20I8.25科学技术创新~99一 混凝土碳化深度的研究 张秀清 (中铁二十二局集团第四工程有限公司,天津301700) 摘要:铁路混凝土碳化深度直接决定混凝土强度,而且碳化深度过大,还会导致钢筋锈蚀.钢筋混凝土构件因受拉强度不 足,使工程过早报废 、隧道内混凝土构件受混凝土质量、施工工艺和环境影响.更容易出现碳化深度过大,直抵中国铁路总公司规 定的铁路建设项目质量安全红线。为避免出现混凝土碳化深度过大,本文从原材料角度出发,分析混凝土碳化的成因,为后续工 程提供参考。 关键词:铁路;混凝土;碳化深度;原材料 中图分类号:TB302 1研究的意义 文献标识码:A 文章编号:2096—4390(201 8)25—0099—02 表1不同配合比、龄期下混凝土的碳化深度 高性能混凝土在]‘ 程中应用达到 r空前的规模,混凝土巾的某些原材 料在供应_l二存在了『兀】题,质量波动较 大,甚至m现不合格现象 在配合比设 计时原材料的过分理想化,忽视施丁 过程中材料质量的波动情况,导致施 T配合比与理论配合比产生过大的差 异,部分?昆凝上现场施_T:人员同有的 错淡操作理念与方法,以_及管理人员 混凝土知识的欠缺与质量意识的淡薄 等一系列存在的问题在很大程度 影 响丁高性能混凝土质量。对混凝土构 注:测试龄期包含标养龄期 件回弹测强,?昆凝土碳化深度会达到 3N4mm.按照《网弹法检测混凝土抗压 强度技术规程》(JGJ 123—2001)附录A 测区混凝土强度换算表,滏度折减近 l0MPa,很难满足设计混凝土强度要 求,混凝土持续碳化叮能会导敛钢筋 锈蚀,钢筋混凝土构件凶受拉强度不 足,使‘I 过早报废。为减小混凝土碳 化深度,使混凝土真l吐 具有较高的性 能,就必须重视全面质量控制,特)jlJ是 以关注. 同努力,让未来混凝土迈向 离的性能 2混凝土碳化的成因分析 锈。 2.2矿物掺和料掺量 粉煤灰为F类l级,麟细矿渣粉为¥95级,水胶比为0.38 ,测 2.1粉煤灰的硫化 掺入合格的粉煤灰主婪有两个作J1 一是降低水化热,提高 试现场养护时限下不同矿物掺和料掺量的配合比在不同龄期 现场实测不同掺量粉煤灰、且村J同龄期 混凝土耐久性,二是滚珠效应,提高混凝土丁作性。水泥往水化 下的碳化深度详见表1.过程【{51生成大缱的氢氧化钙,使混凝土窄隙巾充满 饱和氢氧 的混凝土碳化深度详见罔l和 2 化钙溶液,其碱性介质对钢筋有良好的保护作用,使钢筋表面 生成难溶的Fe:0 和Fe,O ,称为钝化膜(碱性氧化膜)。 从表】可以得出,矿物掺和料掺基、养护龄期对混凝土抗碳 化性能影响明显,矿物掺合料的种类对混凝t抗碳化性能影Ⅱ向 2.3机制砂 有的进场粉煤灰有…股浓烈的刺鼻气味.应该是电厂脱硫 不明显。随着混凝土的龄期增长,碳化速率变缓。小净或者没有采取脱硫措施,经过吸收、巾和、氧化、结品形成 CaSO4·2H2O,再次结品彤成钙矾 3CaO·AI2O3·3CaSO4·32H2O, 机制砂颗粒尖锐,多棱角,表面粗糙,细度模数多为3.0以 机制砂的粜贞粒级配稍差,大r 2.5 illnl和 弈易致使硬化t昆凝土硫化深度加大和膨胀破坏 川酚酞试剂测 L,与天然河砂卡H比,nl的颗粒偏多,导致混凝土的和易性较差.混凝土 碳化也足在测碱性.粉煤灰硫化后使混凝土的碱度降低,间接 小于0.08 nl导 敛碳化深度过大 超过混凝:匕的保护层时, 水与空气存在 不密实。空气中CO 渗透到混凝士内,与其碱性物质发 化学 使混凝上碱度降低的过程称为混凝土 的条件下,就会使混凝土失去列钢筋的保护作川,钢筋开始生 反应后生成碳酸盐和水,一100一科学技术创新2018.25 据设计图纸地质条件的说明,明确环境作用等级,查表使脂最低 掺量。如遇特殊情况,可以低于表中最低掺量, 表寸I说明是建 碳化,其化学反应为:Ca(OH)2+CO2=CaCO H 0。 2.4减水剂 减水剂行业目前竞争较为激烈,为_r巾标压低价格。实际供 议“适宜掺馈”,但强制性的指标是附求D混凝土的耐久性指标 应中为了利益最大化,成l本会不断的降低。从最早的样品与早 和长期性能要求,矿物掺合料掺量能满足混凝土耐久性指标即 期的材料供应逐渐的降低的减水牢,也就是说,可能从早期 可。 