例,1 一8 造气炉在中控计数机和电磁换向阀控制下,二次 3 运行效果 (1)入炉蒸汽压力对比。造气系统4个单元 上吹结束前1 s蒸汽递减阀开度由100%降至上 吹上限70%,经过前保持时间20 S后开始递减, 蒸汽管网全部连通,因而各单元造气炉入炉前蒸 汽压力基本相同。2014年1月12日12:O0,同时 对采用蒸汽递减工艺的2 造气炉与未采用蒸汽 8次递减后蒸汽递减阀开度降至35%;上吹结束 前1 s蒸汽递减阀开度升至下吹上限60%;下吹 递减工艺的12 造气炉入炉蒸汽压力(因单炉未 安装流量计,所以瞬时蒸汽流量无法对比,2 和 l2 造气炉人炉蒸汽压力表比其他造气炉压力表 更准确’)进行对比(表2)。 15 S后开始递减,经8次递减后蒸汽递减阀开度 降至30%;下吹结束前1 s蒸汽递减阀升至 100%,二上吹结束前1 s蒸汽递减阀降至上吹上 限70%;蒸汽递减阀如此周而复始自动运行。 由表2可以得到,采用蒸汽递减制气可使入炉 小氮肥第42卷第9期2014年9月 25 表2采用与未使用蒸汽递减工艺的入炉 蒸汽压力对比 MPa (2)蒸汽消耗。为检验蒸汽递减工艺效果,对 1 ~7 造气炉未采用蒸汽递减工艺(1月10日至 11日)和采用蒸汽递减工艺(1月16日至17日) 时有关参数进行了对比(造气减压前蒸汽总管及 潜热岗位蒸汽过热器出口管各安装1台蒸汽流量 计,两者合并统计,且为单班所消耗两锅炉蒸汽流 蒸汽随制气的进行逐渐递减(幅度达0.06 MPa), 量总和,夹套副产蒸汽因无流量计未纳入统计, 而未采用递减工艺的造气炉其蒸汽压力无大的 1月10日至19日8 造气炉因检修未开),采用与 变化。 未采用蒸汽递减工艺有关参数对比结果见表3。 表3采用与未采用蒸汽递减工艺有关参数对比结果 从表3可看出:1 ~7 造气炉长开、未采用蒸 未采用蒸汽递减时比较:吨氨蒸汽消耗降低 汽递减工艺制气时,2014年1月10日至11日合 203 kg,单炉台时产氨量提高43 kg。 成氨系统产氨量为1 030.1 t,消耗蒸汽1 849.4 t, (3)半水煤气气质对比。2014年1月13日 吨氨造气系统耗蒸汽1.793 t,单炉台时产氨量为 20:00以及2014年1月17日0:30,分别对采用 1.835 t;1 ~7 造气炉长开并采用蒸汽递减工艺 蒸汽递减工艺的一单元(1 ~4 造气炉)和未采用 制气时,2014年1月16日至17日合成氨系统产 蒸汽递减工艺的三单元(9 ~12 造气炉)的半水 氨量为1 020.6 t,消耗蒸汽1 622.4 t,造气吨氨耗 煤气分别在单元洗涤塔取样分析1次,半水煤气 蒸汽1.590 t,单炉台时产氨量为1.878 t。故 成分对比见表4。 1 ~7 造气炉长开,采用蒸汽递减工艺制气时与 (4)工艺参数对比。对一单元(1 一4 造气炉) 表4采用与未采用蒸汽递减工艺半水煤气成分对比 2014年1月10日至11日(未采用蒸汽递减工 日12:O0的有关参数分析对比见表5。 艺)和1月16日至17日(采用蒸汽递减工艺)每 (5)煤耗对比。2014年1月17日1 1:25,分 26 小氮肥第42卷第9期2014年9月 表5 一单元采用与未采用蒸汽递减工艺有关参数对比 注:上、下行煤气温度分别是指这4台造气炉上、下行煤气温度的最低和最高值的平均值。 别对一单元、三单元(均使用500型风机)炉灰渣 气质气量等都显著改善。在入炉原料煤煤质不变、 取样分析,一单元(1 ~4 造气炉)采用蒸汽递减 产量相同情况下,采用蒸汽递减工艺后,每班少开 工艺的造气炉灰渣疤块均匀、细灰少,灰渣含碳质 约2台・时;按吨氨消耗半水煤气3 200 m (标态) 量分数比三单元平均低1.5%;在三、四单元开炉 推算,单炉发气量由5 870 m。/h增至6 OO9 m /h。 4.5~5.0台的情况下,1月16日至17日1 一7 造气炉采用蒸汽递减工艺时与1月10日至11日 4 小结 1 ~7 造气炉不采用蒸汽递减工艺时对比,吨氨 造气炉采用蒸汽递减工艺后,半水煤气气质 煤耗平均降低了27 kg。 改善,其中CO 体积分数降低了0.2%左右,有效 (6)炉况及发气量对比。2014年1月10日 气体(CO+H,)体积分数上升了2.0%左右;吹风 至11日未采用蒸汽递减工艺,一单元、二单元造 时间减少了1 s,延长了制气时间;造气炉上行煤 气炉多次出现炉况波动现象,炭层下降不均匀,炉 气和下行煤气温度均上升,且其波动幅度缩小了 条机转速无法稳定。炉条机的转速稍加快时,则 1O℃左右;可使气化层增厚,炉内气化层温度上 灰渣层变薄、气化层变薄下移、灰仓温度迅速上 升且蓄热能力增强;在缩短吹风时间的基础上,炉 升(气化剂偏流严重,经常出现偏灰现象,无灰一 条机转速可适当加快,造气炉负荷明显增大。即 侧扒炉时多为整块烧流红疤;炭层厚度下降较快, 使造气系统在因限产未满负荷生产,在保证长开 灰渣量大,灰渣中残碳量较高,甚至有小块煤棒夹 一、二单元7台造气炉(预留1台采用蒸汽递减工 杂其间),造气耗煤量明显过大,造气炉负荷变轻 艺的造气炉检修)采用蒸汽递减工艺,其他未采 的症状;炉条机转速稍减慢时,则灰渣层增厚、气 用蒸汽递减工艺的三、四单元开炉4.5~5.0台的 化层增厚上移、炭层下降缓慢,炉面四周燃红,甚 情况下,按每年生产天数300 d、合成氨产量 至炉箅风帽上部穿洞;上行煤气温度迅速上升,下 150 kt/a、蒸汽价格100 t、煤棒价格900 t 行煤气温度迅速下降,插炉时气化层存在局部疤 计,则年可节约蒸汽费用304 500元;年节约煤棒 块。1月12日采用蒸汽递减工艺后,炉况逐渐稳 费用364 500元,合计66.9万元。 定,上、下行煤气温度正常,炭层下降均匀,灰渣、 (收到修改稿日期2014—05.04) 为适应我国信息化建设,扩大本刊及作者知识信息交流渠道,本刊已被国内外文献索引、文 摘和全文数据库收录,其作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被 收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理。 《小氮肥》编辑部