城市建筑l水利・电力l URBANISM AND ARCHITECTURE l WATER CONSERVATION・ELECTRICPOWER 电厂机组高背压供热改造的经济效益分析 ■杜洪范 3.改造方案及投资概算 (1)主汽轮机改造方案 【摘要】对山东某电厂140 MW机组高背压供热改造项目进 高背压供热运行及机组抽汽供热运行的极限供热面 积为1 300万m。,供热缺口为184万m 。故实施高 背压供热改造后供热面积增加按184万m 计算。 某电厂每年供热四个月,供热时长2 880 h,因 供热缺口184万m 相应单个供热季供热量增加值预 行可行性研究,分析了项目改造条件、改造原则、改造方 案、改造技术指标、技术可行性及项目经济效益等。本次 供热改造的主要目的是在实施双背压双转子互换循环水供 热改造后,提高机组供热能力。从而满足供热负荷逐年增 从节约改造投资和节约工期的角度出发,本次 汽轮机改造内容:移除低压末两级动叶,并安装假 叶根,用于供热期填充叶根槽;移除低压末两级隔 长的需求,并提高机组运行经济性,实现节能降耗。 【关键词】140 MW汽轮机供热高背压改造节能降耗 随着城市发展,供热需求逐年增大,按现有机 组供热能力和供热现状,在供热可靠性及供热质量 方面面临巨大的考验,鉴于其他电厂机组高背压改 造的成功经验,拟对山东某电厂140MW机组也实施 高背压供热改造,以提高机组供热能力及供热经济 性。 一、 山东某电厂14OMW机组高背压供热改造 1.供热负荷分析 每台140 MW机组的设计抽气量为额定100 t/h, 最大120 t/h,按现状实际供热指标45 W/m ,可对 外供热的采暖面积31O万m 。某电厂2015—2O16年 供热季供热面积665万m。,2016年收购供热面积 8l9万m ,2016—2O17年供热面积至少1 484万m 。 目前电厂内已有机组高背压供热运行及机组抽汽供 热运行的极限供热面积为1 300万m 。现有机组供 热能力己不能满足市场需求。 一次网供/回水温度按11O℃/50℃取值。在供 热期,暖和天气条件下,热网供水温度80 ̄C左右即 可满足要求,一般天气条件下,热水供水温度9O℃~ 95 ̄C即可满足要求,而极寒天气条件下,可以通过 增加供热抽汽将供水温度提高至u0℃。2O16—2017 年供热季热负荷45 W/m ×1 484×10 ID2=667.8 MW。 2.高背压循环水供热方案分析 高背压循环水供热是近几年快速发展的一种高 效供热技术。供热期将原汽轮机低压转子叶片进行 拆除更换假叶根,提高汽轮机的排汽背压,并将凝 汽器循环冷却水出、入口直接接入供热系统,由热 网循环水充当凝汽器循环冷却水。该循环水供热可 采用串联式加热系统。热网循环水首先经过凝汽器 进行一次加热,吸收低压缸排汽潜热,然后再经过 供热首站蒸汽加热器完成二次加热,生成高温热水, 送至热水管网通过二级换热站与二级热网循环水进 行换热,高温热水冷却后再回到机组凝汽器,构成 一个完整的循环水路,供热首站蒸汽来源可选择本 机或临机供热抽汽。 供热结束后再将原低压转子末级、次末级叶片 复装,末级、次末级导流套再改为原隔板,恢复纯 凝工况,凝汽器循环水切换到原循环冷却水状态, 汽轮机排汽参数恢复到正常水平,形成低背压,即 汽轮机恢复原纯凝工况运行。 板,隔板槽保留,增加导流环:低压转子末两级叶 片拆除后进行动平衡;低压转子以及轴系临界转速 计算,确保轴系运行稳定性;对改造后供热期内机 组高背压运行时低压通流部件强度重新进行核算, 确保其高背压运行的安全性;核算现有低压缸喷水 减压装置的减温能力,必要时对其进行增容,增加 减温水量,并合理配置减温水水源,以满足高背压 供热工况的要求,还应注意优化喷射角度,尽量减 小因喷水造成叶片水蚀;对机组轴承进行校核,确 保满足非供热期纯凝运行及供热期高背压运行时通 用的要求,必要时进行更换。