30%的减水率降至标准规定的25%、材料合格,而对混凝土jfJ水 33控制砂细度模数 同一河流,不同的地段、水流速度、挖掘深度的河砂,细度模 量的影响却是巨大的,就算增加掺量保证减水牢,但保证不lr 坍落度损失。对某工程C30和C35配合比试拌,记录见下表.减 数都会不同,其波动范同可能在2.2~3.2之间,甚至更大,对混 水剂保坍性极差,半小时后无1一作性,混凝土拌合物性能详见 凝土的和易性与川水量产生影响。经过多年施] 经验.无论是 表2,拌合物实际效果详见罔3和 4,、这样的混凝土 施1 中 河砂还是#JLh ̄,l砂以控制 2.6~3.0为 。 和易性差,容易 现混凝土不密实,导致2.3中捕述结果 表2混凝土拌合物性能 3.4控制减水剂质量 现场的混凝土严禁采取加水重塑的方法来提高混凝土的流 动性,这样将大大降低混凝土的力学性能与耐久性。对需要相 对较k距离运输的混凝土、浇筑部位 寸较大的混凝土配合比, 应作减水剂重塑试验。 配合比试配时,选代表性原材料,配制 m混凝土,坍落度经时损失之后满足施T时所需的坍落度,然 后加入减水剂提高混凝土流动性。对不同减水剂掺量的混凝土 进行力学性能与耐久性测试,选取两者均符合设计要求的减水 剂掺最,建立减水剂掺量与所提高的流动性关系。施_1 现场根 据实测坍落度情况加入相应的减水剂达到 增加混凝土流动性的 的。 3.5施7-.lf ̄合比的渊整 混凝 t是由多种材料组合而成的,尤论 是加 材料或非加_I 材料性能受各种 素 的影响,产品性能也不可能}及其稳定,I夫J此 混凝土生产时,其配合比也不可能与理论 配合比一成不变。为避免或减少t昆凝土质 量下降,应预 一定的安全性系数,且混凝 图3出机时混凝土状态 2.5配合比设计 图4半小时后混凝土状态 土便-F施T ,抗卜扰性强, 产成小相埘较 低,强度等级和耐久性也满足设计要求,以最少的成本换取极大 配合比的设计实际上是比较复杂的,许不是使用样品原材 的使用功能和寿命周期 《高性能混凝土的制备方法》发明专利 料,按照某种计算方法,遵循相关规范,满足设计与标准要求就 技术与价值混凝土相匹配 ,过去十年问在黑龙江、北京、河北、 可以得出的合理的配合比。要使配合比顺利的实施就需要充分 山西、贵州、江西等地积累数据并应H】,通过配合比成本理论确 考虑原材料质量波动的因素,这些闲素对混凝土丁作性能、力 定胶材比、减胶比、砂率和级 比,再通过体积增量模型将整个 学性能,甚至耐久性造成不同程度影响。夼则,再完美的配合比 配合比设计串联,形成完整体系,使混凝土具有较高的1_作性 也只能算是室内以供观赏的展览品,无法在 程中得到实施。 能,强度和耐久性既满足设计 求,义与原配合比设计等同,生 2.6外界环境影响 一产成本也达到了最低 4结论 般桥梁地段混凝上碳化深度小大,仳隧道 的衬砌混凝 土,环境巾的CO 含量常年处f较高水平,碳化深度加大,降低 4.1必要的原材料质 控制,适当的选择矿物掺合料掺量 混凝上抗弯拉性能。 l 特殊情况下,以满足耐久性指标为原则,矿物掺合料低掺墙 3改善混凝土碳化深度的措施 能降低混凝土碳化深度 3.1全 质量控制 4.2控制砂细度模数和减水剂质量,使混凝土具有良好的_r 认真执行有火规范和有关技术规定,把好原材料质量检测 作性和密实性,阻挡CO 侵入降低混凝土碳化深度。 关,严格控制施 I 的每道T序,以保证混凝土具有良好的匀质 4.3受气候和原材料质量波动影响,配合比不是一成不变 性与体积的稳定性.不论混凝土强度高低均应在所使』{{的环境 的,合理的调整施T配合比,利用前人的研究成果并结合实际 下是耐久性的。 情况应用。 参考文献 3.2控制矿物掺合料掺量 全 各地原材料资源差异较大,边界地区或旅游城市矿物 …1中华人民共和国铁道部,申铁三局集团有限公司.TB 10424— 掺合料很少,H质量不高,但价格较高,对高性能混凝土 青, 2010铁路混凝土工程施工质量验收标准Is1.北京:中国铁道出 矿物掺合料不掺义不行,耐久性中的抗渗和电通量指标不能满 版社.2013:25—41. 足设计要求,所以矿物掺合料掺量多少是个问题。在满足《铁路 【2j周志涛.高性能混凝土的制备方法:中国,201Ol0533l17.8 IP1. 混凝上1一程施 质量验收标准》(-rB l0424—2010)情况下…,根 20l1-05-l8.