综 述 乙烯1ET HYI业2 ENE01 7.IN J2)9(L S4) FR、 ’ 1~5 裂解原料分析及裂解条件优化探讨 刘丰合,魏月娥,高传宝,王 勇 (巾 石油化_r 股份有限公司北京燕山分公司.北京102500) 摘要:裂解原料的品质直接关系到乙烯装置运转、能耗和经济效益?近年来,随着我国燃料油质量 的提高,炼油装置实施的升级改造,对裂解原料产生了较大影响 通过对燕山石化炼油装置改造后的裂 解原料来源和组成进行梳理和分析,利用蒸汽裂解试验模拟评价装置以及模拟计算软件详细分析了裂解 原料的裂解性能,制定了调整裂解原料结构,优化裂解炉操作,改进原料与裂解炉炉型适配性等一系列措 施和方案,提高了乙烯装置经济效益 关键词:裂解原料裂解条件优化 裂解原料的来源与品质直接关系到乙烯装置 运转、能牦和经济效益 渊整裂解原料结构,优化 等,裂解炉投料情况如表1所示 : 随着我 燃料油标准的提高,燕1I1 化炼油 轻眦 僻咖N 如裂解炉操作,提高高附加值产品收率,降低乙烯装 置运行成本,足提高乙烯生产企业市场竞争力的 关键。I1 油化T股份有限公司北京燕山分公 系统升级改造完成,燕Il J乙烯裂解原料趋于轻质 化,裂解原料结构变化较大,近两年原料结构变化 如同l和罔2所示。 从罔1币Il 2可看fIj:2016年与2015年卡H 剐乙烯装置(以下简称燕山乙烯)采川美圉Luni一 IIlLIS公一J的专利技术,经过2次大规模改扩建,现 最高年产乙烯841 kt。裂解原料主要包括炼油装 置生产的轻烃、轻石脑油、石脑油、重裂解料(柴油 组分)、加氧裂化尾油和化_『二装置轻烃以及尾气 比,轻石脑油投料比例增l』Jil 9.Ol%,石腑油投料比 例增加5.86%,重质裂斛料投料比例降低8.73%, 加氢裂化尾油投料比例降低6%,其他原料投料比 例基本持平 、 表1裂解炉投料情况 BAllO1 CBL一Ⅲ SRT—Iv+(HC) GK—V CIl:1 一R MK 21.0/25.6/24 5 25.6/24.5/2.7 BAl 102/BA1 l03/BAl 104 BA J05/BA106/BA109/BA1 15 BAlO7/BA108 25.4/25.0 25.4/l8.0 l5.0 23.0 BAl l0/BAI 1l BAl】2 BAlI3/BAl14 CBI 一llI SL—I 44.0/40.8 r}1于来F{燕山石化炼油装置和化T装置自产 的裂解原料不能满足燕…乙烯装置生产需要,每 年还需外购大量的石脑油。炼油装置生产的裂解 2017年3月裂解原料如衷2所示 收稿日期:20I7—07—31。 原料可用资源共27种,分别来自常减压、加氢裂 化、延迟焦化、干气提浓等装置,实际使JIj l0种。 作者简介:划} 合,男,1997年毕业于浙汀夫 仃机化l 业,现任-} 7 {二燕山分公司化1 一厂厂长.高级r程师 ・ 2 ・ 乙烯r、ll, 第29巷 轻烃十=气提 2.02 .裂解料 其他 2.03 干气提浓 脑油 56 1.65 加氢裂化尾油 26.09 加氢裂化尾油 20.09 重质裂解料1|! 石脑油 35.0l 2 2016年乙烯装 原料结构示: 化工装置生产的裂解原料可用资源共l】种, 一蒸馏 蒸馏 初顶 常顶 O 分别来自聚乙烯、聚丙烯、1一己烯等装置的返同 一0 2 700 0 气和尾气。 二蒸馏 二蒸馏 四蒸馏 四蒸馏 初顶 常顾 初顶 常顶 57 400 0 1 裂解原料分析及评价 1.1不同原料的裂解性能对比 连续重整 拔头油 轻 脑油 重石脑油 轻烃 l0 728 0 1)原料产物收率对比。 