科技创新 2011年1o月上半月刊『科技创新与应用 圆形水工隧洞混凝土浇筑质量工艺探讨 孙峰1,2 张卫华。-。 (1、四川大学,四川成都610065 2、水电六支队,江西宜昌443000 3、河海大学,江苏南京210098) 摘要:泄洪洞有压段设计大断面,大流量,高流速,其混凝土抗冲耐磨要求高、表面平整度要求高及温控防裂难度大;为消除混 凝土温度裂缝和表面气泡等顽疾,本文就圆形断面水工隧洞混凝土衬砌施工进行了研究改进,采取了底板翻模、边顶拱台车工 艺、混凝土二次复振工艺、分段通水工艺、个性化分区振捣等工艺,效果显著。 关键词:圆形水工隧洞;翻模;二次复振;分段通水 1引言 究,采取分层分块施工方案,单仓长度9米,分层情况: 溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县接壤的金沙江峡 (1)底部10 采用翻模施工,浇筑用低坍落度常态混凝土,长臂反铲 谷中,由拦河拱坝、泄洪建筑物、引水发电建筑物等组成,总装机容量 提升混凝土人仓,采取预冷混凝土、通冷却水降低混凝土内部温度,底拱 13860MW。右岸泄洪洞建筑物由3#、甜泄洪洞组成,均为有压接无压,洞 拱角处采用刮轨控制形体及平整度,两侧采用翻模抹面成型施工,使用螺 内龙落尾型式,由进水塔、有压洞段、地下工作闸门室、无压洞段、龙落尾 栓内撑、特制螺杆连接拉条固定翻模,有效避免了采用砂浆垫块支撑模板 段和出口挑坎等组成。其中有压段衬砌后断面尺寸为R=7.5m的圆形断 造成的软弱结构面,提高了混凝土温控防裂陛能及表观质量。 面,衬砌厚度为100em或105cm,流速在25rigs左右,主要表现为大断面、 (2)边顶拱260 ̄采用大型钢模台车施工,浇筑泵送混凝土,采取预冷 大流量、高流速,其混凝土抗冲耐磨要求高、表面平整度要求高及温控防 混凝土、布置仓面空调、分段通冷却水、个洼化分区振捣、二次复振等方 裂难度大。 式,有效降低台车腰线以下(面板反弧区)混凝土表面气泡和控制混凝土 2混凝土浇筑规划 温度。 大型水工隧洞圆形断面衬砌混凝土一般采用全圆钢模台车一次浇 3混凝土施工工艺及质量控制要点 筑成型,混凝土泵送入仓,混凝土易出现温度裂缝,且难以解决下部气泡 3.1底拱100 ̄范围 与平整度问题。为消除混凝土温度裂缝和表面气泡等顽疾,经过试验研 3.1.1施工工艺 其总ca(0H)2及其它组分;反应时按其总c 量计算加人。反应配比 表5收率计算 选择在∑ca(Ol{) gc1:≤1.0为易,这样做可以防止灰乳过量,造成制取 的氢氧化镁中钙超标。实验SH--02、、SH--09,按此种方法进行实验。 编}; 加入镁齄(g) _J[]八钙质(g) 产・5 巾镁艟(g) Iti的钙虢(g) 镁收率(%) 经计算,用卤水一石灰法制取氢氧化镁其洗涤耗水量为58m3/吨产 S H'07 22 23 3669 l9 82 4l 04 89 l5 品,与车间卤水一氨法生产氢氧化镁相比较,每吨铲平多耗水量10m,左 SH.02 I8 08 25 33 14 39 2960 79 59 右。 SH.05 丑24 2546 l 890 l80l 85 0l 3.2烘干 S} 3 24O2 3l 99 2l 4 40 7l 87 64 将洗涤合格的湿滤饼在烘箱中烘24 h,烘箱温度为105 ̄C,烘干后 S H-06 l5 37 25 45 l2 9l 26 57 83 09 检测产品干基成分。 SH.( 30 84 406l 22 82 53 27 74 00 表4石灰一卤水法制取的氢氧化镁产品分析结果 SH.09 22 7 2998 l619 3002 7l 30 符 离 』 榆 洲(%) 对应的各化学组分。 