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黄陵南川二矿地面生产系统改造

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201(总第3 4年第23期 02期) 中阂高素fNO.23.201 4 t c Ht…I fⅢ技末企业  E f£ p RI 5£S (CumuIatiVetyNO.302) 黄陵南川二矿地面生产系统改造 邹连义,成录峰 (西安重装铜川煤矿机械有限公司,陕西铜川72 7 000) 摘要:黄陵县南川二矿是一座县办中型矿井,文章通过黄陵县南川二矿地面生产系统改造实例,说明了采用 底卸式矿车作为斜井提升容器,对中小型矿井技术改造是一个较好的方案,这是达到增产、提效、简化地面 生产系统及生产管理的一个好措施。通过正式通车试运,运行情况良好,从实测数据显示效益颇佳,可供类 似工程参考。 关键词:底卸式矿车;斜井提升;地面生产系统;中小型矿井 中图分类号:TD71 2 文献标识码:A 文章编号:1 009-2 374(2 Ol4)2 3-0021-02 1概述 外形尺寸小,重量轻。MDC3.3-6型底卸式矿车外形尺 黄陵县南川I二矿是一座县办中型矿井,由西安煤 寸是:长×宽×高:3450mm×l1O0mm×1400mm,自重 矿设计院设计,设计年产量21万吨。井上下运输用1 16.5kN,轨距600mm,轴距llOOmm,所以现有主井筒宽 吨矿车,副井为风井,主斜井担负全井提升任务,设 度可满足需要,而且轨距与原轨距相同,原运输车辆照 2JK×2 X 1.25—20绞车,绞车功率i55kW,主井底设煤 旧使用,井上下运输道畅通。同时可采用串车提升,以 仓,装车后串车(6辆)提升上井,在地面车场解体, 满足矿井增产要求。 人力推车至翻罐笼,翻卸车后,由SGB620/40型刮板输 问题是用底卸式矿车作为主斜井提升容器,并无先 送机提运至储煤场上方,经筛分分级,下落装车外运。 侧,也未见文献记载, 《煤矿安全规程》亦未见规定, 主井筒长500多m,高3.9m,宽3.6m,坡度20。, 是否可行?我们认为底卸式矿车作为提升容器,与一般 井筒内设600mm轨距双车道,一侧为人行道。井口至天 矿车作为提升容器一样,所以可以比照《煤矿安全规 轮距离60m,天轮至地面高8m,地面车场复杂,岔线交 程》第345条至348条串车提升的安全措施执行;而进入 错,从井口车场至翻罐笼,推车运距有百米之遥,因此 卸载站后,坡度缓,且卸载曲轨是一凹状,无跑车可 每班地面人员达20多人,是矿上生产的关键环节。 能,所以是安全的。 为增加产量减少人员,减轻体力劳动,2003年秋, 所以从安全、技术、经济比较,确定采用底卸式矿 矿方到铜川局各矿参观后到我公司提出,希望公司为他 车作为黄陵县南川二矿主斜井的提升容器。根据提升绞 们矿地面生产系统进行改造。要求采用自卸的办法来简 车技术数据,用MDC3.3-6型矿车2辆串车提升。此方案 化地面生产系统,达到增产提效。 经原设计单位审核,同意作为设计变更列入预算。 2方案确定 3地面生产系统 斜井双车道提升,采用自卸车方法多用斜井箕斗, 地面生产布置:井口车场共三条轨线,坡度 6吨斜井箕斗外形:长×宽×高:8735mmX 1 1 7Omm 3.5。,中间轨线为进入卸载站轨线,两侧轨线为 ×1840mm,自重45kN,基本轨距为1400mm,卸载轨距 空车绕道。三轨线间和三轨线与井筒两轨线间用2 1600mm,轴距3000mm。由于车身宽,其两车道中心距必 付DCZH624—4—15l5对称组合道岔连接。卸载站安设 须取2100mm,所以井筒宽度应达5200mm(含700mm人行 MDC3.3-6型底卸式矿车卸载设备一套。一侧空车轨线铺 道),而且轨道应使用重型轨。此外,南川矿主井还担 设DK624-5-15单开道岔一付,与地面材料辅道相通,此 负矿井辅助运输,出矸、上下设备、材料等。