高 加氢 轻裂解料 高压加氢 中雁加氢 罔3给 了不同裂解原料的主要裂解产物收 率和吨乙烯收率情况 70 60 0 l 639 0 7 52l 中压加氢 石脑油 JE构烷烃 正异构分离 柴油加氢 蚶油加氧 催柴加氢(LTAG) 石脑油 棚I{i油 石脑油 0 0 至50 静40 3O 0 O 79 989 航煤加氢 合汁 石脑油 -乙烯收率 双烯收率 ・i烯收率 高附收率 -盹乙烯收率 一20 骂 墨董 曩 羹 蚕 露 量 、二蒸馏 常二线 柴油 0 原料 高压加氢 中压加氢 最裂解料 I TAC 柴油 催柴循环油 0 O 0 图3 不同裂解原料裂解性能时比 柴油加氢 加氢柴油 南图3可见:吨乙烯收率南高到低的排序为: 合汁 高 加氢 JJIl氧裂化尾油 中J=j三加氢 曜油 尾油 乙烷、轻石脑油、LPG、加氢裂化尾油、石脑油、抽余 油、丙烷。 2)不同石脑油产物收率对比。 32 904 合计 £分 烷 32 9()4 6 54l 【 4为产自不同装置的石脑油的裂解主产物 轻烃裂料 四蒸馏 液化气 2 239 8 780 收率及吨乙烯收率情况。 南图4可见:来自不同装置所产的石脑油的 合汁 提浓乙烯气 f 提浓 提浓己烯气 裂解性能差异较大。二蒸馏常顶和四蒸馏初顶石 脑油是相对较好的裂解料,一蒸馏和四蒸馏常顶 石脑油则相对较差。 寓乙烷 t 饱和气体同收 合计 富乙烷气 第29卷 刘一 合等.裂解原料分析及裂解条什优化探讨 ・ 3 ・ 50dm 薹 瓣摹765432O0 10 ‘{ 褂 莲博 醯 舵∞船 表3炼厂原料模拟测算结果 O 8 8 ∞ 弛 钙 4 2 4 二蒸馏 四蒸馏 33.11 34.13 27.07 33.46 O.27 O.35 0.Ol O.O2 29.2l 23.3 l8.04 3I.52 29.5 8.82 8.29 0.99 I1.19 l0.92 l7.95 28.65 30.52 56.74 58.25 高压加氢 蜡油加氢 中压加氢 25.41 29.72 l1.06 27.38 55.56 27.34 20.1 27.23 4 4 6 2 2 57.17 2 24.23 24.23 踮 卯 钉 53.3l53.3l 9.68 0.29 柴油加氢 25.04 27.86 26.12 52.46 根据表3模拟测算结果,建议四蒸馏初顶、部 分二蒸馏初顶石脑油供乙烯,高压加氢石脑油根 据原料平衡去乙烯或调油,其余石脑油去重整、调 油或外卖。 主要裂解原料高附加值产品收率变化见图6。 由网6可看出:加氢裂化尾油的高附加值产 品收率最高,其他原料高附产品收率依次为外购 石脑油、四蒸馏石脑油、二蒸馏石脑油。同种原料 不同时段的品质也波动较大,二蒸馏石脑油高附 时闯 一加氢裂化尾油:一四蒸馏;一外购石脑油; 一二蒸馏(10月之前为一蒸馏) 冬1 6 主嗄裂解原料 附加仉产r uI收半变化 收率(质量分数)最高为58.3%,最低为54.5%。 加氢裂化尾油最高收率(质量分数)为63.8%,最 2原料与裂解炉炉型适配性优化分析 低为61.9%。外购石脑油品质较稳定。互供原料 品质波动大,说明可通过调整来自炼油系统的裂 解原料结构改善裂解原料品质。 2.1不同裂解炉炉型投用外购石脑油效益对比 在裂解过程中,由于原料停留时间等操作参 数不同,相同原料在不同炉型内的裂解产物分布 . 4 乙烯 、I【 不同 利JlH SPYRO软件对互供及外购石脑油在 气氧模拟钡0算,裂解产物收率对比如表4和衷5所 烯烯 一乙 一一 牝附 高 SRT—IV型炉和GK—V型炉的产品分布进行了 示。 