5.2.2煅烧所用能耗 Ca Mg CL『 SO41’ Fe H:O 酸小溶 灼烧火毓 Mg(OH)2 石灰法生产一吨氢氧化镁产品,煅烧石灰石所需能耗经计算:折标 SH.04 煤约524.8Kg(煤燃烧的热利用率以50%计);若用天然气需消耗 0 28 40l 7 (1 l8 O06 3(J2 0 6() ()J6 3l 25 96 37 S} 03 240.3m3(天然气燃烧的热利用率以65%计)。 SH-07 35 39 7(} (}l4 O4 5 6l 1 55 (1_l3 31 5l 952【) 6结果与讨论 , 6.1最终实验确定的反应条件为:石灰乳中∑Ca(0}I)2含量为1.0~ SH一02 0 32 4【l{)8 0 16 【J1)5 5 6l 0 23 0I)9 30 49 96 20 1.5mol/1;氯化镁溶液浓度2.5_ ̄--0.5mol/l;反应配比∑Ca(0H)lfClgC12≤1.0。 SH—I】5 0 28 38 45 【】Il 0 06 4 9(1 l 40 I_f 3()51 92 26 产品质量可以达到95-96.5%左右,产品中CaO含量可以控制在0.7%以 下,c1啥量低于0.15%,特别是酸不溶物含量可以低于0.15%以下,各项 SH.(垃 (1 32 3968 0 l4 004 4 54 IJ J 5 0 02 30 l3 952 J 指标均满足工业氢氧化镁HG/F3607-2007标准指标。 SH.09 0 29 39 7l 0 l2 004 3 82 1 34 ()l2 3l 30 95 28 6.2通过这次实验生灰石配制成石灰乳时的收率为76.3%,如果使 用专用的消化设备,其收率所进一步的提高。石灰石从煅烧、消化至转 从表4的化验分析结果可看出,样品中Cl一、酸不溶物如果生产工 化成氢氧化镁产品,各收率情况见图3。 艺流程设计合理、生产过程中控制得当,则完全可以控制到0.15%以下。 用此种石灰石制取的氢氧化镁产品质量只能稳定达到95-96%之间,主 要是受原料中Fe:0 杂质的影响无法再近一步提高,而且对Fe 0 杂质 的去除还未找到一个适当的方式或方法。 4氯化钙盐田制取 反应过滤后的母液主要成分为氯化钙,如果将母液中的氯化钙利 {{氡氧化镁产品I l 用当地的自然条件,通过盐田预晒、排卤、分离的方式,可以获取一定的 图3各工序收率 l 1000Kg J 副产品氯化钙,不仅仅可以降低过程中的生产费用,同时也可以达到资 &3主要问题是产品的ZFe含量较高,是影响氢氧化镁产品质量提 源循环利用、节能降耗的目标。此次实验将不再对氯化钙的制取进行深 不高的主要原因,而Fe全部来自源石灰石原料中,如果寻得合适的石 层次的讨论和验证。 灰石矿源和行之有效的除铁方法,可以使该法生产的氢氧化镁具有更 5实验数据 大的市场竞争能力。 5.1收率计算 参考文献 表5中镁、钙收率相差较大,除因配比变化影响其收率外,还有化 [1]胡守昭,魏万林石灰法制取氢氧化镁实验室研究报告.青海昆仑镁盐 验0H榭则方法本身存在误差较大原因,致使产出钙量有超出加人量的 有限公司项目试验资料汇编(工程技术版),2007,12:(1)78~1 15. 现象,平均其收率则镁收率为75%左右。 I2】李艳丽,黄旭仁,姜伟.投料方式对沉降氢氧化镁的影响.青岛大学学报 5.2物料平衡计算 (工程技术版),2008,23(11:63--65. 5.2.1物料平衡图 网王鹏,毛小浩,刘亮等.循环晶种法制取氢氧化镁的实验研究.盐业与化 根据对实验过程各环节测定和分析,计算出物料平衡图及检测出 工,2008,37(1):12 ̄l4. 15一 一 蓊