如果满 轨线上端头安设一台22kW单滚筒绞车,专作辅助提升 足斜井箕斗运行要求,将无法通行600mm轨距的各类矿 使用。 车;而采用小型斜井箕斗,又无法满足增产要求,故此 井下煤车上提出井口,减速经下部对称组合道岔进 方案不能采用。 入卸载站,自卸后空车再上提经上部对称组合道岔进入 采用底卸式矿车作为南川矿主斜井提升容器,它的 空车绕道下放回至原道下井。 一21. 卸载站下部建储煤仓,煤由储煤仓下口放入刮板运 输机。刮板运输机长50m,13。坡度,煤由刮板运输机 上运至原筛分架上,经筛分分级落地装车外运。 当需要出矸、上下设备和材料时,将该侧空车停放 于另一侧轨线上部,空出此侧轨线,即可利用22kW单滚 筒绞车作单轨道提升,进行辅助运输。辅助提升完毕, 将空车经单开道岔甩至材料道,即可恢复原煤提升。 4要点分析 第一,MDC3.3-6型底卸式矿车底板上的卸载滚轮距 轨面高度为52mm,为避免与井筒轨道间的钢丝绳托滚轮 相撞,应将卸载滚轮升高至距轨面84mm。 第二,由于卸载滚轮升高,滚轮与矿车轮轴间的距 离从83mm减少为51mm,所以卸载曲轨恢复段原轨线的曲 率半径应加大,从R5m增大至R7m为宜。 5生产系统改造所需设备及工程量 (1)DC624—4-15道岔,2付,2.57/元。 (2)井筒轨线更换(含井底车场轨线岔道铺 设),550m双线,38万元。 (3)I ̄d3C3.3-6型底卸式矿车,8辆,10.5万元。 (4)MD2,9-6型底卸式矿车卸载设备,l套,11万 元。 (5)DCZH624-4-1515对称组合道岔2套,DK624-5- 15单开道岔一副,9.57/元。 (6)24M。钢筋混凝土煤仓、卸载设备混凝土基 座,1座,4.53万元。 (7)刮板运输机硐室180m。,地面车场护坡585m。, 4.75万元。 (8)地面卸载站安装,刮板运输机及桁架搬迁安 装,0.97/元。 总计:81.68万元。 6运行情况及效益 南川矿于2004年9月停产改造建设,不到一个月改 造完成,1O月1日正式通车试运,运行良好,从实测数 据显示效益颇佳。 第一,安全效益:运行十年来未发生任何事故,是 安全的,而且比原6辆一吨矿车的串车提升不脱钩的安 全几率更高。 .22。 第二,增产效益:从实测每4分钟即提煤6吨,因此 年设计产量可提高至: Q =(6 0/t) ×h×d×q:(6 0/5) ×14×300×6=302400吨/年 式中: t一一提卸煤一次时间,考虑影响因素,按5分钟 计算 H一一每日提煤时间,取14tJ ̄时 D一一年生产时日,取300天 Q一一每次提煤吨数,两车共6吨 即达到增产效益。如按当地2004年煤价200元/吨计 算,则年设计增产部分的经济效益是l848万元/年。 第三,减人提效效益:井上每班推车工,开翻罐笼 工等可省去,每班至少可减l5人,仅工资一项每年可 减省: C ̄=15×3×12×800=432000元/年 式中: 1 5一一每班减人数 3一一每日班数 l2一一年月数 800一一当地2004年人均月工资(元) 第四,节省电费:自卸煤,无需电动翻车机节省 了这部分电费。减少矿车购置费:由于地面无矿车运 行,则从井底车场至地面可减少7列1吨矿车量,即可 减少42辆1吨矿车的购置费。目前每辆1吨矿车价格是 4700 ̄4800元,即可省约2O万元购置费,再加上维修运 转费,效益也很可观。 综上所述,投资不到百万元,一年即可回收,并每 年为矿方得到约2000万元的收益。 7结语 采用底卸式矿车作为斜井提升容器,对中小型矿井 技术改造是一个较好的方案,它是达到增产、提效、简 化地面生产系统,简化生产管理的一个好措施,而且改 造费用低。 作者简介:邹连义,男,西安重装铜川煤矿机械有限公 司工作供应科科长,分析化学工程师,研究方向:材料、矿 石、有色金属等成分分析。 

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