一 气烯烯 笨 附 表4互供石脑油在不同炉型裂解产物收率对比 C0T/℃ 830 0.92 835 0.95 26.92 l4 26 4.53 7.74 830 0.9l 835 0.94 26.92 l4.08 4.54 830 0.92 835 0.95 26.76 l4.58 4.5O 830 ().93 26.53 l4.62 4.65 835 0.95 27.07 l4.16 4.6I 氧气 乙烯 26.37 l4.72 26.39 14.55 26.I7 肼 m 加 I5.04 4.52 阿烯 丁二烯 般 4.56 7.39 4.59 7.94 8.27 54.74 船 m 7.28 ∞ m 弘 7.62 54.40 7.73 54.46 8.07 54.86 高附 53.96 54.40 54.37 53.93 ().9I 0.9O 0.90 25.57 14 58 4.21 0.93 26.O0 14.18 4.17 8 ll 0.90 25.74 14.26 4.3l 8.23 53.4_4 0.93 26.14 1 3.88 4.27 8 49 25.68 l4.3O 4.24 7.92 53.04 25 96 13.85 4.20 8.66 53.57 7.85 53.1l 53.40 53.69 表5外购石脑油在不同炉型裂解产物收率对比 . 830 ().93 835 ().96 830 0.9l 835 0.94 29.08 I5.66 4.32 6.28 830 0.92 26.14 835 0.94 26.73 l5.08 4.47 7.2O 830 835 0.95 28.19 l4.70 4.59 7.7I 830 835 0 95 830 0.92 835 () 95 0.93 27.64 】5.2() 4.62 0.93 27.52 I5.19 27.20 l5.99 4.76 7.()2 27.84 l5.52 4.75 7.37 28,46 l6.18 28.07 l4.69 27.24 l5.90 4 42 27.87 I5.42 4.42 6.77 l5.56 4.48 6.84 4.30 5.92 4.62 7.4l 4.59 7.76 7.36 55.74 6.4I 55.90 56.44 55.77 56.28 53.94 54.42 56.15 55.67 56.07 54.89 55 43 氧 t 乙烯 0.92 0.94 27.17 15.06 4.42 7.94 0.90 28.22 15.95 4.24 6.19 55.5O 0.92 28.68 l5.52 4.25 6.47 55.85 0.9l 0.93 26.36 l4.80 0.9l 27.24 l4.97 0.94 0,9l 0.94 27.53 I4.57 ().92 0.94 26.72 l5.47 4.44 7.67 25.93 l5.19 27.64 l4.58 4.44 7.94 27.12 l4.97 27.I5 l5.46 4.29 6.88 27.59 l5.05 4.28 7.I5 55.02 阿烯 丁二烯 t 4.33 7.24 4.32 7.5l 4.47 7.67 4.47 7.72 55.19 4.44 7.99 高附 55.23 55.54 53.6l 53.92 55.26 55.53 55.46 54.69 结果表明:SRT一1V型炉与GK—V型炉在裂 程。将外购石脑油 SRT一1V型炉加T,互供百 解互供石脑油时,SRT一1V型炉的高附收率(质量 分数)低于C,K—V型炉的高附收率约1%;加T外 脑油进GK—V型炉裂解,可将炉型对裂解料高附 收率的影响降至最低 该措施的实施有效提高了 乙烯装置的整体经济效益 经渊整.加T外购亓 购石脑油时,SRT—IV型炉的高附收率低于GK— V型炉的高附收率(质量分数)约0.5%。 脑油增加高附产品价值约为4O元/l,按照月加丁 外购石脑油l1.5 kt计算,则增加高附加值产品价 根据模拟结果,调整了裂解炉的原料供应流 29罄 刘丰合等.