若在资金及改造工期 充裕的前提下,可考虑低压双转子互换方案,即为 供热期单独设计、制造一根高背压供热转子,有利 于提高供热期机组运行经济性及安全可靠性,并缩 短转子换装工期。 (2)换热首站及厂区管网适配性的改造 对原有换热首站进行扩建,使其容量满足供热 负荷大幅增长的需求。结合本次140MW机组高背压 供热改造,需一并对厂区内管网进行适配性改造, 增加热网循环水进、出机组凝汽器的连接支管、旁 路,并增加原循环冷却水系统隔离措施。在管网设 计及阀门配置时,需充分考虑防水锤措施。 (3)其他系统设备的改造 对轴封加热器进行适配性改造,可根据现场情 况考虑增加一台轴封换热器(含轴加风机)。适当提 高热网水水质及补充水水质,有利于防止换热器的 腐蚀泄漏、减少补水流量,需要增加补水水质控制 系统。实施循环水供热改造后,机组各种联锁、保 护定值及监控调整参数等需进行重新设计配置,并 进入DCS,对相应的电气及热工控制系统进行改造。 本工程总投资约2 000万元。其中:汽轮机本 体改造400万元,凝汽器改造350万元,换热首站 及厂区管网改造约600万元,轴封加热器改造8O万 元,补水水质控制系统70万元,相应的电气及热工 控制系统约250万元,其他费用250万元。 4.项目技术经济分析 对电厂机组高背压供热改造项目进行效益分 析,主要考虑改造后直接带来的供热面积增加的效 益、节煤效益、节电效益和节水效益。 (i)供热面积增加相应效益 山东某电厂140 Mw机组的设计抽汽量为额定 i00 t/h、最大120 t/h,供热指标按45 W/m。计,理 论上可增加供热面积31O万 。考虑到2016—20l7 年供热面积至少1 484万IIl2,目前电厂内已有机组 365 计为64.7万GJ,按每GJ热量对应的标准煤消耗量 为4O kg估算,因供热面积增加而相应增加燃煤消 耗量25880t。标准煤价(不含税)500元/t,单个 供热季增加供热收益1 294万元。 (2)供热期改造机组发电节煤效益 机组改造前额定抽汽供热工况下,中低压连通 管抽汽压力0.245 MPa,机组热耗7 904 kJ/kfh。按 锅炉效率91%,管道效率99%估算,相应机组发电煤 耗为299.4 g/kWh。高背压改造后机组设计发电热 耗降至3 767 kJ/kWh左右,相应机组发电煤耗为 142.7 g/kWh。与实施高背压供热改造前相比,机组 供热期发电煤耗下降约156.7g/kWh。改造后单个供 热季因发电煤耗下降可节约标准煤约26 207 t,相 应单个供热季发电节煤收益约l 310万元。 (3)节约厂用电量收益 实施高背压供热改造后,纯凝期内厂用电变化 不大,而供热期内主要影响体现在循环水泵方面, 循环水泵耗电量大幅下降,单个供热季可节约厂用 电317万kwh,上网电价(不含税)0.39元/kwh, 相应增加售电效益124万元。 (4)节水收益 循环水泵总流量G=I.4×1.1×860Qj/(T 一T )。 其中Qj为总供热量,L为供水温度,Th为回水温度。 改造后温差加大,减少了一次网的循环水量,从而 减少补水量57.6万t,水费2.5元/t,节水收益144 万元。 (5)增加年检修维护费 改造后每年增加拆装叶片、低压缸检修、转子 检修及相关测试试验费用约140万元。 (6)总体收益 综上各项收益,实施高背压改造后,每年总体 收益增加约2 732万元。 二、结语 山东某电厂140 MW机组高背压供热改造实施 后,提高了机组供热能力,增加了企业的经济效益, 适应了地区供热负荷增长的需求,不仅符合国家能 源综合升级改造的,体现以热定电、热电联产、 节能环保的原则,而且有利于城市的环境保护,提 高城市居民的生活质量。 参考文献 [1]黄树红.汽轮机原理[M].北京:中国电力出版社, 2008. (作者单位:山东省城乡规划设计研究院,济南 250013)