裂科 料分析故裂解条件优化探 ’ ・5・ 值46万元。 2.2不同裂解炉炉型投用石脑油、加氢裂化尾油 效益对比 炉在裂解炉加氧裂化尾油时水油比为0.75,裂解 脑油时设计水油比为0.5。根据原料的性质,裂 解不同原料时控制不同的炉出口温度.. 同炉型 GK—V型炉在裂解加氢裂化尾油时设计水油 比为0.7,裂解石脑油时水亍f打比为0.5;SL—I型 裂解石脑油及加氢裂化尾油的各项天键技术经 济指标见表6 、 表6不同炉型裂解石脑油及加氢裂化尾油效益对比 石脑油 GK—V 25.O64 24.388 41.6l4 40.959 835 8l5 830 815 29.42l 23.153 5o0 5O6 497 498 2.913 2.857 5.90l 5。94l 6 991 7 27l 7 058 7 330 加氢裂化尾油 石脑油 SL—I 51.O65 44.5l2 加氢裂化尾油 按照石脑油6 223.95元/t,加氢裂化尾油 6 1 13.72元/t,超高压蒸汽235元/t,锅炉给水5 元/t,燃料气2 050元/t计算,GK—V裂解炉加一1 石脑油时,裂解炉每小时产生效益为20 020元;加 sL—I型炉投用加氢裂化尾油更有利于整体效益 3 结语 通过对燕山乙烯裂解原料来源和组成进行梳 工JJn氢裂化尾油时,每小时产生效益为l8 175元。 加工石脑油比加工加氢裂化尾油每小时多创效益 l 845元。GK—V型炉投片j石脑油更有利于整体 效益 .sI 一I型裂解炉加_T:石脑油时,裂解炉每 小时产生效益为34 356元;加l 加氢裂化尾油时, 每小时产生效益为47 876元。加T加氢裂化尾油 bLDI ̄T石脑油每小时多创效益13 520元 . 此 o◇o◇、C o◇◇ o ◇◇ o o、◇ 、・0ro、C o o一◇理,利用SPYRO软件对裂解产品进行了分析,并 对互供及外购石脑油在SRT—IV"型炉和GK—V 型炉的产品分布进行了模拟测算。通过埘原料与 裂解炉的适配性分析,捉 外购石脑油南SRT— lV型炉加丁,互供石脑油南GK—V划炉加r; GK—V型炉投J{j石脑油;SL—I型炉投川JJu氢裂 化尾油更有利于装置整体效益提高。 、◇、、◇ 、o0C>0o o、o C> C> C> 、C>、、◇:<> ◇’◇、◇ 、◇ C>◇ o o o C>0C ◇・乙烯在线・ 我国首个单系列百万吨级粉煤热解项目开工 20I7印11月9日,陕煤集 陕北矿业公 I 200 k a低阶粉煤快速热解T,lk,Jj范项fj在榆林麻黄梁T 业卜(丌T这 足n_l1i『我 苒‘个单系列百万吨纵粉煤热解r\』 示范装 陔项门总投资29亿元,包括1 200 kt/a粉煤快速热斛、300 kt/a煤焦油悬浮床加氧、40 000 n1 /h制氢、4 kt/a硫磺…收 等装 ,}}1 L海胜帮科技有 公r 负黄设汁 预计2019年10川建成后年i¨『实现销售收入l4亿元一据I7解.陕煤集I”依 托依托 家能源煤炭分质清洁转化重点实验审,h主研发成功低阶粉煤快速热 技术,许 榆林建成20 kt/a T_,Ik、“弋验装 ,累汁运什时问超过2 000 h,2016年9月通过中 化联合会组织的成果鉴定 陔技术通过秒级热鲋反应,能源转换效 率80.97%,焦油产率17.11%,达 琏准葛金焦油产牢的155% 小但焦油产率高、 焦产品洁净, 且加氧 9iiiflttjj=潜 含 50%以上。不仪如此,通过l 200 kt/a低阶粉煤快速热斛hI 示范项目重质煤焦油悬浮床加氧技术的I 业化应州 在 r、I 化 次上进一步验证技术的可行性,对重质焦油加T意义 大,再次抢占现代煤化T技术制高点 摘¨《 家石油和化]_网))2017—1 l一14